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改善絞吸挖泥船絞刀油馬達工作能力分析

2016-10-21 09:15:46安傳志
中國設(shè)備工程 2016年10期
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

安傳志

(中交上海航道局有限公司東方疏浚工程分公司,上海 200941)

改善絞吸挖泥船絞刀油馬達工作能力分析

安傳志

(中交上海航道局有限公司東方疏浚工程分公司,上海 200941)

本文結(jié)合疏浚工程施工情況,對目前本公司3 500 m3/h絞吸挖泥船絞刀驅(qū)動油馬達工作能力進行分析,同時就改善方案作出論證。

絞刀驅(qū)動油馬達;改型;絞刀液壓系統(tǒng);沖擊和防止

近幾年來,隨著企業(yè)快速發(fā)展的需要,我公司陸續(xù)建造了八艘絞刀采用赫格隆油馬達驅(qū)動的3 500 m3/h絞吸挖泥船。由于液壓系統(tǒng)在設(shè)計和制造方面的缺陷,系統(tǒng)的最高工作壓力受到限制,致使絞刀驅(qū)動油馬達的輸出轉(zhuǎn)矩不可能得到充分發(fā)揮,在絞刀挖掘硬質(zhì)土或粘性土?xí)r,絞刀的挖掘效率無法正常發(fā)揮,影響了船舶的整體施工效率。本文通過在某港區(qū)施工的某輪為例予以說明,并提出絞刀驅(qū)動液壓系統(tǒng)改進方案。

1 絞吸船絞刀液壓系統(tǒng)工作能力分析

表1為絞刀赫格隆油馬達的設(shè)計參數(shù)。

表1 赫格隆MB2400-1725型油馬達額定參數(shù)

先從馬達實際輸出轉(zhuǎn)矩和設(shè)計轉(zhuǎn)矩進行比較分析:

馬達的輸出轉(zhuǎn)矩M(Nm)計算公式為:

式中:

M——馬達的輸出轉(zhuǎn)矩,Nm;

Ti——比轉(zhuǎn)矩,Nm/bar;

ΔPm——馬達壓差,bar;

ηm——機械效率。

則:馬達的設(shè)計轉(zhuǎn)矩為:

以上提到的××輪絞刀系統(tǒng)的壓力190 bar,是油泵出口壓力,其壓力和馬達的壓差計算公式為:

式中:

P——油泵的出口壓力,bar;

p

Δ——管路壓力損耗(bar),包括(見圖3)油泵到油馬達(a點到m點)和油馬達到背壓閥(m'點到c點)的管路損耗之和,按實際情況取:ξPΔ≈10.0 bar;

P——背壓閥(c點)工作壓力(bar),按實際情況取≈

b

P15.0 bar;

則上式可表示為:

b

根據(jù)以上三式,可計算出在不同泵出口壓力的情況下的油馬達輸出轉(zhuǎn)矩。

2 3 500 m3/h絞吸船絞刀液壓系統(tǒng)工作能力受限原因分析

首先應(yīng)指出,設(shè)計規(guī)格書中的最大功率是不能達到的,即使驅(qū)動泵的柴油機全速運轉(zhuǎn),泵轉(zhuǎn)速達1 650 r/min,五臺泵的輸出液壓總功率最多為950 kW,管路的壓力效率(包括馬達背壓)按0.90計,油馬達總效率按0.91計,絞刀油馬達的輸出功率只能達到950×0.91×0.90≈780 kW,為設(shè)計功率的61%。

其次,絞刀液壓系統(tǒng)限定的最高壓力為200 bar,離設(shè)計相差較遠(yuǎn),對液壓系統(tǒng)的組裝也存在問題。

3 提高絞刀油馬達工作能力方案

3.1提高馬達壓差

某輪使用的K3V280泵的額定工作壓力為343 bar,按照公式2油泵不存在問題。從壓力管路(包括閥塊、附件)來說,應(yīng)能承受馬達進油管路可能達到的壓力峰值Pmmax,如果用Plmax表示高壓管路能承受的最高壓力,那么應(yīng)滿足下式:

Plmax≥Pmmax=Pm+ΔPv+ΔPp(4)

我們的目標(biāo)是提高油馬達的穩(wěn)定工作壓力 Pm,按照公式4有兩條途徑,一是提高管路的承壓能力Plmax,二是降低沖擊壓力ΔPm+ΔPp,如果不對目前系統(tǒng)作很大改動,可同時采取以下措施:

(1)用靜壓測試現(xiàn)有系統(tǒng)的承壓能力,一般要求能達到300 bar以上,對最薄弱管路和元器件予以更換或修理,當(dāng)Plmax確定后,可按下式確定系統(tǒng)的最高穩(wěn)定工作壓力,安全閥的開啟壓力按此調(diào)定。

(2)啟用馬達自帶的安全閥,目前該安全閥的調(diào)定壓力為350 bar,實際不起作用,應(yīng)將調(diào)定壓力降低到公式5式確定的值。從前述分析知道,防止液壓沖擊,安全閥離沖擊源越近,其響應(yīng)就越快。該項調(diào)定擬請供應(yīng)商完成,并提供安全閥備件。

(3)增設(shè)高壓蓄能器。如設(shè)蓄能器預(yù)充壓力250 bar,工作最高壓力300 bar,則容量約為35 L。

3.2提高油馬達排量

如果將現(xiàn)用的MB2400-1725馬達改換成MB2400-2175馬達,其比轉(zhuǎn)矩可以提高26%(2 175/ 1 725=1.26)。如果同時提高馬達工作壓差,忽略機械效率的差異,改動前后馬達的最大轉(zhuǎn)矩比為:

現(xiàn)進一步分析馬達改型的可行性,首先,改型后馬達外形和接口沒有任何改變,所以不會引起其連接設(shè)備的改變;其次馬達改型僅涉及兩個內(nèi)曲線定子環(huán)的更換,不存在技術(shù)上的問題,需要重點考慮的是油泵的恒功率保護對油馬達工作能力的影響。

U674.31;TH137

A

1671-0711(2016)08(下)-0042-02

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