


摘要:滾筒制動試驗臺是機動車年審制動力的必備設備,其主要參數的好壞對檢測結果影響較大。文章分析了反力式滾筒試驗臺檢測受力影響因素、主要參數選擇舉例,同時對實際檢測不合格案例進行分析,旨在論證檢測項目,對檢測從業人員提供選用參考,并對結果判定提供維修借鑒。
關鍵詞:反力式;滾筒制動試驗臺;機動車年審;制動力;檢測項目 文獻標識碼:A
中圖分類號:U467 文章編號:1009-2374(2016)21-0060-03 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.21.029
1 滾筒試驗臺的選用
滾筒制動試驗臺是由左右兩套車輪制動力測試單元和一套指示、控制裝置組成。每一套車輪制動力測試單元由框架、驅動裝置、滾筒組、舉升裝置、測量裝置等構成,如圖1為常用的反力式試驗臺:
檢測時,將被檢車輛的車輪置于兩滾筒之間,放下舉升器,試驗臺啟動電動機,使滾筒帶動車輪旋轉,在車輪轉速穩定后檢測員踩住制動踏板。在車輪制動器作用下車輪減速旋轉。此時滾筒對車輪產生的摩擦力克服制動器摩擦力矩,維持車輪繼續旋轉。在車輪對滾筒接觸表面產生的切線方向的摩擦力作用下,減速器殼體與測力杠桿一起朝滾筒轉動反方向擺動,測力杠桿一端的
力或位移被傳感器檢測后,轉換成電信號給計算機處理,最后打印出檢測結果。
下面分析檢測時的受力情況,假設前、后滾筒直徑相等且水平安置,測試車前、后車輪兩中心水平高度相等,檢測過程中忽略輪胎與滾筒間的滾動阻力,測試車輪在滾筒上制動時的受力情況如圖2所示。
其中,G:車輪輪荷;N1、N2:前后滾筒對車輪的法向反力;F1、F2:前后滾筒與車輪間的切向力;F:車橋對車軸的水平推力;Mμ:制動器制動力矩;α:安置角;D:車輪直徑;d:滾筒直徑;L:滾筒中心距。
由物理學力學平衡原理,得到關系式:
(N1-N2)sinα+(F1+F2)cosα=F (1)
(N1+N2)cosα-(F1-F2)sinα=G (2)
假如兩滾筒附著系數φ相同,且附著條件充分,則:
F1=N1×φ,F2=N2×φ (3)
將式(3)代入式(1)、式(2)得:
N1(sinα+φcosα)-N2(sinα-φcosα)=F (4)
N1(cosα-φsinα)+N2(cosα+φsinα)=G (5)
聯立上式解得:
N1=[F(φsinα+cosα)+G(sinα-φcosα)]/(φ2+1)sin2α (6)
N2=[F(φsinα-cosα)+G(φcosα+sinα)]/(φ2+1)sin2α (7)
試驗臺可能測得最大制動力為:
Fmax=(N1+N2)×φ=φ×(G+φF)/(φ2+1)cosα
(8)
上式表明所測制動力受F、α、φ等參數的影響。
1.1 主要參數選擇
制動檢驗臺產品主要參數的檢驗以產品標準(技術條件)為依據,執行的標準有:《滾筒反力式汽車制動檢驗臺》(GB/T 13564-2004)、《滾筒反力式制動試驗臺檢定技術條件》(GB/T 11798.2-2001)等。
滾筒直徑:制動試驗臺的滾筒相對固定,中心距不可調整,為增加安置角獲得附著力,故減少滾筒直徑,但直徑過小,車輪滾動損耗會明顯增加,國標規定:測試速度≥2.2km/h,滾筒直徑≥240mm。
滾筒長度:該滾筒長度尺寸取決于被檢車輛的輪距尺寸參數,常見輪距大致在1200~1700mm之間。
這里以成都成保發展股份有限公司的產品FZ-10C(圖3)為例來來驗證,該產品規格參數如下:
最大軸載質量t:10
可測輪制動力daN:3000
滾筒(粘砂)直徑×長度㎜:240×1150
滾筒中心距l:41cm
測試速度km/h:2.5
示值誤差%:±3
電動機功率kW:11×2
1.2 設備實測分析
車型SVW7180:R=30cm(忽律測試時的彈性變形),G1=561kg,G2=443kg;制動試驗臺FZ-10C:r=12cm,l=41cm。
由于車輪對滾筒的壓力方向與重力方向不同,造成壓力增大,車輪壓在滾筒上后受到支撐反力為N1、N2:
上式計算結果表明:N1、N2相對G值的比值雖然偏大一點,造成壓力增值偏大,但偏大有限。檢測誤差偏小,測得的制動力將接近于真實情況。實測數據報告結果見表1。
2 檢測不合格案例分析
故障現象:一輛2007年凱越年審檢測制動項目不合格。
