江蘇張家港化工機械廠(215634)魏明國
2012年4月,我廠為河南義馬煤化廠二期工程安裝一式3臺陶瓷過濾器工程項目,陶瓷過濾器結構如圖1所示。

圖1
整個筒體材料為低合金鋼+奧氏體不銹鋼襯里,材料牌號為Q345R+S32168,厚度為(40+4)mm。整個罐體直徑為4900mm,總高19 000mm。筒體材料化學成分如表1所示。接管法蘭事先在廠里預制好,材質為20+S32168(內側堆焊)。短管口徑有φ89~φ800mm幾種規(guī)格。結構形式分直插式和斜插式兩種。

表1 筒體材料化學成分(質量分數) (%)
整個罐體分成6節(jié)運輸到現場拼裝成一體后,整體吊裝就位,短管法蘭焊接,先在筒體上開孔后組裝焊接而成。
筒體拼裝A1、B1~B4環(huán)縫Q345R部分全部采用埋弧焊,過渡層和不銹鋼襯板對接采用焊條電弧焊。焊縫形式如圖2所示,焊接參數如表2所示,坡口形式如圖3所示。

表2 筒體拼裝焊接參數

圖2

圖3
外側埋弧焊焊前預熱,預熱溫度為100~150℃,每層焊接保證不間斷,層間溫度控制在100~300℃之間,內側過渡層施焊前用碳弧氣刨清除焊縫根部焊接缺陷,并用角向砂輪機清除氧化渣及飛濺,每條焊縫結束24h后用TOED檢測。由于每個筒節(jié)坡口在廠里加工好后拼裝,焊縫質量合格率達到99.5%,整個項目只有兩處超標缺陷。
短管與筒體角接,之前在內蒙古等幾處工地上,短管與筒體角接焊接質量不理想,經UT檢測,幾乎每個焊接接頭里都有超標缺陷,有時甚至在一個焊接接頭里有2~3處缺陷,經仔細分析后,在焊接工藝上做了如下幾點改進。
(1)坡口形式改進 由原來的單邊V形坡口改為單邊J形坡口,改進前后坡口形式如圖4、圖5所示。改進后的坡口焊接,焊寬尺寸減少5~20mm不等。不僅節(jié)約焊接材料,同時減少焊接變形及焊接缺陷的數量。

圖4 改進前坡口形式

圖5 改進后坡口形式
(2)切割與打磨 由于筒體的材料為Q345R,厚度達40mm,如不采取措施容易產生淬硬組織,改進后在切割線外25mm范圍內預熱200~300℃,然后再進行切割,并經多次修割成J形坡口。打磨也是關鍵的一道工序,打磨既要清除氧化渣,又要將淬硬層表面去掉,為保證坡口質量,還要增加一道工序,即坡口打磨需經檢驗員驗收合格后才能進行施焊。
(3)施焊要點 D1~D6短管與筒體角接,施焊時應在筒體坡口側25mm范圍內預熱100~150℃,焊條按規(guī)定要求烘干,并現場帶保溫桶,短管與筒體角接焊接參數如表3所示,焊縫形式如圖6所示,反面施焊前用角磨機將根缺陷清除干凈后才能施焊過渡層和蓋面層。

圖6 短管角接形式

表3 短管與筒體角接焊接參數
通過上述三點改進之后,焊接質量大有提高,經UT檢測,三臺陶瓷過濾器罐除第二臺在人孔處有一處超標缺陷,其余全部合格,合格率達99.2%。
該改進后的短管角接焊接工藝已在中石化茂名分公司現場安裝2臺吸收塔和再吸收塔上應用。經UT檢測,合格率高達99%以上。
對于在大型厚壁容器上短管角接按文章中提出的三點焊接工藝改進措施施工,對焊接接頭質量保證是可行的。