周壹鋒


摘要:220kV SF6斷路器屬于高壓開關設備,有兩種定義:能夠關合、承載和開斷正?;芈窏l件下的電流,并能關合、在規定的時間內承載和開斷異?;芈窏l件(包括短路條件)下的電流的開關裝置;用以切斷或關合高壓電路中工作電流或故障電流的電器,然而斷路器實際運行中可能出現故障。文章對SF6斷路器故障成因以及處理對策進行了分析。
關鍵詞:220kV SF6斷路器;故障成因;處理對策;高壓開關設備;異常回路;電力故障 文獻標識碼:A
中圖分類號:TM561 文章編號:1009-2374(2016)21-0071-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.21.034
220kV SF6斷路器通常采用液壓操作機構,機構原理示意圖見圖1所示,該機構在實際應用中體現出一定的優勢,具體體現在輸出功率較大、動作靈敏、運行安全、穩定。然而實際的設計與維護等過程中很容易出現故障問題,會影響整個斷路器的運行,影響其功能與作用的發揮,液壓機構故障時SF6斷路器常見的故障,必須引起充分的重視,深入分析故障原因,并采取科學的解決策略。
1 故障概況
2015年8月,某220kV變電站內線路出現單相接地故障,其中B相跳開,斷路器沒有跳開,I線出現C相跳閘,而A/B兩相卻保持正常。保護動作基本狀態:I線223開關高閉出口發出動作。
2 事故檢查
2.1 一次設備的檢查
I段母線上面的各項電氣設備沒有異常,未出現放電閃絡問題,此線中的斷路器都處于分閘處,經檢測其液壓機構也處于常規運行狀態,壓力無異常。避雷器也沒有發出任何的非常規信號。檢修工作者開始圍繞故障線路I線上的斷路器進行深入檢查,具體的檢查項目:分閘線圈中的直流電阻、電壓等,經檢查沒有異常,然而同期性測試時卻出現了A/B/C相不同期現象。
2.2 二次設備的檢查
維修者圍繞I線保護展開了傳動實驗,經檢查發現:I線雙高頻保護各自跳合,每一相的斷路器都處于正常運行狀態,其信號也無任何異常,各個分閘、合閘線圈的對地絕緣電阻也處于正常數值,永跳繼電器能夠正常運轉,其返回的電壓也正常。
3 事故分析與處理
前面的檢查結果得出:斷路器A/B/C三相不同期,彼此間存在一定差距,可以大致判斷出問題來自于液壓系統,其管道故障概率最大,通過分解液壓機構進行深入分析得出:
第一,二級閥的滑動密封圈采用了特殊的質地,具體為:橡膠,由于長期的使用,其彈性度下降,同剛安裝時相比,彈性壓縮功能顯著降低,密封圈無法延伸到凹陷部位,使得密封度下降,從而導致分閘與合閘無法同步進行。
第二,經檢查發現,二級閥同下閥體連接部位的金屬線不平順、不平滑,質地也不均,多種跡象表明:由于液壓機中的小部件故障的累計最終使得液壓機構運轉失靈,打空壓或反復打壓現象,其合閘操作也受到了不良影響。如果上閥口和金屬密封線沒能勻稱地結合一致,如圖2所示,則會造成斷路器反復打壓。
經綜合分析能夠判斷得出:這一故障出現主要是因為斷路器液壓機構出現異常故障,問題主要出現在二級閥,其口部沒能嚴密封存,出現了內部油體泄漏,導致開關的分閘遲遲不能發出動作,也就無法保護出口。
根據分析結果,為了進一步預防斷路器操作時間超出常規標準,控制液壓機構反復打壓的問題,決定更換整個線路上斷路器的液壓機構,通過更新設備來消除故障,從而維護系統的高效運行。
4 SF6斷路器常發性事故與對策
4.1 微水含量超標故障及對策
變電站內的4條220kV線路均采用的是SF6開關,三個開關各自配置于一個公用支架,并安裝了一個液壓操作柜,達到三級液壓聯動的目的。在例行檢查時發現,滅弧室中SF6氣體水分含量超標,影響了開關的絕緣性與功能的發揮。特別是其中的1113開關,其B/C相滅弧室中的微水含量嚴重超標,意味著SF6開關處于潮濕狀態,亟待處理和解決。
4.2 故障的科學處理
導致SF6開關微水含量超標的原因有內外兩大方面,所以要從內外方面入手來解決處理。
第一,外部處理措施。更換抽真空管,并對關鍵性設備,例如減壓閥、三通連管等實施烘干處理,使其重新回歸干燥狀態,并用真空計來檢查、探測抽真空管的真空水平,重新沖入N2,并著重檢查泄漏點,對存在泄漏的部位,重新實施換墊處理。
