唐克非



摘 要: 在發(fā)電廠中,除灰系統(tǒng)是重要的配套設(shè)施之一,它的主要功能是及時(shí)清除電廠在發(fā)電過(guò)程中所產(chǎn)生的各種廢棄物。隨著電廠發(fā)電系統(tǒng)的改造升級(jí),除灰系統(tǒng)也有了新的改善和優(yōu)化,它的除灰自動(dòng)化、快速化以及精確性等都得到顯著改善,現(xiàn)階段除灰系統(tǒng)采用的主要是氣力輸送方式并以此方式來(lái)完成密封環(huán)境下的除灰流程,但是,隨著發(fā)電廠發(fā)電量的增加,它的除灰系統(tǒng)在實(shí)際運(yùn)行中也出現(xiàn)了一系列問(wèn)題,這些問(wèn)題如果不及時(shí)解決處理,就會(huì)導(dǎo)致整個(gè)發(fā)電系統(tǒng)運(yùn)行受到不利影響,從而影響到發(fā)電效率。
關(guān)鍵詞:發(fā)電廠 除灰系統(tǒng) 問(wèn)題 對(duì)策
中圖分類號(hào):TM621.7 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1003-9082(2016)09-0272-02
現(xiàn)階段,我國(guó)的火力發(fā)電廠中除灰系統(tǒng)大都采用的是氣力除灰方式。這種除灰方式的系統(tǒng)構(gòu)成主要包括有除塵器的飛灰處理系統(tǒng)、庫(kù)頂卸料和排氣系統(tǒng)、灰?guī)鞖饣L(fēng)系統(tǒng)、控制用氣以及布袋脈沖清洗用氣系統(tǒng)、除送用空壓機(jī)系統(tǒng)以及空氣凈化系統(tǒng)等構(gòu)成。在除灰效果上還是比較好的,但是,隨著社會(huì)用電量的激增和發(fā)電系統(tǒng)的升級(jí),除灰系統(tǒng)在實(shí)際運(yùn)行中所暴露的問(wèn)題也逐漸增多,對(duì)于這些問(wèn)題的解決關(guān)系到整個(gè)發(fā)電系統(tǒng)的效率和質(zhì)量。下文以某電廠330MW機(jī)組除灰系統(tǒng)為例進(jìn)行分析。
一、除灰設(shè)備的概述
電廠的除灰系統(tǒng)屬于是雙室五電場(chǎng),灰斗數(shù)量有20個(gè),每一個(gè)灰斗的下部斗設(shè)置有一個(gè)倉(cāng)泵,其中一電場(chǎng)倉(cāng)泵容積大小是5m3,二電場(chǎng)倉(cāng)泵容積大小是3.5m3,三電場(chǎng)倉(cāng)泵容積是1m3,四、五電場(chǎng)的倉(cāng)泵容積是0.5m3。依據(jù)煤種性質(zhì),除灰管道的直徑為DN159,前三個(gè)電場(chǎng)除灰管道是單獨(dú)設(shè)置的,后兩個(gè)電場(chǎng)的輸灰管道是設(shè)置在出口位置合成為一根。
二、出現(xiàn)堵灰的原因分析
1.煙氣的分配不均勻
發(fā)電過(guò)程中所產(chǎn)生的煙氣會(huì)先從鍋爐預(yù)熱器中出來(lái),之后再通過(guò)煙道分兩側(cè)進(jìn)入到兩個(gè)電除塵,每一個(gè)煙道又可以分為兩個(gè)出口進(jìn)入電除塵煙箱(如下圖)。
在經(jīng)過(guò)一周時(shí)間運(yùn)行后,在電除塵入口處設(shè)置的三層主流導(dǎo)流型分布板磨損較大,致使電除塵進(jìn)入的煙氣都呈現(xiàn)出明顯的不均勻特點(diǎn),而且兩側(cè)的電除塵落灰分布也不穩(wěn)定,但是在同一個(gè)電除塵中,兩個(gè)室的煙氣分布也不均勻,煙氣在煙道中所流經(jīng)的距離就會(huì)越短,相應(yīng)的進(jìn)入電除塵的煙氣就會(huì)越多,兩個(gè)電除塵中間的兩個(gè)室(2室和3室)所進(jìn)入的煙氣就會(huì)明顯大于剩下的兩個(gè)室(1室和4室)。因?yàn)闊煔獾牟顒e有大小之分,那么相應(yīng)的煙氣所含有的灰量就會(huì)有所差異,經(jīng)常出現(xiàn)的狀況是在2、3室中的灰斗每次都會(huì)充滿灰量,灰斗會(huì)出現(xiàn)高料位顯示,但是1、4室的灰斗積灰量就非常少,甚至于沒(méi)有落灰。這樣的話,在同一個(gè)管道中,4個(gè)灰斗的落灰明顯不均勻,進(jìn)而在輸灰時(shí)就會(huì)出現(xiàn)堵灰問(wèn)題。
