孫武鵬 上海鐵路局工務處
高速鐵路橋梁支座更換整治技術的探討
孫武鵬 上海鐵路局工務處
我國高速鐵路大量采用常用跨度預應力混凝土箱梁,部分運營高速鐵路橋梁支座存在安裝錯誤的情況,橋梁結構不能按設計規定方向變形伸縮,對線路平順性產生了一定影響,給高鐵運營安全帶來了安全隱患。結合滬寧城際唐家村大橋、杭甬高鐵柯橋特大橋支座更換整治的實例,研究解決運營高速鐵路橋梁支座更換整治方法和措施,為高速速鐵路無砟軌道橋梁支座更換整治積累資料和經驗。
無砟軌道;橋梁;支座;整治
我國高速鐵路大量采用常用跨度預應力混凝土箱梁,部分運營高速鐵路橋梁支座存在安裝錯誤的情況,對橋梁結構受力產生不利影響。經檢查發現,滬寧城際唐家村大橋有3個支座,杭甬高鐵柯橋特大橋紹興北站有12個支座存在安裝錯誤的情況,橋梁結構不能按設計規定方向變形伸縮,對線路平順性產生了一定影響,給高鐵運營安全帶來了安全隱患。根據上海鐵路局安排,上海高鐵維修段配合施工單位中鐵四局于2014年4月份順利完成滬寧城際唐家村大橋有3個支座更換整治任務,寧波工務段配合施工單位中鐵三局于2014年11月份順利完成杭甬高鐵柯橋特大橋紹興北站12個支座更換整治任務,均達到了預期效果。
1.1 滬寧城際
滬寧城際唐家村大橋位于江蘇省鎮江市句容區下蜀鎮境內。全橋長143.42 m,孔跨布置為4-31.6 m箱梁,橋梁中心里程為K268+589.50,南京端臺尾里程為K268+661.21,上海端臺尾里程為K268+517.79。安裝錯誤分別2#梁南京端上下行支座各1個、4#梁上海端下行線支座1個,支座型號為PZ5500盆式橡膠支座。設計通過速度為280 km/h,軌道結構形式采用CRTSI型無砟軌道。
1.2 杭甬高鐵
柯橋特大橋紹興北站中心里程為K202+064.606,支座安裝錯誤的分別為5道446#墩(里程為K202+064.676),6道 440#墩(里程為K201+876.476),444#-445#墩(里程為K201+ 999.276-K202+031.976),452#墩(里程為K202+260.876),454#墩(里程為K202+310.276),共計12個支座。到發線設計通過速度為80 km/h,軌道結構形式為橋上到發線岔區軌枕埋入式無砟軌道,需要更換支座的橋梁位于CRTSI型雙塊式無砟軌道過渡段。
2.1 施工方法
采用液壓千斤頂同步頂升箱梁的方法進行支座更換施工。由于更換支座的箱梁為簡支梁,兩端受力,橋梁頂升并不改變其橋梁結構狀態,只是支點位置發生變化;對橋墩基礎來說,沒有增加附加荷載。因此,橋墩基礎在頂升過程中不會出現附加受力和沉降,橋梁結構安全。
2.2 施工程序
施工準備→安裝調試千斤頂→安裝調試百分表→安裝臨時輔助支柱→松開支座錨固螺栓(無砟軌道松扣件)→同步頂升油箱→拆除待處理支座→找平支座砂漿→安裝支座(支座尺寸復核、更換)→按調整后高度落梁→安裝模板(無砟軌道緊扣件)→灌注支座砂漿→拆除臨時支座→拆除千斤頂→清理撤場。
2.3 技術要求
(1)頂梁、落梁過程中不能對橋梁結構產生損壞。頂梁位置應選擇在設計預留位置,并采用分布鋼板防止局部應力過大,混凝土破壞。
(2)采用液壓控制系統,確保控制同步頂升;采用百分表或千分表準確測量梁體頂升高度。
(3)頂升量控制。頂升高度:最大頂升量10 mm。頂升速率:頂升至5 mm和8 mm時各停止1 min-2 min(進行軌面實際抬高的觀測并做好記錄,分析梁部及軌道的安全性,確認結構安全),觀察頂升高度是否同步,發現不同步時及時進行調整,頂升到位后立即將千斤頂鎖定。
(4)軌道精調控制。應安排在合適季節進行施工,減少軌道精調作業量。根據高鐵無砟軌道無縫線路作業要求,測量作業軌溫,按實際鎖定軌溫計算最多連續松開扣件個數。
2.4 運輸條件
(1)放行列車條件。施工準備及封鎖施工前不限速;封鎖施工結束后,上下行第一列限速80 km/h,以后限速160 km/h至次日天窗結束,其后恢復常速。
(2)計劃每個天窗內更換1個支座,封鎖時間控制在240 min以內,具體見表1。