維修過程檢測單數據顯示前軸最大制動力左235、右349,軸制動力百分比數據48.8%,制動力平衡數據32.6,初步判定左前制動力偏小導致制動百分比和制動平衡數據不合格,國標《機動車運行安全技術條件》(GB 7258-2012)第7.11.1.1和7.11.1.2條要求軸制動力與軸荷的百分比≥60%時,前軸制動力平衡要求≤24%。試車速度達到50緊急制動時明顯往右跑偏,于是拆下左前輪檢查剎車片無明顯問題,剎車盤有明顯溝槽,磨損也較大,跟客戶商議后決定修理方案:保養制動分泵并換剎車油。分泵修理包保養后,在排空氣放剎車油時修理人員發現了一個細節,感覺左前輪的出油壓力明顯偏小,查找左前輪分泵到制動總泵油管并無彎折漏油處,懷疑ABS壓力調節器,拆下壓力調節器用壓縮空氣吹油孔,發現LF這個孔的出口壓力明顯偏小,喇叭孔口四周有明顯的水銹,問題已經找到,跟客戶說明情況后,同意更換壓力調節器,第二天貨到后裝車試車故障排除,車主年審上線順利通過。
故障現象:一輛2004年高爾夫1.6年審檢測制動項目不合格。
維修過程年審單顯示制動力總和與整車重量比60.6%合格,前軸制動力平衡數據為25.8%不合格,前輪最大制動力右邊262、左邊337,過程差最大值點為右245、左332,根據數據判斷問題出在右邊制動系統,檢查右邊車輪輪胎氣壓均正常,檢查制動蹄片無燒蝕硬化,制動盤表面也光整干凈,拆下制動分泵發現分泵浮動銷已經缺油,用手推動卡滯嚴重,檢查另一邊分泵發現活動自如,據此分析認為一邊的制動分泵浮鉗卡滯,導致制動力下降,造成上線檢測兩邊制動力不平衡率過高,將分泵拆下來給浮銷抹上黃油,裝車后去年審,制動不平衡率為16.2順利通過。
故障現象:一輛2004年金杯海獅年審檢測制動項目不合格。
維修過程年審檢測報告顯示第二軸阻滯率為13.4%不合格,《機動車運行安全技術條件》(GB 7258-2012)第7.11.1.4條規定檢驗制動力時,汽車各車輪的阻滯力均應小于等于輪荷的10%,顯然轉動車輪的力過大,主要原因制動蹄片抱死、制動鼓變形、制動間隙過小、異物、輪轂軸承異常等,車主反映兩天前剛做過年審前的保養檢測,更換了制動蹄片,拆下一邊制動鼓檢查蹄片磨損很新,回位彈簧和張力機構也無明顯損壞,制動鼓表面光滑無異物,測量制動鼓內徑發現兩處直徑相差過大,分析認為是制動鼓失圓厲害,加上更換新制動蹄片,導致蹄片在與鼓最小直徑處的間隙過小,從而導致上線檢測阻滯率過大,更換新的制動鼓后調整制動間隙,第二天上線阻滯率下降為2.1%,完全符合標準。
底盤測功機檢測制動上主要有以下三個項目:
2.1 制動力百分比
國標中的制動百分比規定乘用車、總質量不大于3500kg的汽車制動力總和與整車重量的百分比、軸制動力與軸荷的百分比,空載≥60%,滿載≥50%,前軸≥60%,后軸≥20%,這個數據直接和制動力大小有關,影響了制動效能即制動距離與制動減速度,是汽車制動性能最重要評價指標。從制動分泵到總泵技術狀況都有可能影響制動率大小。
2.2 制動力平衡
要求在制動力增長全過程中同時測得的左右輪制動力差的最大值,與測得的該軸左右輪最大制動力中大者之比,前制動:制動力>60%時,制動力不平衡<20%為合格;后制動:>60%時,不平衡<24%為合格;當后制動力<60%時,不平衡<8%為合格。此項多半是單邊制動效果下降引起。
2.3 阻滯率
進行制動力檢驗時,汽車各車輪的阻滯力均應小于等于輪荷的10%,計算方式為阻滯率=左、右輪空轉的力/左、右輪質量,主要原因是制動器咬滯,駐車裝置調得太緊,也有可能是輪轂軸承缺油等。
反力式滾筒制動試驗臺在選用時要根據切實需要配備,使用時要注意考慮影響測量誤差的因數,從而提高測量準確度,同時對檢測結果也要學會分析判斷,提高故障的排除能力。
參考文獻
[1] 安相璧,王龍.反力式滾筒制動檢驗臺影響因素試驗分析[J].軍事交通學院學報,2014,(2).
[2] 蔣波.影響反力式滾筒試驗臺檢測精度的因數[J].農業裝備與車輛工程,2007,(4).
[3] 楊道平.影響汽車滾筒反力式制動檢驗臺測量結果的因素[J].山東交通科技,2013,(15).
作者簡介:范祖慶(1978-),男,江蘇宜興人,江陰職業技術學院機電工程系講師,研究方向:車輛工程。
(責任編輯:王 波)