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控制介耗、降低成本、提高經(jīng)濟效益

2015-05-18 12:15:15尹德春
商業(yè)文化 2015年3期

尹德春

介質(zhì)損耗是重介選煤的一項重要技術評價指標,直接影響著經(jīng)濟效益,針對介質(zhì)損耗過高的問題,利用管理手段,通過系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析,從管理與技術兩方面入手查找原因,進行排查治理,降低了介質(zhì)的損耗,提高了經(jīng)濟效益。

元寶山露天煤礦選煤廠設計能力年入洗原煤5.0Mt,采用的是塊煤重介斜輪分選工藝。原煤的牌號為褐煤,具有高灰分,中等硫分、水分高、發(fā)熱量較高、低熔灰分的特點,是良好的動力用煤和氣化用煤。根據(jù)元寶山煤礦產(chǎn)品市場定位和質(zhì)量要求,2009年以前,一直采用原煤不經(jīng)過加工直接銷售的經(jīng)營模式,重介水洗設備始終沒有投入使用。隨著外部經(jīng)營環(huán)境的變化,原煤不加工進入市場后,暴露出的問題越來越多,嚴重制約了煤礦的發(fā)展。2009年對原選煤廠進行恢復性改造,恢復了重介洗選功能。

初期恢復生產(chǎn)后,在生產(chǎn)技術檢查中發(fā)現(xiàn),噸原煤介質(zhì)(在重介質(zhì)選煤工藝的選煤廠里,一般將磁鐵礦粉稱為介質(zhì),下文中介質(zhì)均指磁鐵礦粉)損耗達到了3.2kg,在重介選煤過程中,介質(zhì)的損耗是避免不了的。介質(zhì)損耗做為重介選煤廠一項重要的技術評價指標,按選煤廠設計規(guī)范規(guī)定,噸原煤介質(zhì)損耗指標是:塊煤系統(tǒng)為0.2~0.3Kg,但在實際生產(chǎn)中,選煤廠極少有能達到上述指標的。目前,噸原煤介質(zhì)損耗較先進的指標在1.5Kg左右,一般在2~3Kg,高的在5~6Kg。

針對介質(zhì)損耗過高的問題,利用管理手段,繪制排查流程圖,系統(tǒng)的分析,從管理損失與技術損失兩方面入手查找原因,進行排查治理。

選煤廠介質(zhì)損耗常規(guī)分為管理損失和技術損失兩方面。管理損失一般較直觀,主要表現(xiàn)在跑、冒、滴、漏、事故放料、儲運等流失的介質(zhì);而技術損失影響因素比較復雜,各廠因工藝不同而有所不同。技術損失主要表現(xiàn)在最終產(chǎn)品帶介和磁選尾礦流失兩方面。綜上所述,要想提高選煤廠的經(jīng)濟效益,必須控制介耗,降低成本,從以下幾方面入手:

一、加強介質(zhì)化驗驗收,嚴把質(zhì)量關

介質(zhì)的密度、磁性物含量、粒度、水分,對介質(zhì)的損耗都有很大的影響,為了保證進廠介質(zhì)的質(zhì)量,我們從源頭上下手,成立了質(zhì)量管理小組,對介質(zhì)的采購,進行了招投標管理,對每一批介質(zhì)到貨,嚴格進行檢斤、采樣、化驗,確保了進廠介質(zhì)的數(shù)量、質(zhì)量。

二、增建事故排放池

原設計的中央集水池,只能用于日常生產(chǎn)中的跑、冒、滴、漏的處理,不能滿足大的故障時,需要將介質(zhì)桶排空的要求,被迫將部分懸浮液外排,造成了介質(zhì)損失,針對此問題,增建了一個事故排放池,解決了事故外排問題。

三、完善補加介質(zhì)制度,避免運輸損失

補加介質(zhì)采用鏟車鏟取介質(zhì)運送到補加介質(zhì)池內(nèi)方法,針對路途撒落及鏟斗粘符的損失問題,規(guī)定了鏟斗嚴禁鏟取過滿,不超過斗體的4/5,鏟取及卸完介質(zhì)后,必須將鏟斗內(nèi)外清理干凈的要求,完善了制度,避免了運輸過程中的損失。

四、改進固定篩脫介工藝,提高脫介效率

固定篩選作為產(chǎn)品的預選脫介,需滿足循環(huán)重懸浮液70%~80%的脫介能力。通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),因原固定篩的篩縫寬度為0.5mm,篩條平行于物料流向安裝,固定篩的預選脫介,只達到了循環(huán)重懸浮液的53%,致使篩面發(fā)生了跑介現(xiàn)象。為此,我們采取了將固定篩的篩縫寬度增加到1mm,篩條改垂直于物料流向安裝并增設阻尼條,以增加礦漿流動阻力,降低礦漿流速。通過采取以上措施,增加了循環(huán)重懸浮液的透篩能力,使固定篩的預選脫介量,達到了循環(huán)重懸浮液的82%~85%,取得了良好的效果。

