劉智靈
(安陽鋼鐵集團公司制氧廠,河南 安陽 455004)
5400kW電機事故原因分析及處理
劉智靈
(安陽鋼鐵集團公司制氧廠,河南 安陽 455004)
摘要:簡要介紹了廠2#23500#Nm3/h制氧機組氧壓機電機故障情及處理過程。并對原因進行了分析,同時對電機和附件的維保提出了自己的認(rèn)識。
關(guān)鍵詞:事故經(jīng)過;處理;原因分析
(1)2014年12月22日0:16分制氧廠2#23500#Nm3/h制氧機組氧壓機電機因“差動保護”動作跳車。同時造成公司各主要生產(chǎn)單位不同程度停車。對公司生產(chǎn)影響巨大。
(2)本電機為5400kW異步電動機;電壓10kV;轉(zhuǎn)速為2992轉(zhuǎn)/分絕緣等級為F級。停車后用2500V兆歐表對氧壓機高壓一次回路進行絕緣檢查,發(fā)現(xiàn)對地絕緣為2MΩ。為確定故障點,將電機接線打開,使電機與電纜分離,單獨搖測電機絕緣,發(fā)現(xiàn)絕緣依然為2MΩ。又將電機星點打開,對三相定子繞組分別進行搖測,發(fā)現(xiàn)電機A相絕緣為200MΩ,B相為3MΩ,C相絕緣為10MΩ。與此同時檢查人員發(fā)現(xiàn)電機東側(cè)上部冷卻器順著電機外殼向下有水流。為了解電機內(nèi)部的真實故障情況,對氧壓機電機進行了開蓋檢查。檢查發(fā)現(xiàn)電機南側(cè)非負荷端有兩處定子繞組線圈崩斷,電機北側(cè)負荷端定子繞組正上部有幾匝線圈發(fā)生了竄動,并且絕緣開裂。電機的正上部定子鐵芯有受熱發(fā)黑現(xiàn)象。電機東側(cè)內(nèi)部底有存水。初步認(rèn)為是冷卻器漏水造成絕緣降低以致短路使電機故障燒毀。
(1)由于懷疑漏水造成本次事故,所以首先檢查冷卻器。將冷卻器本體進行壓力試驗,發(fā)現(xiàn)冷卻器封頭墊片處有一處漏水,本體不漏,緊固封頭螺栓后,加壓8kg,保壓1小時。沒有發(fā)現(xiàn)其他露點。然后卻器全部打開,檢查除垢,脹管,除銹,涮紅漆,試壓、保壓不漏,更換全部密封墊。
(2)檢查定子線圈。發(fā)現(xiàn)絕緣層沒有包扎亞胺薄膜,只有雙玻璃絲帶和云母帶,這樣的工藝容易產(chǎn)生細小裂紋。
(3)拆定子線圈后檢查線圈接線處,發(fā)現(xiàn)集線組有5處過壓放電痕跡,燒傷。處理時用銀焊補焊。
(4)清理線槽后。開始制作線圈。第一道工序:為減小集膚效應(yīng),四根線并繞,為防絕緣龜裂,加包亞胺薄膜;第二道工序:人工包白布帶;第三道工序:用機器把線圈打開初步成型;第四道工序:人工拆掉白布帶;第五道工序。緊密纏繞一遍白布帶;第六道工序:機器纏繞云母絕緣帶,四遍八層;第七道工序,兩端人工纏繞絕緣帶八遍八層;第八道工序:加熱定型;第九道工序:直線端纏繞黑色防爬電布帶,轉(zhuǎn)彎處纏繞灰色布帶。
(5)鐵芯線槽清理整形,將鐵蕊變色部位噴漆。端部鋼圈,引線清理加強絕緣,包云母帶和白布帶。
(6)定子下線圈,然后初檢絕緣電阻合格,直流電阻檢查合格。
(7)定子進烘箱預(yù)烘除溫→出烘箱、降溫→入罐→真空排氣→真空浸漆→壓力浸漆→壓力排漆→卸壓滴漆,→出罐→干燥固化。
(8)趁熱鏟除漆疙瘩。加引線,安裝溫度表,加熱器等等附件。所有螺孔攻絲,端蓋,底座等安裝面表面打磨處理,焊接接線,表面噴漆等等。
