摘 要:“一摻多回”摻水集油流程,是結(jié)合齊家北油田電加熱集油流程隨投產(chǎn)年限增加,系統(tǒng)頻繁故障影響產(chǎn)量和現(xiàn)場管理的現(xiàn)況,在盡可能利用原有資源基礎(chǔ)上實施的系統(tǒng)改造,本次改造打破了環(huán)狀摻水流程的一般模式,摻水系統(tǒng)具有“一摻多回”、集油半徑長、所轄井?dāng)?shù)多等特點,這也使摻水系統(tǒng)在日常管理方面的難度增大。通過大量的現(xiàn)場參數(shù)調(diào)整和規(guī)律摸索,確定了摻水流程穩(wěn)定運行的壓力、溫度、摻水量等控制參數(shù)的基礎(chǔ)上,井站聯(lián)動確保摻水環(huán)的平穩(wěn)運行,解決了一直以來困擾齊家北油田現(xiàn)場管理的問題。
關(guān)鍵詞:集油流程;系統(tǒng)改造;一摻多回;參數(shù);平穩(wěn)運行
1 產(chǎn)生背景
齊家北油田自2008年投產(chǎn)以來,一直采用樹狀電加熱集油流程,隨著投產(chǎn)年限的延長,電加熱系統(tǒng)故障率高、冬季維修周期長給生產(chǎn)管理帶來很大影響,最多日影響產(chǎn)油90噸,為解決電加熱故障給生產(chǎn)管理造成的影響,2012年底對齊家北油田實施以“一摻多回”為主要特點的集油流程改造,改造以最大限度的依托已建資源為主要原則,利用現(xiàn)有設(shè)備及管線,減少改造工程量,歷時13個月,于2013年11月改造結(jié)束。
2 摻水流程概況
2.1 聯(lián)合站及摻水間
齊家北油田2008年投產(chǎn),站外采用樹狀電加熱集油流程,站內(nèi)為分離器處理流程。2013年配合站外摻水流程改造,站內(nèi)新增3臺四合一加熱爐,負責(zé)對站外來液進行油、氣、水三相分離,摻水循環(huán)加熱及外輸原油加熱,同時站外新建摻水間5座,負責(zé)所轄摻水環(huán)的水量、壓力控制。
2.2 集油管網(wǎng)
本次改造將原有的14條電加熱集油環(huán)進行了拆分、重組,廢除原電加熱集油管道53公里,利舊管道46公里,新建摻水及集油管道91.8公里。為節(jié)約改造過程中的管線投入,對邊緣處的16個平臺、14口單井共74口井延續(xù)電加熱集油方式,掛接到新建摻水環(huán)上,沿用電加熱集油管道20.9公里。改造新組摻水環(huán)17個,集油半徑平均10.7公里,摻水環(huán)平均帶油井25口。摻水環(huán)攜帶油井產(chǎn)液不再返回摻水間計量,而是直接回到聯(lián)合站。摻水流程一摻多回,電加熱與摻水相結(jié)合,集油半徑大,所轄井?dāng)?shù)多,摻水間調(diào)整摻水量,聯(lián)合站監(jiān)測回油溫度等特點都表現(xiàn)出了不同于常規(guī)的摻水流程,這也使得新流程在運行過程中的管理難度較大。
3 運行方案確定及規(guī)律探索
3.1 系統(tǒng)統(tǒng)一協(xié)調(diào),出現(xiàn)異常整體調(diào)整
借助齊家北油田單元化管理模式這個優(yōu)勢,將5個摻水間分配到4個采油單元,各單元長為摻水間的第一責(zé)任人,并設(shè)專人進行日常參數(shù)的調(diào)整、控制,由于摻水間無法監(jiān)測環(huán)回油溫度,因此確定了聯(lián)合站內(nèi)回油溫度波動范圍,以聯(lián)合站崗位工人兩小時巡檢的溫度差值作為依據(jù),溫度波動超過3℃時,通知摻水間管理人員進行摻水量調(diào)整,避免因回油溫度反映時間長,調(diào)整不及時造成的憋壓、涼環(huán)事故。
