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一起鍋爐水冷壁爆管引發(fā)全廠停電事故的分析

2015-01-15 03:38:20周國星
經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊 2014年34期
關(guān)鍵詞:分析

周國星

摘 要:介紹一起火電廠鍋爐水冷壁爆管引發(fā)全廠停電事故。分析事故原因,總結(jié)事故教訓(xùn),并提出防范對策。從源頭堵塞安全生產(chǎn)漏洞,消除安全生產(chǎn)隱患。

關(guān)鍵詞:火電廠;水冷壁爆管;全廠停電;事故;分析

中圖分類號:C93 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號:1673-291X(2014)34-0325-02

前言

2014-04-14,某火電廠由于水冷壁爆管,蒸汽從因插銷變形未鎖緊的人孔門噴出,并經(jīng)電纜夾層通道封堵不嚴(yán)密的電纜孔洞縫隙處進(jìn)入集控室保護(hù)間,造成6KV廠用電控制設(shè)備誤動,廠用電全停,進(jìn)而導(dǎo)致全廠停電。

一、事故經(jīng)過

2014-04-14 T13:32:09,鍋爐房內(nèi)發(fā)出巨大聲響,來“爐內(nèi)無火”光字牌,2號爐滅火保護(hù)動作。鍋爐零米值班員匯報:9米以下廠房內(nèi)灰、汽彌漫,能見度低。鍋爐巡檢員檢查2號爐9米以上廠房內(nèi)也有較大的粉塵和蒸汽。判斷為2號爐水冷壁管爆破,立即匯報值長并按值長令減負(fù)荷,將1號機(jī)負(fù)荷減至53MW,2號機(jī)負(fù)荷減至28MW。

13:35:44,2號高工變IIB段工作電源進(jìn)線624開關(guān)跳閘。13:35:47,2號高工變IIA段工作電源進(jìn)線623開關(guān)跳閘,備用電源高備變6410開關(guān),IIB段備用電源進(jìn)線640、630開關(guān)聯(lián)動合閘成功,21秒后跳閘。13:35:59,1號低工變11開關(guān)跳閘。13:36:01,1號高工變IB段工作電源進(jìn)線614開關(guān)跳閘,備用電源高備變6410開關(guān)、IB段備用電源進(jìn)線620開關(guān)未聯(lián)動,強(qiáng)投6410開關(guān)時開關(guān)拒絕合閘。

13:36:04,2號低工變21開關(guān)跳閘,UPS裝置電源轉(zhuǎn)蓄電池供電。13:36:11,2號高工變621開關(guān)跳閘。13:36:20,2號高工變622開關(guān)跳閘。13:36:30,1號高工變611、612、613開關(guān)跳閘。13:36:33,1號爐滅火保護(hù)動作,1號爐滅火。

13:36:35,公用變01開關(guān)跳閘?!?20kV熱源甲線保護(hù)I、II呼喚”、“220kV熱源乙線保護(hù)I、II呼喚”、“母聯(lián)保護(hù)呼喚”、“220kV母線失靈電壓閉鎖元件動作”、“220kV濾波器動作”、“振蕩解列裝置電源消失”、“II段直流母線WZJ裝置故障”信號來牌,無“保護(hù)動作”掉牌。

在6千伏IA、IB、IIA段廠用電工作電源跳閘后,電氣值班員手動投高備變6410開關(guān),6410開關(guān)拒絕合閘,廠用電全停。當(dāng)班值長立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報,同時啟動全廠停電應(yīng)急預(yù)案。汽機(jī)值班員立即投入1、2號機(jī)事故直流潤滑油泵和密封油泵。

13:36:25,熱源甲線5201開關(guān)跳閘。13:36:41,熱源乙線5202開關(guān)跳閘,該廠與系統(tǒng)解列。13:38:59,2號機(jī)打閘停機(jī),手動盤車,安全停機(jī)。13:39:08,1號機(jī)打閘停機(jī),手動盤車,安全停機(jī)。