(9)轉(zhuǎn)子做動平衡實驗。不平衡度達300克以上,加裝六塊平衡塊滿足平衡度要求。結(jié)束后噴漆。
(10)冷卻器,端蓋,軸承座噴漆。
(11)電機冷卻后,定子,測定子絕緣電阻:2500MΩ,直流電阻分別為0.06363Ω;0.06367Ω;0.06367Ω。耐壓試驗:30k;V8微安。
(12)12月28日 19:15分2#23500氧壓機電機修好后送達現(xiàn)場,電機開始回裝。回裝結(jié)束搖測電機絕緣為2000MΩ。12月29日6:40分2#23500氧壓機電機單機試車一小時,然后停車聯(lián)接氧壓機試車正常。
(1)開始認(rèn)為是冷卻器封頭滲水。水蒸發(fā)后產(chǎn)生水汽。實際上是濕蒸氣作為循環(huán)冷卻風(fēng)一直在電機內(nèi)循環(huán),最后造成電機短路燒毀。但正常運行時運行工每兩小時檢查一次,沒有發(fā)現(xiàn)接水槽的引水管有水外流的情況。當(dāng)全面解體后檢查:冷卻器沒內(nèi)漏;定子、轉(zhuǎn)子上沒有水珠或明顯的水汽現(xiàn)象;集線組有多處灼傷;三相絕緣電阻相差很大;且夏天經(jīng)常在空氣濕度90%以上運行。綜上所述,本次事故有可能是短路造成冷卻器墊漏水,沿著冷卻器表面滲進電機里的。從而給人以進水造成短路的表面現(xiàn)象。但進水的可能性不能完全排除。
(2)在設(shè)備投產(chǎn)初期,高壓柜后電纜頭相間發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重的放電現(xiàn)象,有明顯的灼傷痕跡。電源側(cè)的放電,影響到磁通的變化,造成反電勢急劇增加,對電機形成暗傷。
(3)此電機的開停采用的是真空開關(guān),真空斷路器結(jié)構(gòu)的特點是在切合電動機感性負荷時引起的過電壓很高,操作過電壓一般為2-4倍,最高可達6倍。長期以來、電機啟動、停機產(chǎn)生的操作過電壓,外部電壓波動等原因造成電機磁通的急劇變化,導(dǎo)致電機的反電勢急劇變化,對線圈的集線組和長吊鼻過壓放電灼傷,絕緣強度減弱,容易使電機定子線圈絕緣損壞。
(4)電機設(shè)計、選型存在著先天不足,匝間電壓較高,絕緣層沒有包扎亞胺薄膜,只有雙玻璃絲帶和云母帶,絕緣材料長期運行后,易產(chǎn)生細微裂紋,降低絕緣性能。
(5)電機缺乏阻容吸收保護,只使用避雷器吸收過電壓,而避雷器也長期沒有做過放電試驗,所以過電壓對絕緣的影響應(yīng)是主要原因。
(6)投產(chǎn)以來運行八年沒有對電機進行過離線維護。定子溫度經(jīng)常在100℃以上運行。盡管在允許溫升范圍之內(nèi),但對電機的壽命影響也是不利的。
(7)此型電機沒有漏水聯(lián)鎖保護。且投運以不沒有對冷卻器進行過清污處理,使冷卻效果不佳,致使電機運行溫度提高,也是因素之一。
(1)次事故是由原因分析中的2、3、4,5條綜合積累造成的最后對地短路結(jié)果,之所以還有絕緣是因為短路后電動力將死接地點移位。
(2)應(yīng)定期對電機繞組進行清灰除塵、并做真空浸等系統(tǒng)維護與保養(yǎng),確保絕緣強度滿足使用要求。
(3)對電機的輔助部分也不能忽視。冷卻器的冷卻效果直接影響著電機的溫升,也就影響著電機的壽命。
作者簡介:劉智靈(1964-),男,河南新密人,電氣工程師。