翟元軍
摘 要:在嚴格執行國家制定的煤炭行業276工作制”前提下,對主井提升系統進行改造,最大限度釋放礦井產能,保證礦井穩產高效生產,確保企業經濟效益和職工收入。
關鍵詞:現狀;必要性;方案;預算;效益
中圖分類號:TD214 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)19-0165-01
1 主井提升系統現狀
彭莊煤礦主井井筒直徑5m,提升高度488.8m,裝備一臺JKMD-2.8×4(Ⅲ)型落地式多繩提升機,提升速度6.3m/s,設計許用最大靜張力差93KN,設計最大靜張力328KN。礦井于2006年投產,核定生產能力110萬噸/年,主井提升系統具體參數及概況見表1。
2 現有提升系統存在不足與問題
(1)現有提升系統設計提升速度為6.3m/s,配800KW電動機,提升速度較慢,配套電機富裕系數較小,是目前影響主井提升產量的主要原因。
(2)電氣控制系統落后,電器元件老化嚴重;礦井現有電控系統采用的是2006年中礦大傳動與自動化生產的系統設備,經過十多年的長時間運行,綜合自動化程度已不能滿足當前生產需要,嚴重制約著礦井提升產量。
(3)礦井現有的主井提升機已經使用十年以上,由于原生產廠商破產改制,設備的備品備件及維護難度較大,設備目前運行狀況部件,檢修次數及檢修時間較長,也是影響礦井提升產量的原因之一。
(4)主井提升閘控系統采用的是上海冶金機械廠的閘控系統,該系統僅具有二級制動,不具備恒減速制動功能,且系統運行時間較長,故障率較高,液壓站發熱嚴重,目前采用兩臺軸流式風機對其進行強行冷卻。
3 提升系統升級改造的必要性
彭莊煤礦主井提升系統運行至今已十多年的時間,由于設備訂貨安裝較早,控制系統綜合自動化程度較低,提升速度較慢,設備故障較多,維修工作量較大,且該系統僅具有二級制動功能,不具備恒減速制動功能更,因此需要對主井絞車進行系統的升級改造,提高系統安全可靠性,提高主井運行效率,減少設備故障率。
4 改造方案
4.1 改造范圍
改造范圍為彭莊煤礦主井提升機房提升設備及配電設備;包括主提升機、天輪、主提升電機、電控系統、閘控系統、主冷卻風機。
4.2 改造方案
保留原提升箕斗,主提升電機選用低速直聯直流電機,功率為1300KW,轉速為60r/min。將現有的主提升絞車更換為JKMD2.8×4(Ⅲ)型落地式多繩提升機,滾筒直徑2800mm,最大靜張力335KN,最大靜張力差100KN,同時更換天輪裝置;將現有的冷卻風機更換為MSF-TH1120D型通風機、流量為51000m3/h、全壓1900Pa;更換帶有恒減速制動功能的閘控系統。改造后的主提升絞車具體參數見表2。
4.3 改造后年產量計算
按生產能力核定公式計算
礦井實際最大生產能力
A1—主井按生產能力核定公式計算的提升能力(萬噸/a)
A2—主井實際最大的提升能力(萬噸/a)
b、b—一年工作日,分別取330天、350天
t、t—日提升時間,分別取18h,22h
Pm—每次提升煤炭重量,按9t/次
k—裝滿系數,立井提升取1
k1—提升不均勻系數,井下有緩沖時間時取1.1
k2—提升能力富裕系數,取1.15
T—提升一次循環時間,主井提升取85.36s/次
5 投資范圍及預算
5.1 投資范圍
預算投資范圍:主井提升機、天輪裝置、提升電機、主井電控系統、閘控系統、提升系統冷卻系統。
5.2 投資預算
見表3。
6 經濟效益分析
系統改造后,主井最大提升能力可達到7960噸/天,相比改造前5610噸/天,每天增加2350噸,按照當前商品煤價格500元計算,每天可增加銷售收入117.5萬元。
系統改造后,在嚴格執行國家煤炭行業“276工作制”的同時,可以充分釋放礦井生產能力,提高日、月產量,可將較好的控制產量和檢修時間,靈活應對生產實際中帶來的不利影響,確保穩產高效,保證企業效益和職工收入。endprint