廠用電源消失后,電氣值班員立即進(jìn)行全面檢查,發(fā)現(xiàn)集控室保護(hù)間各保護(hù)屏內(nèi)有蒸汽向外冒出,DCS擴(kuò)展繼電器屏(40號柜)內(nèi)結(jié)露尤為嚴(yán)重。電氣值班員立即打開保護(hù)屏柜門,進(jìn)行通風(fēng)。同時立即通知電檢繼電人員趕赴現(xiàn)場查找各開關(guān)跳閘原因。專業(yè)人員根據(jù)事故現(xiàn)象進(jìn)行全面查找、分析事故原因,判斷為由于大量蒸汽進(jìn)入集控室保護(hù)間DCS擴(kuò)展繼電器屏(40號柜),造成各開關(guān)無序隨機(jī)跳閘,廠用電全停。

04月15日03:51,2號發(fā)電機(jī)與系統(tǒng)并列。08:55,1號機(jī)沖轉(zhuǎn)。09:24,1號發(fā)電機(jī)與系統(tǒng)并列,全廠運行方式恢復(fù)正常。

二、原因分析

1.2號爐水冷壁1號角爆管(爆口尺寸為145mm×70mm,分析為過熱爆漏),爐膛瞬間正壓(+1 104.17Pa),4.5米處直徑550mm人孔門沖開,大量汽水噴出。同時水冷壁受熱面所掛焦塊脫落,掉入冷灰斗造成爆焦,汽水反沖擊也從4.5米處人孔門噴出。汽水從斜對人孔門同一標(biāo)高的半開放式電纜夾層通道樓板(上方為集控室保護(hù)間)電纜孔周圍縫隙處進(jìn)入集控室保護(hù)屏內(nèi),蒸汽集聚DCS擴(kuò)展繼電器40號柜內(nèi),是造成此次事故的直接原因。

2.DCS擴(kuò)展繼電器屏內(nèi)(40號柜)設(shè)計不合理,布置過于集中,屏內(nèi)布置了除1號、2號主變開關(guān)外的所有220kV線路開關(guān)、高低壓廠用工作電源、備用電源的跳、合閘擴(kuò)展繼電器和BZT切換繼電器,設(shè)備布置密集,出現(xiàn)故障時造成聯(lián)鎖反應(yīng),是造成此次事故的間接原因。

3.2號爐4.5米處φ550的人孔門沒有鎖緊,水冷壁爆破與爆焦造成的大量汽水從此噴出,是造成此次事故的間接原因。

4.設(shè)計審查,施工驗收把關(guān)不嚴(yán)。爐側(cè)4.5米電纜夾層設(shè)計不合理,為半開放式結(jié)構(gòu),不可避免地存在著進(jìn)灰、進(jìn)汽的可能,同時造成阻燃效果差。夾層上部為集控室保護(hù)間,電纜與保護(hù)間樓板封堵密閉不嚴(yán),是造成此次事故的間接原因。

三、防范措施

1.扎扎實實地貫徹落實集團(tuán)公司防止火電廠鍋爐“四管”漏泄管理辦法中有關(guān)運行管理、檢修管理、技術(shù)管理的各項要求,采取有力措施切實加強(qiáng)鍋爐“四管”防磨、防爆治理工作,努力提高鍋爐設(shè)備的可靠性。

2.對全廠電纜夾層、橋架、通道及電纜孔洞封堵情況進(jìn)行普查整改,完成集控室下部的封堵工作,同時制定和采取有力措施確保DCS擴(kuò)展繼電器40號柜改造前的安全穩(wěn)定運行。統(tǒng)籌制定整改計劃對開放式電纜夾層和通道進(jìn)行封閉性改造,對所有電纜孔洞嚴(yán)密封堵。利用設(shè)備全停機(jī)會對DCS擴(kuò)展繼電器40號柜進(jìn)行技術(shù)改造,防止同類事故發(fā)生。

3.對所有鍋爐本體人孔門、防爆門、檢查孔,制粉系統(tǒng)防爆門進(jìn)行一次全面普查,發(fā)現(xiàn)孔蓋缺損、封閉不嚴(yán)等問題立即整改。

4.嚴(yán)格新建、擴(kuò)建和技改工程的設(shè)計審查把關(guān)和檢修后的“三級驗收”,堅持事故的責(zé)任追究和“四不放過”原則?;ㄆ谀芙鉀Q的問題,決不能留待生產(chǎn)處理,并嚴(yán)格投產(chǎn)前的竣工驗收工作,從源頭堵塞安全生產(chǎn)漏洞,消除安全生產(chǎn)隱患。

[責(zé)任編輯 陳 鶴]endprint

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