表1 單個支座更換時間分配表
2.5 油頂的選擇與施工布置
以滬寧城際唐家村大橋為例,梁體設計重量為466 t,按直線無聲屏障梁計算的二級恒載重量為218.42 t,每個支座平均受力為171.1 t,按2倍以上安全系數考慮,選用的油頂噸位為400 t,本橋為現澆園端形墩,油頂布置在各片梁的同一端的支座橫向軸心線,均布置在靠近支座墊石邊,中心處于同一直線上(詳見圖1-圖4)。

圖1 千斤頂平面布置

圖2 千斤頂立面布置

圖3 臨時支撐塊平面布置

圖4 臨時支撐塊立面布置
2.6 灌注砂漿
(1)根據試驗結果,砂漿在常溫狀態2 h即能超過20 MPa的抗壓強度,滿足施工要求。另外通過不同水膠比的試驗表明水的摻量對砂漿2 h強度的影響很大,拌合時配備稱量設備,精確至0.1 kg,控制水灰比為0.15,拌合水采用飲用水,從駐地用塑料桶拉至現場拌合采用高速攪拌機,確保拌合出的砂漿質量滿足灌注要求。
(2)支座砂漿的灌注采用重力式灌漿法。灌漿的尺寸為每側比支座底板寬5 cm,灌注前計算所需要的漿體的體積,備料充足,一次灌滿。在支座的四周立好模板,模板與墊石的縫隙、模板之間縫隙采用玻璃膠封堵、防止漏漿,詳見圖5。灌漿從一側灌注,同時考慮排除空氣。

圖5 灌漿示意圖
(3)根據試驗結果,灌注2 h后,砂漿強度滿足承載要求,可以對油頂卸載和拆除保險墊塊,卸載時,4個油頂同步地回油,并觀測記錄百分表指針發生的位移。待分表指針回到初始位置后,將油頂完全卸載,拆除油頂等施工器械并吊離施工現場。
2.7 梁體及軌道狀態監控
(1)測量器材準備。徠卡1201全站儀2臺,配套棱鏡10個,照明燈4個。
(2)將四塊20×20 cm厚度3 mm的鋼板用A.B膠黏貼在梁底,布置大樣見圖6,將四個棱鏡分別用膠水粘貼在鋼板上作為監測點,建站點和后視點選用在梁底不影響施工位置,在地面上埋設2點,埋設的鋼棒為測量專用。儀器選用徠卡1201,儀器精確到1秒,每臺儀器配套棱鏡5個。在油頂卸載之后,梁體落到支座,再測量一次每個棱鏡的坐標。通過三次數據比較,可得知梁體的狀態變化。在測量結束后,將粘貼在梁底的鋼板剝離。

圖6 鋼板粘帖位置圖
(3)在梁體落到支承砂漿墊層后,設備管理單位人員檢查軌道狀態,施工單位測量員對梁體進行監控,將測量數據報設備管理單位相應人員審核,分析是否對線路的運營造成影響。對梁體的允許位移量暫設為±0.5 mm,在完成處理后繼續觀察24 h,校核是否發生位移量增加及對行車的影響。
(1)施工前要對油頂、油泵、高壓油管和接頭等頂升設備進行必要檢校,保證設備狀態良好。油頂底部位置的墩頂和系梁要用角磨機打磨平整,使墩頂與臨時輔助支撐鋼板齊平,保證油頂底部在同一水平面。
(2)根據需要對需安裝的支座下板螺栓孔進行擴孔處理,支座擴孔尺寸以及對支座強度和剛度產生影響,由設計單位或生產單位檢算確定。
(3)為節省夜間天窗時間,需安裝的支座必須預先擺放在指定位置。在封鎖前1 h,要使用預先制作好的鋼條將待處理支座的上板、下板連接牢固。
(4)支座施工前要進行橋梁試頂,根據試頂情況修正油表理論讀數,施工中按修正后油表讀數進行控制。
(5)實施頂升時,嚴格按照預定步驟指揮作業,在每一階段均要仔細檢查油壓情況、百分表的位移量,油頂鎖定時油表的壓力不應小于計算數值的95%。
(6)施工完成后,必須對相鄰墩臺支座情況進行檢查,在施工前各相鄰支座劃上一條基準線,施工結束后,查看支座是否發生變化。
(7)嚴禁采用現場未經檢驗的地表水拌合砂漿。砂漿灌注可采用直徑5 cm的帶鋼絲軟管,將一個15 L的漏斗與軟管相連,在箱梁箱室內搭設一個灌注平臺,使灌注壓力能滿足要求。砂漿灌注超出支座底板1 cm。為確保砂漿強度能夠滿足要求,砂漿灌注之后采用薄膜覆蓋,若溫度發生較大變化,則采取棉布覆蓋保溫。
通過這兩處更換支座整治施工,驗證在運營高速鐵路240 min夜間天窗內,可以有效地解決橋梁支座安裝錯誤問題,消除橋梁結構變形對軌道結構平順性的不利影響,為高速速鐵路無砟軌道橋梁支座更換整治積累更多的經驗。
責任編輯:宋飛 龔佩毅
來稿時間:2015-02-04