2.燃燒不充分,煙氣顆粒較大
在對(duì)飛灰進(jìn)行取樣時(shí),所得到的樣品中有一部分是灰粒較大的顆粒,而且顆粒粒度是在2mm——3mm之內(nèi),設(shè)計(jì)的值最大為130μm,實(shí)際和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)之間有230倍左右的差距,灰粒越大,那么在同體積的灰份中密度就會(huì)較大,在管道中同等壓力的壓縮空氣中就很難被清除,要想徹底清除就要停止落灰手動(dòng)至少清掃五次才可以徹底將灰粒清除。在管道管路中灰粒的爬升高度25m,氣壓就會(huì)明顯不足,導(dǎo)致顆粒難以及時(shí)輸送到預(yù)定高度,這樣在垂直管路的下部就會(huì)有煙灰存在,在進(jìn)行下一次的輸灰時(shí),就會(huì)直接導(dǎo)致堵灰現(xiàn)象發(fā)生,并且在每一次的正常煙灰輸送中,都會(huì)一些灰粒難以吹走,按照這樣的方式在經(jīng)過(guò)幾次的輸灰中,一旦管道管路中的灰粒增多就會(huì)出現(xiàn)管路堵灰現(xiàn)象,這就需要停止落灰,以手動(dòng)方式進(jìn)行清除。在具體的清堵時(shí),一次至少需要花費(fèi)5分鐘時(shí)間,在這五分鐘之內(nèi),電除塵一電場(chǎng)的灰斗中就會(huì)收集到大約2.4的積灰量,而這些灰量就需要增加1次手動(dòng)輸才可以順利清除完,并且在正常的輸灰狀態(tài)下,一電場(chǎng)的輸灰頻次就在一小時(shí)十次左右,如果在這個(gè)時(shí)候停止落灰,灰斗里的積灰就難以及時(shí)落下,料位高度就隨之增高,落灰更不容易實(shí)現(xiàn)。料位的集聚,使得電場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)跳閘現(xiàn)象,造成惡性循環(huán)。
3.實(shí)際煤質(zhì)和設(shè)計(jì)煤質(zhì)的差異,煙灰成分較多
根據(jù)電場(chǎng)實(shí)際發(fā)電情況來(lái)看,在氣力除灰系統(tǒng)的技術(shù)協(xié)議中,煤和灰的成分比例如下表所示:
通過(guò)近期觀察結(jié)合計(jì)算數(shù)據(jù)可初步得出結(jié)論為單機(jī)燃煤量達(dá)到190t/h,且發(fā)電原煤耗超過(guò)1000g/kwh時(shí),灰量達(dá)到輸灰系統(tǒng)最大出力,所產(chǎn)生的灰份也不能及時(shí)排除,這樣灰斗就會(huì)堆積從而形成堵塞現(xiàn)象。煙灰成分較多的原因如下:
首先,煤質(zhì)不純。在從一、二電場(chǎng)所排除的煤灰中可以看出,其中會(huì)有很多的煤矸石顆粒,這些煤矸石很難充分燃燒,而且煤灰中所摻雜的煤矸顆粒,加大了堵灰的幾率。
其次,管道的長(zhǎng)度。和#3爐電除塵相比較來(lái)看,#4爐電除塵管道會(huì)在長(zhǎng)度上多出80m左右,并且在彎頭部位增加2處,這樣就會(huì)增加輸送距離,一旦彎度增加,就會(huì)導(dǎo)致管道管路在除灰時(shí)出現(xiàn)堵塞。
第三,電除塵的除灰效率較高。把#4爐除塵器和#3爐除塵器的電壓和電流參數(shù)進(jìn)行對(duì)比可知,#4爐電除塵器在二、三、四、五電場(chǎng)二次電流都是在1200mA,一電場(chǎng)電流是在800mA左右,而#3爐電除塵在二、三、四、五電場(chǎng)電流是在1000mA左右,一電場(chǎng)電流則是在700mA左右,基于這種狀況,電流的差異就會(huì)導(dǎo)致除塵效率有很大差別,使得#4爐電除塵器的吸塵量明顯增加,導(dǎo)致#4爐除灰比#3爐除灰更會(huì)容易導(dǎo)致堵灰。