第二,內部因素處理。由于SF6微水含量超標,其內部絕緣部件已經受損,所以對開關實施全天候的抽真空處理,同時維持30Pa的低真空度,再向其內部填充純度較高的N2,達到0.5MPa,同時做出了精細的檢查與監測后,發現開關逐漸走向正常的運行狀態。
4.3 氣體泄漏及對策
斷路器工作過程中,SF6氣體很可能發生泄漏,此時氣壓將驟然下降,從而造成危險隱患。失去了絕緣氣體的保護,斷路器則很可能出現爆炸危險,更嚴重的是流入空氣中的氟化硫氣體含有毒性,會損害人體健康,帶來人身事故危機。
事故成因:密封墊變質、腐化,瓷套完整度下降,出現裂痕,管道失去良好的密封度以及其他的設備未能牢固接觸等。
解決對策:確認SF6氣體泄漏,首先要疏散人流,防止人扎堆、聚集,維護人身安全;其次則要及時搶修,需要專業搶修人員穿上防護設備開展搶修,再通過檢漏儀來深入細致地檢查泄漏點,并做好補氣工作。
4.4 接觸電阻故障及措施
引發接觸電阻故障的因素相對復雜,例如觸頭外部遭到腐蝕或者有污染性物質附著于觸頭表層,接觸壓力降低,導致電流流通時,觸頭發熱,附近的絕緣層遭到腐蝕灼燒,從而出現熔化、斷裂等現象,導致斷路器最終無法像以前一樣跳閘,還會出現拒動問題。
必須做好檢修工作,重點檢測接觸電阻,同時還要檢查斷路器一次導電回路能否處于常規運轉狀態。
4.5 液壓操作系統壓力失常及對策
對于液壓操作系統來說,其油體壓力應該在31.7~32.8MPa,檢查過后如果發現油壓過高或過低,則意味著已經出現了故障傾向。
導致系統壓力失常的原因很多,主要來自于油回路故障、電氣回路故障等,對此可以采取以下解決對策:
第一,深入查看各項開關以及相關設備,例如接觸器等,檢查觸點有無損壞。同時檢查接觸器,分析其是否存在非正常運轉現象,檢查其表層有無污漬、灰塵等,做好清理工作。
第二,檢查儲存器。查看其是否存在N2泄漏現象,以及其內部是否粗糙,同時也要及時調換密封圈。
第三,檢查壓力表。分析其運轉有無失靈,誤測量等現象,當發現其無法準確測壓時則要考慮更新壓力表。
5 SF6斷路器故障的防范措施
第一,做好維修與保養。斷路器經過長時間的工作,受到內外因素的影響難免會出現各種問題,應該按照設定的程序、規范做好定期的維護與保養工作,同時每年都要檢查一次液壓機構管道,查看是否出現泄漏問題,元件是否受損,根據漏油的實際情況、具體特征等來有針對性地擦拭,并將管道接頭部分擰牢、固定緊,同時須及時更新密封圈。同時也要重點圍繞貯壓器進行核查,檢查其預壓力,通過觀察油泵打壓過程中預壓力的升降值,來分析預壓力是否正常,當發現預壓力<14MPa,則意味著可能出現了N2泄漏故障,要及時分析并檢查原因,并及時做好維修、更新等工作。
第二,根據科學的規范、標準來檢查SF6氣體,分析其微水含量,同時做好泄漏狀況的檢查工作,一旦有超?,F象,則要必須做出處理,由于四氟化硫氣體有毒性,不能任意排放,而是要按照科學的方法加以回收,維護外界安全。
第三,如果所采用的SF6斷路器的型號較為古老,其實際工作過程中很容易出現故障問題,對此要加大檢查與監測力度,可以按照生產廠家提供的使用說明來進行逐步排查,確保其處于常規運行狀態。
第四,定期對斷路器進行大規模檢修,重點檢查液壓機構,查看其分閘、合閘的閥門、閥針等有無異常,例如是否出現了松弛、錯位、變形等現象。
第五,運行與維修人員必須對斷路器液壓機構的各個數值、參數等有所掌握。其中油泵啟動時,需要達到的壓力為31.6MPa,相反,停運時壓力則要達到27.8MPa。
第六,必須經常檢查壓力表以及繼電器,要盡量讓繼電器的溫度處于恒定狀態。
6 結語
220kV SF6斷路器在實際運行中常出現故障問題,故障成因相對復雜,必須加大常規的養護力度,采用科學的養護措施,加大養護成本投入。為了確保斷路器按照常規運行,應該制定制度,定期檢修。
參考文獻
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(責任編輯:王 波)