摘要:大唐琿春發電廠針對3號330MW機組運行中最終給水溫度偏低問題,通過采取水位調整試驗、高加水室分隔板漏泄檢查治理、6號高加蒸汽冷卻器水室分隔板預留孔部分封堵等措施,徹底解決了給水溫度低的問題。
關鍵詞:給水溫度 ?高壓加熱器 ?分隔板 ?漏泄 ?封堵
1 簡介
大唐琿春發電廠(以下簡稱琿春廠)2*330MW機組,其中3號機組汽輪機系北京北重汽輪電機有限公司引進法國阿爾斯通公司(ALSTHOM)技術生產的亞臨界一次中間再熱沖動凝汽式三缸兩排汽汽輪機。汽輪機設計型號為N330-17.75/540/540,THA工況功率330MW,主蒸汽壓力17.75MPa,主蒸汽溫度540℃,再熱蒸汽溫度540℃,主蒸汽流量為919t/h,給水溫度252.83℃。每臺機組配杭州鍋爐集團有限公司生產的HP7、HP6、HP6蒸汽冷卻器(HP6bis)3臺倒立式∪型管高壓加熱器,均已裝配高加大旁路系統。采用出口壓力為25.5MPa調速電動給水泵給水。給水從給水泵和給水入口三通閥通過,到達高加,在其內部完成熱交換,然后通過給水出口三通閥進入鍋爐。加熱器水位與切除水位持平后,給水出入口三通閥在液位開關信號的指示下立即關閉,使給水從旁路到達鍋爐。高加給水系統簡圖見圖1。
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2 存在問題
最終給水溫度是指汽輪機高壓給水加熱系統大旁路后的給水溫度值。給水溫度是汽輪發電機組的一項關鍵性指標,給水溫度下降會提高汽輪機熱耗率,發電時煤耗增加會降低經濟效益。最終給水溫度與高壓加熱器進汽壓力、加熱器水位、水室分隔板漏泄、高加旁路嚴密與否、高加鋼管清潔程度等因素有關。
機組從2006年開始投入運行,起初的給水溫度符合設計要求(THA工況252.83℃)。運行三年以后,給水溫度逐漸降低。2010年4月3日檢查時發現,給水溫度分別比設計偏低5.44℃,且6號、7號高加給水端差和疏水端差都已超過設計值。給水端差超出6.0℃,疏水端差超出0.7℃,大大降低了發電的經濟效益。
3 原因分析
3.1 高加系統檢查
按設計要求檢查高壓加熱器系統抽汽逆止閥和加熱器進汽閥,確保其處于無節流的全開狀態。檢查高加放空氣系統,確認空氣門開度符合技術要求,進行空氣門調整給水溫度、端差的變化不明顯。如果高加系統出入口三通閥無泄漏現象,嚴密性較好,將高加系統出口給水溫度與爐側最終給水溫度作對比時,二者的溫度就是相同的。
3.2 高壓加熱器水位核對與水位調整試驗
HP7高壓加熱器分為過熱蒸汽冷卻段、凝結段、疏水冷卻段。其中,凝結段和疏水冷卻段是HP6高壓加熱器的主要組成部分,而過熱蒸汽冷卻段則構成了HP6高加蒸汽冷卻器。高壓加熱器疏水按照“HP7→HP6→除氧器”的順序逐級自流。圖2為高加水位控制情況。
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圖2 ?高加水位控制圖
高壓加熱器水位達到高一值時,來高水位報警;達到高二值,來高二值報警,事故疏水閥全開;到高三值時把給水旁路三通閥打開,抽汽止回閥和電動閘閥自動關閉,開啟抽汽管道疏水閥,打開啟停放水門,解列高加。
2010年廠熱力試驗組按照設計高加水位控制圖,現場核對并標記好高加水位,同時通過試驗調整6號、7號高加水位。按照試驗要求,使6號、7號高加水位超過高一值。這雖然在一定程度上降低了高加上、下端差,但收效甚微。
3.3 高壓加熱器水室檢查與處理
3.3.1 HP7、HP6高壓加熱器
一般是在管板上焊接HP7、HP6高壓加熱器半球形水室,在半球形封頭上焊接給水出入口的接管和入孔。焊接在內壁上的流程分隔板是水室的主要構造。流程分隔蓋板和密封墊片用螺栓固定在流程分隔板上。2010年3月,利用3號機小修機會,解體檢查6、7號高壓加熱器水室,發現水室分隔板的密封墊片已受到嚴重的沖刷。遂用石墨墊片替換了石棉墊片,并對密封間隙作了相應調整。
檢修后的高加系統,6號高加給水端差與疏水端差都有所下降,降幅分別是6.52℃、1.69℃。7號高加給水端差與疏水端差也明顯下降,降幅分別是7.95℃、1.92℃。這個水平與設計要求非常接近。而且在相同工況下,3號機給水溫度升高了4.21℃。檢修前后相關參數對比見表1。
表1 ?3號機檢修前后相關參數對比
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3.3.2 HP6蒸汽冷卻器
HP6蒸汽冷卻器(HP6bis)的水室基本類似于HP7、HP6高壓加熱器。但是HP6蒸汽冷卻器(HP6bis)的水室分隔板上多了一300×145的方孔,構成了給水內部旁路,減小給水在管內流速,降低給水阻力損失。
3號機三閥全開工況蒸汽冷卻器給水溫升值應該達到4.93℃,而在2011年大修前試驗三閥全開工況蒸汽冷卻器的溫升值只能達到3.33℃,溫升降幅32.65%。二段抽汽經過蒸汽冷卻器溫降設計值是192.16℃,實際溫降值130.66℃,降幅32%。
2011年4月,在3號機檢修中發現水室分隔板密封墊片沖刷嚴重,檢修中將石棉墊片更換為石墨墊片并調整了密封間隙。從增加蒸冷器換熱性能出發,同杭州鍋爐集團股份有限公司技術部溝通預留方孔部分封堵事宜,廠家經核算后,為了通過提高管內給水的流速來改善蒸冷器換熱性能,同意封堵方孔,但封堵后必須留有150×145的方孔。為修后高加運行安全可靠,堵孔后須留設160×145的方孔,也就是說只封堵46.67%。經過封孔處理,蒸汽冷卻器給水溫升值4.43℃,二段抽汽經過蒸汽冷卻器溫降值184℃,基本恢復正常值。
4 結束語
針對運行中的3、4號330MW機組最終給水溫度偏低的現象,琿春廠嘗試通過試驗調整高加水位,檢修高加水室分隔板漏泄問題,配以6號高加蒸汽冷卻器水室分隔板預留孔部分封堵等措施,有效改善了機組給水溫度低的問題,提高了機組運行的經濟性。
參考文獻:
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[3]李志才,李家偉,張麗,林樹岐.330MW機組給水溫度偏低原因分析及措施[J].吉林電力,2012(01).
作者簡介:
張世偉(1973-),男,工程師,發電管理部汽機專工,多年從事火力發電廠汽輪機經濟運行分析研究。