程玉新

【摘 要】抽油機井耗電占油田開發耗電40%左右。從井下采出單位質量的液體所消耗的電能,稱之為單耗,它是評價抽油機井能耗水平的重要經濟技術指標。在進行節能潛力分析的基礎上,對抽油機井,通過采取合理配置抽汲參數、優選抽油機設備、加大高能耗設備改造力度以及改進生產管理等,可有效降低抽油機井噸液單耗。
【關鍵詞】抽油機井;噸液單耗;影響因素
一、影響抽油機井單耗的因素分析
抽油機井節能降耗的關鍵就是在保證一定原油產量,或產液水平基本不受影響的情況下,盡可能地減少耗電量。一般來說,從井下采出單位質量的液體所消耗的電能,稱之為單耗,它是評價抽油機井能耗水平的重要經濟技術指標。結合現場測試和優化調整實際,以單耗理論計算為基礎,對影響抽油機井單耗的因素進行了深入分析探討。
1.抽油機負載率偏低
抽油機機型偏大。當抽油機選型偏大時,減速箱軸承和齒輪承受的負荷大,摩擦損失占的能耗比例高,造成無效功率損失大,導致單耗高。抽油機載荷利用率越低,無效功率損失占消耗功率的比例越大,抽油機能量利用水平越低。經統計,這部分井中載荷利用率≤20%、單耗在8.5kWh/t以上的井共28口。
電動機裝機功率偏大。當抽油配置的電動機額定功率偏大時,電動機熱損失和機械損失大,無效功率損失大,造成單耗偏高。當電動機功率利用率低于20%時,電動機效率將低于60%,功率因數不到0.5,偏離了高效區,處于低效運行狀態。
2.抽油井抽汲參數不合理
依據理論分析,在泵徑、沖程和沖次中,對單耗影響最大的是沖次,單耗與沖次的平方呈正相關關系?,F場以“長沖程、大泵徑、低沖次”的抽油機配置原則,在分析抽汲參數對單耗的影響時,以沖次為重心,結合其他相關生產數據,對抽汲參數進行合理匹配,從而降低單耗。
抽汲參數偏小。在沉沒度和泵效都較高的情況,泵徑或沖程仍有調大的余地。此時,雖然舉升高度和抽汲參數都比較低,對降低能耗是有利因素,但是由于產液能力沒有得到充分發揮,使得單耗仍然偏高。
抽汲參數相對偏大。對于油層供液能力差的抽油機井,如果采用相對較大的參數抽汲生產,就會使沉沒度偏低,進而導致抽油泵充滿程度低,造成泵效低,此時,系統容積、水力和摩擦功率消耗相對較大,無效功消耗大,造成單耗偏高。對于這部分井,可以通過調小抽汲參數,采取間抽、換小泵、提高對應水井注水量等措施提高油層供液能力,降低單耗。
抽汲參數不匹配。依據優化理論,分析認為這部分井主要是沖程、泵徑偏小,沖次偏高,使抽油桿彈性變形損失、慣性載荷增加,耗電量增加的幅度大于液量增加幅度,導致單耗偏高。對沖程有上調余地的井,可采取調大沖程、降低沖次進行調整;對沖程沒有上調余地的井,采取換大泵、降低沖次措施進行調整,降低無效、低效功率消耗,從而實現降低單耗的目的。
3.抽油機無效損耗大
泵容積損失大。造成容積損失大的原因主要有兩方面:一是當抽油泵嚴重漏失時,柱塞和襯套間徑向間隙偏大,使泵的容積損失增大,造成無效功率損失相對增加,導致單耗偏高;二是當篩管堵塞嚴重時,造成泵的供液能力不足,柱塞兩端壓差大,導致柱塞與襯套摩擦損失和漏失量增加,無效功率損失增大,導致單耗高。
地面無效摩擦損失功率大。當“五率”、盤根和皮帶松緊度等調整不及時,會造成摩擦損失的增加,使無效功率損失增大,造成單耗高。綜合分析認為,這是由于地面設備摩擦損失消耗功率偏大造成的?,F場可通過加強調整“五率”、盤根和皮帶松緊度等措施,減少地面傳動、相對運動摩擦等無效、低效功消耗,實現降低單耗的目。