三、對(duì)于除灰系統(tǒng)的改造分析
通過(guò)實(shí)際電場(chǎng)的除灰系統(tǒng)介紹,可以對(duì)除灰系統(tǒng)中出現(xiàn)的堵灰問(wèn)題原因進(jìn)行分析,之后借鑒技術(shù)人員的指導(dǎo)意見(jiàn),可以對(duì)其輸灰系統(tǒng)進(jìn)行科學(xué)改造,解決堵灰問(wèn)題。
1.在煙道部位增加耐磨材質(zhì)的導(dǎo)流板
在進(jìn)入除塵器之前的煙道中增加導(dǎo)流板,這樣做的目的是可以解決煙氣氣流的不均衡所導(dǎo)致的灰室落灰不均勻問(wèn)題,鋼板的材質(zhì)屬于是Q345,并對(duì)煙道的支撐系統(tǒng)進(jìn)行重新核算后再進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)。
2.擴(kuò)大倉(cāng)泵和管道采用變徑技術(shù)
對(duì)于一、二電場(chǎng)的倉(cāng)泵進(jìn)行擴(kuò)容,把之前5m3容積的倉(cāng)泵變換為6.18m3的倉(cāng)泵,把之前3.5m3容積的倉(cāng)泵變換為3.85m3的倉(cāng)泵。灰管的設(shè)計(jì)采用變徑技術(shù),一、二電場(chǎng)灰管一、二為DN175/DN219,采用管道變徑的方法,通過(guò)增加管道截面積來(lái)降低速度,達(dá)到穩(wěn)壓運(yùn)行的效果。提高原有平衡管接入灰斗的高度,平衡管采用料打料的設(shè)置方式,降低磨損。
3.將一、二電場(chǎng)的原有下引式倉(cāng)泵全部更換成中引式
一、二電場(chǎng)倉(cāng)泵改為流態(tài)化式倉(cāng)泵并采用可控的多點(diǎn)進(jìn)氣方式,倉(cāng)泵中安裝流化裝置和倉(cāng)泵出料管總成裝置。一電場(chǎng)位置的每個(gè)倉(cāng)泵單配出料閥,可單倉(cāng)泵運(yùn)行,也可雙倉(cāng)泵組合運(yùn)行。通過(guò)一、三次氣的比例調(diào)節(jié)系統(tǒng)的給料量和倉(cāng)泵出力。
四、改造升級(jí)后的除灰效果分析
在對(duì)輸灰系統(tǒng)進(jìn)行改造升級(jí)后,整個(gè)除灰系統(tǒng)的機(jī)組運(yùn)行是十分穩(wěn)定的,除灰系統(tǒng)并沒(méi)有出現(xiàn)堵灰現(xiàn)象。而且在電除塵停止運(yùn)行的情況下,鍋爐的燃油和燃煤同時(shí)進(jìn)行時(shí),該系統(tǒng)會(huì)正常運(yùn)行15小時(shí)左右,運(yùn)行一直到磨煤機(jī)恢復(fù)正常為止,鍋爐除去油槍,電除塵正常運(yùn)行。
五、結(jié)語(yǔ)
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,各行各領(lǐng)域?qū)﹄娏δ茉葱枨罅坎粩嗉哟螅瑸榱藵M足日益增長(zhǎng)的電煤供應(yīng)需求,提高除灰系統(tǒng)的除灰效率,就需要從煤種、灰質(zhì)特性、灰量、管道以及管道等等多個(gè)方面入手,對(duì)現(xiàn)有的除灰系統(tǒng)進(jìn)行改造升級(jí)。本文通過(guò)對(duì)330MW機(jī)組的實(shí)際運(yùn)行分析,可知在當(dāng)前形勢(shì)下需要為機(jī)組的安全可靠運(yùn)行創(chuàng)造良好條件,減少堵灰現(xiàn)象的發(fā)生,從而使電廠除灰系統(tǒng)正常運(yùn)行。
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