


挖掘機燃油箱主要作用是存放燃油,同時還能起到沉淀燃油中雜質和對回油進行冷卻散熱的作用。本文對某批次液壓挖掘機燃油箱底座開裂原因進行分析,并提出改進方法。
1.故障現象
某批次挖掘機工作1000h后,其燃油箱底座出現開裂和燃油滲漏故障。檢查燃油箱外觀,沒有外力損害痕跡。
檢查更換下來漏油的燃油箱,發現其開裂部位多發生在底座端部(A、B處),如圖1所示。其中A處開裂造成滲漏,B處開裂未出現滲漏。燃油箱發生開裂和燃油滲漏,不僅造成燃油損失,而且可能被引燃,危及挖掘機和操作人員安全。
2.原因分析
(1)受力分析
經分析,燃油箱開裂原因有以下4種:一是挖掘機在回轉過程中,燃油箱內的油液產生晃動,對燃油箱側壁造成沖擊;二是發動機和整機工作時產生的振動傳導至燃油箱,使燃油箱產生振動;三是燃油箱底面不平整,或安裝燃油箱的臺面不平整,導致在裝配燃油箱時,其固定底座因變形而產生附加應力;四是在燃油箱焊接后,焊縫收縮產生了內應力。
(2)取樣檢查
為查找開裂原因,我們將圖2所示左、右底座切割下來,發現燃油箱左底座a和右底座b、c處裂紋有所不同,如圖3所示。
燃油箱左底座b處焊縫尺寸滿足設計要求,開裂發生在焊縫收弧處,裂紋穿透油箱底板。左底座a處和右底座c處與燃油箱底板之間存在明顯縫隙,焊縫尺寸小于設計尺寸,且存在偏焊。
(3)酸蝕實驗分析
我們對3處開裂部位取樣后進行酸蝕實驗,觀察其缺陷狀況,發現b處焊接板材貼合較好,裂紋從焊縫收弧處貫穿了燃油箱底板,如圖4所示。
a處和c處板材貼合縫隙過大,底座焊縫的焊腳僅達到要求的2/3高度,造成焊縫實際高度大為降低。由此看出,該處焊縫尺寸小和偏焊造成焊縫薄弱,導致油箱底板與底座焊縫開裂,如圖5所示。
(4)金相組織分析
我們將焊縫及燃油箱底板母材取樣進行低倍金相組織分析,焊縫金相組織為共析鐵素體和珠光體,燃油箱底板母材金相組織為塊狀鐵素體和珠光體,均符合要求。金相組織分析如圖6所示。
(5)化學成分分析
燃油箱底板材料為Q235鋼板,我們對燃油箱底板進行性能和主要化學成分分析,結果如附表所示,經過比對燃油箱底板材質性能和化學成分符合國家相關標準。
綜上所述,燃油箱底板材料符合要求,焊縫及燃油箱底板金相組織正常。左底座焊縫b處燃油箱底板開裂是因為焊縫收弧處產生應力集中造成疲勞損壞,由此造成該處漏油。左底座a處和右底座c處焊縫開裂是由于組焊時縫隙過大及焊縫偏焊所致,由此造成底座與燃油箱底板的焊縫開裂。若該裂縫擴展也可能造成燃油箱底板開裂,導致漏油。
3.改進方法
根據以上分析,該型挖掘機燃油箱應從以下幾方面進行改進:
(1)優化燃油箱底座結構
從設計上加強燃油箱底座的強度,在底座端部增加與燃油箱底板相連的封口筋板。封口筋板處要求全焊,避免焊接時起弧、收弧所產生的應力集中和焊縫出現疲勞損傷,如圖7所示。
(2)完善底座制作工藝
提高燃油箱焊接質量,特別是要提高燃油箱底板平面度,以保證燃油箱底板與燃油箱底座的貼合。將制作底座的方法由原來折彎成形改為模具沖壓成形,以保證底座的成形精度,不出現翹曲現象。
(3)提高焊接質量
將燃油箱底座焊接在燃油箱底板上時,對燃油箱底座施加壓力,以避免焊接時出現上翹,縫隙不得大于0.5mm,從而消除焊縫間隙。在圖紙要求基礎上增加焊腳高度,同時避免偏焊缺陷。
另外,燃油箱底座同定螺栓處沖壓出凸緣,凸緣略高于非固定位置,可避免燃油箱安裝底板不平造成的裝配應力。
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