邢忠華

摘 要:通過優(yōu)化苯加氫工藝,主要調(diào)節(jié)主、預反應器入口溫度,延長煤氣壓縮機運行周期,解決工藝運行過程中煤氣壓縮機排氣量低、加氫系統(tǒng)氫氣消耗量大、非芳烴產(chǎn)量高等問題,從而達到提高三苯產(chǎn)品回收率的目的。
關鍵詞:優(yōu)化操作;苯加氫裝置;煤氣壓縮機運行周期 主反應器;預反應器
中圖分類號: TQ06 文獻標識碼: A 文章編號: 1673-1069(2016)36-157-2
1 現(xiàn)狀
我國焦化三苯和石油三苯的生產(chǎn)及應用情況,并從焦化工業(yè)規(guī)模、產(chǎn)能地域分布等方面對焦化三苯在應用領域替代石油三苯進行了分析,可以看出,當前真正意義上的替代是在沒有石化工業(yè)的山西,焦化三苯在部分地區(qū)可以替代石油三苯,但僅是三苯市場的一個適當補充,不會形成搶占市場的局面。山西焦化股份有限公司10萬噸苯加氫裝置于2009年12月份建成投產(chǎn),經(jīng)過七年多的運行,粗苯加工量已達到甚至超過設計負荷。但在運行過程發(fā)現(xiàn)氫氣消耗量大,新氫壓縮機需開雙機運行,煤氣壓縮機運行周期短,三苯回收率偏低。
2 目的和意義
本項目主要是通過研究、試驗、改進苯加氫工藝操作方法,解決工藝運行過程中煤氣壓縮機排氣量低、加氫系統(tǒng)氫氣消耗量大、非芳烴產(chǎn)量高、三苯回收率低等問題,使工藝運行的穩(wěn)定性得到提高,確保粗苯加工負荷平穩(wěn),提高苯類產(chǎn)品的回收率。
3 采取的主要措施方法
3.1 對加氫系統(tǒng)預反應器入口溫度的研究與改進
苯加氫裝置經(jīng)過五年多的運行,加氫系統(tǒng)預反應器入口溫度目前控制在200℃以下,考慮到運行時間及預反應器的工作原理,主要是在鎳鉬催化劑的作用下,氫氣與粗苯中的二烯烴及二硫化碳進行反應。由于目前粗苯原料供應緊俏,粗苯原料含硫等指標時而存在超標現(xiàn)象,對大了加氫反應系統(tǒng)的負荷。于是組織相關技術人員、操作人員進行可行性研究與改進。首先將預反應器入口溫度提高到202℃,以提高輕苯預加氫反應能力,而后逐步提高到205℃。期間發(fā)現(xiàn)主反應器溫差由32℃以上逐步下降到了30℃以內(nèi)。請看統(tǒng)計表。
由表1可知,這一研究與改進充分說明:提高預反應器入口溫度,可降低主反應負荷,從而降低由此而產(chǎn)生的主反應器溫升。
3.2 對加氫系統(tǒng)主反應器入口溫度的研究與改進
隨著加氫系統(tǒng)運行時間的推移,主反應器入口溫度由開車初期的275℃提高到了290℃。雖然通過降低預反應器入口溫度,降低了主反應器的溫差,但生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)主反應器進出口溫差30℃以上時,其入口至第一層,催化劑溫升就高達20℃以上,說明主反應器入口反應加劇,伴有副反應的發(fā)生,造成了三苯產(chǎn)品損失大,氫氣消耗量大。這主要表現(xiàn)在BTXS物料中C4-C7含量高達4%以上,遠超過1.5%的要求指標。于是對主反應器采取逐步降低入口溫度的辦法進行改進,290℃~288℃~286℃~284℃~282℃~280℃~275℃~270℃~267℃~265℃~263℃~260℃。期間每天對BTXS物料中C4-C7含量進行分析對比。通過一個半月的調(diào)試研究,當溫度控制在260~265℃時,發(fā)現(xiàn)BTXS物料中C4-C7含量均小于1.5%;統(tǒng)計非芳烴產(chǎn)量,產(chǎn)率較前期降低了2.45%;加氫系統(tǒng)氫氣消耗量下降約100Nm3/h;主反應器入口溫度降低后,管式爐供熱降低,燃燒煤氣量下降約110Nm3/h。
