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固定層造氣爐在運行中的主要影響因素及改進措施

2016-10-21 09:15:45沈東新
中國設備工程 2016年10期

沈東新

(大慶油田牡丹江新能源有限責任公司,黑龍江 大慶 163411)

固定層造氣爐在運行中的主要影響因素及改進措施

沈東新

(大慶油田牡丹江新能源有限責任公司,黑龍江 大慶 163411)

對造氣爐內結塊、結疤嚴重、火層上移、爐內單點溫度升高等情況的主要影響因素進行分析研究,并采取了相應的改進措施,取得了較好的效果。

造氣爐;焦炭;水夾套;火層;問題

大慶油田化工有限公司醋酸裝置使用的固定層造氣爐,是以二級冶金焦為原料,以純氧和二氧化碳為氣化劑,經過碳的氧化還原反應制得含一氧化碳~68%(V)粗原料氣。在運行過程中出現了爐內結塊、結疤嚴重,火層上移,爐內單點溫度升高等一系列的問題,筆者根據造氣爐運行的實際情況,通過分析、總結,找出了問題的主要影響因素。

1 固定層造氣爐運行原理

固定層造氣爐底部有爐篦裝置,燃料由上端加入,而氣化劑由下端鼓入,燃料與氣化劑逆向移動,在氣化層內進行反應,燃料自上而下移動時,發生一系列物理和化學變化,共分為5層,分別為干燥層、干餾層、還原層、氧化層及灰渣層,造氣爐簡圖見圖1。(1)干燥層:在燃料層的頂部,新補充的燃料與熱的煤氣接觸,使燃料中的水分蒸發。(2)干餾層:溫度比干燥層稍高,燃料發生熱分解,放出揮發份及其它熱分解產物;(3)還原層:熾熱的原料在還原層中與氣化劑中的二氧化碳氣發生還原反應,生成CO氣;(4)氧化層:溫度最高的區域,熾熱的焦炭被氣化劑中的氧氧化成二氧化碳和一氧化碳,并放出大量的熱量,還原層中的熱化學反應所需的熱量以此來維持;(5)灰渣層:氣化后爐渣所形成的灰層,它能預熱和均勻分布自爐底進入的氣化劑、并起著保護爐條和灰盤的作用。

圖1 造氣爐簡圖

2 原料焦炭性質的影響

2.1焦炭的灰融點

造氣爐按原設計條件,入爐混合氣量為2 600 m3/h,氧碳比為0.43~0.54,氣化層溫度在1 300℃左右,所使用原料焦的灰融點≥1 420℃,氣化層溫度始終低于灰融點溫度操作。

造氣爐在使用本地焦炭時,由于本地焦炭灰融點較低,通常為1 350~1 380℃。造氣爐實際氣化層溫度較高,通常在1 350~1 400℃。造氣爐操作溫度高于焦炭灰融點,導致了造氣爐內結塊、結疤嚴重,火層上移,爐內單點溫度升高,不易控制,從而造成了以下一系列的問題:排渣困難、局部灰渣層厚、火層偏移,炭層布風不均,容易出現爐壁結疤,爐外壁串氣以至燒壞筒體。即使輔助人工扒渣、扒塊也不能完全扭轉造氣爐工部惡化的局面,另外給操作工帶來的困難是每班停爐扒塊頻次高,高時達10次之多,勞動強度大,而且增加了人員的操作危險性。

在控制造氣爐溫度上做了大量的試驗。造氣爐剛開始運行時,氧碳比定為0.40~0.42,遠低于設計的0.43~0.54,運行后發現結塊嚴重,排渣困難,且爐中部單點溫度高。為降低操作溫度,使氣化層溫度降低至灰融點以下,繼續降低氧碳比,定為0.36~0.38操作,但仍沒有改變爐下結塊的情況;而所帶來的另一種新情況是:火層下移、爐條局部受損,嚴重威脅到爐篦的安全運行。

為了解決灰熔點低的問題,造氣爐正式使用山西焦炭。使用山西焦炭后,造氣爐工藝狀況出現了巨大的變化:爐中部溫度由最高1 300℃以上降至900℃,不再出現單點溫度高的情況,爐下部溫度由600~700℃降至200~400℃,氣化層較為集中;爐下不易結塊,排渣順暢;氧碳比由0.42提至0.48,粗煤氣中CO成份由55%提高至67%;更為顯著的變化是單爐產氣量大,而且爐況穩定。山西焦炭特點:(1)焦炭灰融點高,通常大于1 500℃,使造氣爐溫度可以低于灰融點操作,爐況更穩定。(2)灰份少、固定碳含量高、揮發分少,產出的粗煤氣有效氣體成份高,雜質氣體成份少。

2.2焦炭的水份

焦炭水份高會對造氣爐系統設備和精制氣中氫氣含量產生影響。

(1)焦炭水份含量高,使爐子出來的粗煤氣中含有大量的水蒸汽。粗煤氣在經過翅片式熱管換熱器后,溫度降至120~160℃。粗煤氣在熱管換熱器中溫度經過水蒸汽露點,約為160℃,存在大量H2S和水蒸汽的情況下,熱管換熱器中熱管產生明顯的露點腐蝕,帶來的危害有兩點:一是使熱管腐蝕穿孔,造成熱管串氣,富氧混合氣串入煤氣系統,煤氣氧高,氧高的危害是非常明顯的;二是易使熱管翅片積灰,熱管換熱面積減少,換熱能力下降。停爐時,粗煤氣由煙囪放空,在有大量水蒸汽的情況下同樣會對煙囪造成露點腐蝕。(2)焦炭水份高會導致精制氣中氫氣含量升高。焦炭水份超過指標,特別是達到10%后,精制氣中氫氣含量升高約0.6%,排放掉此部分氫氣,需要排放10倍的CO氣,從而造成有效氣體成份的損失。

2.3焦炭的粒度

粒度不均勻,造成料層阻力不均勻,產生局部過熱,造成結疤、結塊。且燃料層容易被吹翻。(1)粒度大的焦燒不透,返焦率高。粒度過大,雖有利于提高氣化劑量,但由于氣化劑與焦的接觸面積小,氣化反應不完全,還容易火層上移導致結疤,氣化質量下降熱損失增大。(2)粒度過小,增加了氣化反應面積,有利于氣化反應,但燃料層阻力增大,吹風量受到限制,影響了爐子生產能力。

3 造氣爐水夾套高度的影響

造氣爐水夾套距火面的高度較低,致使火層波動彈性小,當運行過程中發生加料不均、布風不均勻、火層不均勻等現象時,則會出現造氣爐內局部火層偏高,局部火層偏低,爐上溫度和爐下溫度均高的等不正常情況,而由于部分火層已高出水夾套的高度范圍,極易造成造氣爐筒體溫度過高,甚至發生燒穿筒體的事故。可通過增加水夾套高度或改為全水夾套型爐子,來增加火層的控制彈性,防止火層波動時,造氣爐筒體溫度過高。

4 結語

通過對以上影響因素的有效控制,基本解決了爐內結塊、結疤嚴重,火層上移,爐內單點溫度升高等一系列的問題,造氣爐能夠平穩的運行。

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