3.2 以回油溫度為依據(jù),摸索單環(huán)合理壓力
在摻水流程投產(chǎn)運行初期,17個摻水環(huán)的回油溫度都高出凝固點4~5℃,為盡可能的降低集輸系統(tǒng)能耗,控制回油溫度達到低溫集輸要求,現(xiàn)場依據(jù)調(diào)整回油溫度從高到低,并保持單環(huán)在最低壓力下生產(chǎn)的原則,對17個摻水環(huán)進行了摻水量調(diào)整,通過多次調(diào)整確定各環(huán)的最佳摻水量,使各環(huán)參數(shù)控制有據(jù)可依,保證摻水流程平穩(wěn)運行。
3.3 以摻水環(huán)參數(shù)為依據(jù),確定合理的摻水溫度和系統(tǒng)氣壓
站內(nèi)日常運行一變頻一工頻兩臺摻水泵,在摻水間內(nèi)各環(huán)的摻水量、摻水壓力確定之后,站內(nèi)通過手動調(diào)整摻水泵變頻頻率來保證摻水壓力;并以摻水間初步確定的日摻水量為依據(jù),站內(nèi)通過調(diào)整系統(tǒng)氣壓摸索與摻水量相匹配的最佳摻水溫度,保證回油滿足在凝固點以上1~2℃情況下進站,實現(xiàn)低溫集輸,節(jié)能降耗。
3.4 制定個性化的摻水環(huán)控制標(biāo)準(zhǔn)
在現(xiàn)場管理中存在的特殊環(huán),由于所轄摻水井?dāng)?shù)少、產(chǎn)液量低、摻水量少等原因,導(dǎo)致環(huán)管理難度大,回油溫度居高不下,針對這種摻水量無法繼續(xù)下調(diào)的特殊環(huán),制定個性化的控制標(biāo)準(zhǔn),為保證生產(chǎn)的正常運行,允許環(huán)回油溫度可以超出規(guī)定的低溫集輸控制標(biāo)準(zhǔn)運行。
3.5 確定應(yīng)急處理措施,及時消除堵環(huán)風(fēng)險
新流程的平穩(wěn)運行,不僅需要對現(xiàn)場參數(shù)的細微變化及時調(diào)整,避免日常凍堵事件的發(fā)生,更要建立完善的應(yīng)急處理措施,確保及時消除堵環(huán)風(fēng)險,為此在摻水流程運行初期制定了《摻水流程投產(chǎn)方案》、《摻水環(huán)凍堵應(yīng)急預(yù)案》等應(yīng)急預(yù)案,對巡回檢查路線圖進行更新,組織站內(nèi)員工進行實地演習(xí),形成完整的預(yù)案材料,指導(dǎo)員工日常巡檢及應(yīng)急事故處理。
4 結(jié)論及建議
4.1 電加熱流程改為摻水流程,年可降低齊家北油田的電加熱系統(tǒng)維修費用300萬元,解決了因憋壓造成的原油欠產(chǎn)及日常管理難度大的問題。
4.2 個性化的“一摻多回”摻水集油流程較常規(guī)摻水流程相比集油半徑擴大1.5-3倍,所轄井?dāng)?shù)超出2-3倍,電加熱與摻水相結(jié)合減少了改造工程量和改造投入,而現(xiàn)場的穩(wěn)定運行也證明了該摻水流程在外圍油田運行的可行性,可以作為其他采用電加熱集油流程的采油隊改造依據(jù)。
4.3 精細站內(nèi)及單環(huán)控制參數(shù)的確定,統(tǒng)一協(xié)調(diào)的井站聯(lián)動方式在齊家北油田摻水流程運行過程中展現(xiàn)了極大的優(yōu)勢,確保了摻水流程的平穩(wěn)運行。
作者簡介:朱麗偉(1989-),女,助理工程師,2012年畢業(yè)于東北石油大學(xué)資源勘查工程專業(yè),現(xiàn)任大慶油田第九采油廠敖古拉采油作業(yè)區(qū)齊家綜合采油隊地面工程技術(shù)員。