3.3 延長煤氣壓縮機運行周期的研究與改進
從煤氣壓縮機的運行情況觀察(6-8月份),排氣量約900m3/h,遠低于設計值28m3/min;入口溫度40℃左右,遠高于設計值≤30℃,運行周期只有10天。
①改進煤氣壓縮機進口過濾器。
觀察煤氣壓縮機的排氣量,波動較大,排氣量850~1100m3/h,
期間發(fā)現(xiàn)煤氣壓縮機進口過濾器清洗比較頻繁,職工勞動強度大。經(jīng)多次模擬實驗,發(fā)現(xiàn)自潔式過濾器過濾效果好,同時改進了過濾器清洗方式,由拆卸清理改進為在線清理,穩(wěn)定了煤氣壓縮機的進氣量。
②改進煤氣壓縮機入口煤氣系統(tǒng)及冷卻器系統(tǒng)。
煤氣壓縮機是苯加氫裝置制氫系統(tǒng)的主要設備,每年夏季6-8月份,由于壓縮機進口煤氣溫度較高,煤氣帶水汽較重,易造成氣閥的損壞。
通過現(xiàn)場研究試驗:
一是在煤氣壓縮機各級冷卻器、氣缸夾套等循環(huán)水進水管線上增加排放閥,確保在冷卻器冷卻效果降低時,在不停機的情況下可以進行冷卻系統(tǒng)的反沖洗,以清除壓縮機循環(huán)水系統(tǒng)存在的淤泥,提高冷卻效果。
二是在煤氣入口管線增加旋風分離器,延長煤氣滯留時間,提高分離效果,降低煤氣壓縮機入口煤氣含水量。
③改進煤氣壓縮機氣閥閥片。
針對煤氣壓縮機一、二、三級壓力下降頻繁的情況,通過降低煤氣帶水有所好轉(zhuǎn),但提高氣閥質(zhì)量是延長煤壓機運行周期的關鍵。首先預定三家公司的兩種氣閥閥片進行現(xiàn)場模擬試驗,同時將其中兩家單位的氣閥閥片安裝在壓縮機的不同位置,觀察煤氣壓縮機的運行時間。經(jīng)過多次反復試驗,統(tǒng)計運行時間,最終確認使用PEEK材質(zhì)的閥片整體運行時間較長。于是要求煤氣壓縮機全部使用該公司的PEEK閥片。
通過對煤氣壓縮機系統(tǒng)的研究改進,煤壓機入口溫度降低到了27.5℃,排氣量穩(wěn)定到1150m3/h以上,煤氣壓縮機運行周期達到了30天。
4 效果評價
通過對苯加氫工藝系統(tǒng)的研究、實驗、改進,延長了煤氣壓縮機運行周期;大大降低了氫氣消耗,實現(xiàn)了新氫壓縮機的單臺運行;降低了非芳烴產(chǎn)率,提高了三苯回收率,則年可創(chuàng)效益:
①三苯回收率由84.65提高到85.23%,提高了0.58%。按年加工粗苯10萬噸,純苯與非芳烴銷售差價1000元計算(以10月份純苯、非芳烴銷售價為基準),年可增加利潤:100000×0.58%×1000元≈58萬元。
②氫氣消耗降低,實現(xiàn)新氫壓縮機單臺運行,新氫壓縮機功率22kW·h,年運行時間按8000h,一度電按0.6元計算,則年可節(jié)約電費:22×8000×0.6元≈10萬元。
③管式爐煤氣消耗降低約100Nm3/h,按年運行時間8000h,1m3煤氣按0.265元計算,則年可節(jié)約成本:100Nm3×8000h×0.265元≈21萬元
則年可創(chuàng)效益(投資7.5萬元):58+10+21-7.5=81.5萬元。
5 結(jié)束語
通過對現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)存在的瓶頸問題的研究探討,雖然提高了三苯回收率,達到了預期效果。但苯加氫工藝系統(tǒng)仍存在亟待解決的問題,需要我們繼續(xù)研討開發(fā),進一步提高經(jīng)濟效益。
參 考 文 獻
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