王利兵 等
摘要:本文介紹某公司煉鐵廠580m3高爐冶煉釩鈦礦爐缸凍結處理過程及其辦法,并提出預防措施。
關鍵詞:釩鈦礦冶煉 爐缸凍結 處理
0 引言
高爐冶煉釩鈦礦主要困難是爐渣變稠和爐渣難熔。原因有兩條:一是難熔,其熔點比普通礦高出50℃-100℃,達不到熔點溫度,會失去流動性;二是變稠,爐渣中TiO2被還原成TiC和TiN,其熔點分別是3140℃和2950℃,在渣中以固相存在,彌散開來,使爐渣變稠,失支流動性,解決兩個問題是相互矛盾的,提高爐溫解決難熔,卻促進TiO2還原,因而加劇變稠;降低爐溫控制TiO2的還原解決變稠,卻使爐渣難熔。
釩鈦礦冶煉過程中,對特殊爐況處理,同樣要解決好這兩個矛盾,本文介紹某廠580m3高爐鈦偏高的情況下爐缸凍結處理的過程。
1 事故經過
2013年1月30日白班7:58開始休風計劃檢修,31日2:23分送風,由于經驗不足,造成爐缸凍結,詳情見表1、表3。
2 原因分析及事故處理
2.1 原因分析
主要是含鐵料中鈦含量高,爐內形成高溫難熔的高鈦渣、鐵造成爐缸凍結。含鐵料成份詳見表2。
2.2 事故處理
爐缸凍結后,事故處理進程及工藝調整見表3。
3 爐況處理教訓
3.1 初期風口燒損沒有引起足夠重視,沒有找出風口破損、爐況失常的真正原因,造成了事故的擴大。
3.2 中期風口漏水爐缸熱量不足,加上風口區高鈦渣熱結,導致爐況惡化,進一步發展形成爐缸凍結。
3.3 處理類似爐況失常配加螢石一定要把握好時機,防止事故擴大;適當配加白云石,增加爐渣中MgO含量,以提高爐渣溫度;適當的配加硅石,提高渣量,降低原料的鈦負荷,改善爐渣流動性對減少風口破損,加快處理高鈦渣熱結造成的爐況失常是有效的。
3.4 區域冶煉、穩中求進的處理嚴重爐缸凍結還是可行的,開風口應避免過急,調整其它指標,穩定后循序漸行,對處理惡性爐況有利。
4 結語
4.1 釩鈦礦冶煉爐缸凍結處理與普通礦冶煉爐缸凍結處理方法一樣,要盡快提高爐缸溫度。
4.2 在提溫過程中,要避免熱結,控制適宜爐溫,并加錳礦、硅石,白云石以提高渣量,達到降低生鐵及渣中鈦含量,降低熔化性溫度,改善爐渣流動性。
4.3 在處理事故中,要做好各個細節,否則延長轉入正常的時間。
參考文獻:
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[3]賈碧,齊寶銘.全釩鈦礦冶煉時含鈦高爐渣起泡現象的研究[J].鋼鐵釩鈦,1996(04).
作者簡介:
王利兵(1975-),男,畢業于河北理工學院無機非金屬材料專業,從事高爐車間技術管理工作。
李國林(1975-),男,畢業于武漢科技大學鋼鐵冶金專業,從事高爐車間技術管理工作。