五、改變脫介篩噴水位置,改進脫介篩的噴水裝置

產(chǎn)品帶介,占介質(zhì)損耗的大部分,因此,提高脫介篩的脫介效率,是降低介耗的重要環(huán)節(jié)。而脫介篩的噴水,是影響脫介效果和煤泥水處理的重要因素。在對固定篩進行工藝改進后,因為固定篩承擔了大部分的循環(huán)量,預先脫介能力極強,所以,將脫介篩第一段的噴水位置,由一段中部改到了入料端,二段的噴水位置,由二段中部改到了二段的入料端;原有脫介篩的噴水裝置,是在噴水管上打噴水孔,所形成的噴水成網(wǎng)狀,存有噴水死角現(xiàn)象,造成介耗增高。為此將其改進為在噴水管上安裝扇形的噴嘴,水嘴所形成的噴水呈扇形,消除了噴水的死角。實踐證明,通過以上改進,脫介篩的脫介很好。

六、合理調(diào)整分流量,控制重懸浮液的濃度

重懸浮液的粘度隨固相體積濃度增大而增大。當固相體積濃度達到35%時,粘度急速上升,當達到50%后,粘度接近最高值,重懸浮液表現(xiàn)為幾乎沒有流動性,成漿流狀態(tài),重懸浮液透篩就會很困難,導致固定篩、脫介篩的脫介效果很差,造成嚴重的篩上跑介。因此控制重懸浮液中的煤泥含量,也是減小介耗的一個重要因素,而煤泥量過低,則會影響重懸浮液的穩(wěn)定性,通過分析研究,在斜輪分選機的上升流管路上,加設了一臺磁性物含量檢測計,通過磁性物含量檢測——計算煤泥含量——PLC調(diào)節(jié)——電動執(zhí)行器——合理的調(diào)整分流量,當煤泥含量高于給定的上限值,則電動執(zhí)行器驅(qū)動分流箱擋板,使回流的介質(zhì)多向磁選機分流,經(jīng)磁選機脫泥后,精礦粉回到合格介質(zhì)桶。以此來達到降低煤泥含量的目的。當煤泥含量低于給定的上限值,則電動執(zhí)行器驅(qū)動分流箱擋板,使回流的介質(zhì)盡可能少向磁選機分流,以減少整個洗選系統(tǒng)的介耗。通過合理的分流,控制了重懸浮液的濃度在要求的范圍內(nèi),在保證了重懸浮液穩(wěn)定性的同時,避免了篩上跑介的發(fā)生,減少了介耗。

七、提高磁選機的分選效率

磁性介質(zhì)的回收是重介質(zhì)懸浮液選煤工藝中重要的生產(chǎn)環(huán)節(jié),其主要回收設備磁選機,作為介質(zhì)凈化回收系統(tǒng)的一種把關設備,磁選效率的高低直接影響介質(zhì)的損耗。影響磁選效率的因素,有磁選機的磁偏角、入料濃度、入料粒度等。磁偏角不合適,礦漿通過磁選機磁籌的有效時間變短,磁選機回收率降低,介質(zhì)不能在最佳角度處脫落。通過檢查調(diào)整磁偏角,延長了礦漿通過磁選機磁籌的有效時間,在磁選滾筒上增設了刮介刷,強制介質(zhì)脫落,提高了磁選機的回收率。如果脫介篩跑粗,那么大顆粒物料就會進入磁選機中,過多的大顆粒物料將會堵塞磁選機,造成介質(zhì)損失,同時也加大了磁選機的滾筒磨損,通過加強日常對脫介篩的篩板檢查,定期更換篩板,避免了脫介篩的跑粗,控制了磁選機的入料粒度,保證了磁選機的回收率。

通過以上管理手段,系統(tǒng)的分析查找原因,針對各方面采取了措施,使整改后的介質(zhì)損耗,由整改前的噸原煤介質(zhì)損耗3.2Kg,下降到1.3Kg,減少了1.9Kg,解決了介質(zhì)損耗大的問題。選煤廠年入洗原煤量占總產(chǎn)量的38%,年產(chǎn)量500萬噸,減少了介質(zhì)損耗500萬噸×38%×1.9Kg=3610噸,按現(xiàn)每噸磁鐵礦粉900元計算,每年降低介質(zhì)損耗,節(jié)約資金4085噸×0.09萬元/噸=325萬元,大大的提高了經(jīng)濟效益。

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