二、降低抽油機井單耗的優化調整措施及效果分析
1.優化調整措施
調小機型。針對因機型偏大造成高能耗的抽油機井,采取換小機型措施3口井,應用新型節能抽油機2口井,抽油機節能改造3口井,共計8口。對機型偏大井治理后,平均單井日節電25kWh。
應用節能電機。針對因抽油機井配套電動機裝機功率偏大造成的高單耗,采取更換裝機功率小的節能型電動機或對普通電動機進行節能改造。該措施實施前后,平均裝機功率降低8.6kW,功率利用率提高1.6個百分點,平均噸液單耗降低2.1kWh/t。
2.優化生產參數
(1)調整參數
針對正常抽汲生產時沉沒度高、泵效高、沖次高的高單耗抽油機井,采取換大泵、調小沖次措施18口井。換大泵、調小沖次后,平均泵徑增大15mm,沖次降低2.6次/min,平均理論排量增大3.2m3/d,泵效提高8.1個百分點,噸液單耗降低3.59kWh/t(表1)。
調小抽汲參數。針對因沖次偏高而造成沉沒度低、泵效低、單耗高的抽油機井,采取調小沖次措施28口井,調小沖程措施24口井。調小參數后,平均沖次降低2.1次/min,沉沒度增加205.9m,泵效提高5.1個百分點,噸液單耗降低2.15kWh/t。
上調沖程。針對沉沒度高、泵效高、沖程仍有上調余地的高單耗抽油機井,采取調大沖程措施56口。調大沖程后,平均沉沒度降低116.9m,泵效降低3.4個百分點,噸液單耗降低1.16kWh/t。
優化地面參數。針對抽油井沉沒度、泵效都在合理范圍,沖次高,而沖程有上調余地的高單耗井,采取調大沖程、調小沖次措施3口井。調大沖程、調小沖次后,平均沖程增加0.6m,沖次降低1.6次/min,平均日產液量增加0.6t,沉沒度降低18.1m,噸液單耗降低0.7kWh/t。
3.加強常規油井管理
對泵漏井檢泵。2017年對因井下泵漏失量大,造成無效功率損失大,單耗高的抽油機井,累計采取檢泵措施62口井。泵漏檢泵后,平均沉沒度降低325.5m,平均泵效提高40.3個百分點,平均噸液單耗降低9.1kWh/t。
加強生產運行管理。抽油機井傳動部分潤滑程度、盤根松緊狀態、平衡狀況和結蠟情況直接影響抽油機單耗,加強油井生產管理、規范生產運行是降低抽油機單耗的根本。在實際生產中重點對抽油機調平衡前后能耗變化情況進行統計對比。2017年以來,針對不平衡抽油機井累計采取調整措施25井次,調平衡前后對比平均噸液單耗降低0.22kWh/t。
4.取得了良好的節能效益
通過對高單耗抽油機井積極采取綜合配套節能措施,截至2012年12月底,抽油機井噸液耗電由6.67kWh/t降到6.53kWh/t,取得了很好節能降耗效果,取得了良好的經濟和社會效益。
三、結束語
2017年以來,在對抽油機井能耗設備全面調查統計分析的基礎上,通過系統分析單井能耗水平和能耗的影響因素,積極優化生產參數,如調小抽汲參數,間抽,安節電箱等各類綜合配套節電措施,取得較好的節能降耗效果,有效地了降低了抽油機井單耗,為今后進一步采取節能降耗措施積累了經驗。
【參考文獻】
[1]孫長剛等.淺談抽油機井設備利用率對能耗的影響.《石油石化節能》 2008 第2期.
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