孫俊
摘 要: 隨著新環保法的頒布實施,對企業的污水外排提出了新的要求,特別是遼寧的污水外排指標COD≤50mg/L給遼河油田的污水外排帶來了巨大壓力。面對,污水,外排污水遲遲不能達標,只能采取高成本的應急加藥處理,通過實施污水減排增注管理新方法,終于實現了污水零排放,也取得了良好的經濟效益。
關鍵詞: 注水;污水零排放;節能減排
【中圖分類號】 X 323 【文獻標識碼】 A【文章編號】 2236-1879(2018)14-0210-01
1 概述
錦州采油廠,地跨閻家、西八千、大有三鎮,南臨貫穿遼寧省“五點一線”沿海經濟帶的濱海公路。下設3座聯合站、3座污水處理站、1個污水處理廠,日處理污水30000m3/d左右,由于技術落后,設備老舊,因此污水處理不達標一直是困擾我廠多年的老大難。隨著開發周期的延長,油田的減排工作面臨諸多挑戰,含水上升,產量遞減是油田開發的客觀規律。隨著開發時間的延長,產液量還將繼續增大,這將給采油廠污水減排帶來巨大的壓力。
2面臨的矛盾
采油廠面臨油井進入高含水期,2015年油井綜合含水90.99% ,年產液量1098萬噸,注水量438萬噸,熱注鍋爐回用量258萬噸,污水外排348萬噸,拉水、洗井等回用量54萬噸,處理廢液壓力越來越大。持續低迷的油價和成本緊縮的困境,面對污水外排廠COD指標遲遲不能滿足外排標準,一方面加快運行調試進度,確保盡早達標外排,另一方面尋求污水減排增注的新出路。
2015年1月1日外排污水通過應急加藥流程,實現了污水達標排放,然而達標的背后卻是龐大的成本增加,加藥成本5.7元/方,日均加藥費用6萬元,給采油廠帶來了沉重的成本壓力。因此尋求其他低成本的減排增注模式迫在眉睫。由此污水減排增注管理新方法應運而生。
3 污水減排增注管理主要做法
為切實保障污水減排增注工作的順利完成,全廠成立了污水減排增注小組,成員涵蓋地質、采油、熱注、集輸、經濟評價等幾個領域,將污水零排放工程列為重點工作,制定工作計劃,層層落實責任,多次召集地質、注水、工程科等召開污水減排增注專題會議,對污水減排增注實施方案進行審議論證,最終形成了總體實施方案,為全面完成污水減排增注工作,實現污水零排放奠定了基礎。
3.1提高有效注水量。
為提高有效注水量,減排增注小組中的地質專家負責優化注水方案,保證注水開發效果,減少外排污水,保證長期穩定注水、不影響產量或對產量影響較小,注入層位只考慮沙河街組、注入層位對應高部位為油層、所選區塊要有接替、注入井要有接替井、增加注水的同時不增加產液量、保證注入井段固井質量合格等7項原則開展增加底部注水、增加注水層厚度、注水井轉注復注等工作,累計實施各類水井工作量52井次,增加注水能力3000方/天,對應油井見效累增油1.8萬噸。
3.2減少無效水循環。
為了尋求油價與污水處理成本之間的效益平衡點,減排增注小組中負責經濟評價的成員,在龐大的生產數據中尋找突破口,經過仔細的論證,優化開停井方案,按計劃有計劃的關停304口高含水油井,限液4800方/天,減少產油量130.8噸,減少無效水循環,至此污水外排水量由原來的11000方/天降至6000方/天。
3.3實現優質低耗注水。
定期開展注水水質監測,對調節水罐、斜管除油罐、注水罐等開展清罐作業,清除罐內污泥、浮渣等2.6萬方,實現注水來水水質達到含油≤10mg/l,含懸浮物≤10mg/l。
每周對注水干線最遠處的注水井口進行取樣化驗,分析管線污染情況,視污染情況對注水干線進行清洗,采取變頻擾動清洗技術,歡三聯注水泵按照大-小-大模式調整頻率,水流在管線中來回沖刷,將管線中的雜質攜帶出來,達到清洗管線的目的。
利用洗井車循環洗井技術,開展注水井洗井工作,清洗管柱和井底近井地帶污染,以達到降低注水壓力的目的,累計實施洗井273井次,注水平均注入壓力下降0.5Mpa。
3.4加強泵與管網匹配。
以前歡三聯2臺注水泵對應3臺注水干線,在注水閥組間混注,由于注水泵的揚程和注水壓力不同,造成注水泵相互之間“頂流”,泵運行極為不穩定,泵管壓差高達2-4Mpa,注水泵打回流造成日均浪費電費6000多元。通過對歡三聯注水閥組的升級改造,將原先的3條注水干線連通變為2條,不僅實現單泵對單線(每條注水干線對應3臺注水泵),同時實現變頻啟運注水泵,降低了泵管壓差4Mpa,增加注水量3400方/天。
優化注水管網,根據每條注水干線最大注水量,優化注水管網,以采油6#站和42#站注水閥組為機動點,動態分配注水量,保證每條注水干線達到注水泵的最佳流量范圍,經過分配后,每條注水干線日注水量6100方,不僅保障了有效注水開發,同時解決了以前混注帶來的注水干壓不穩,管線易穿孔問題。
4 取得的效果
1、2015年-2016年6月共減少污水外排量320萬方,100%實現了污水有效回注,減少污水外排加藥成本418萬元。原油價格按照2000元/噸計算,原油成本按照1500元/噸計算,增加經濟效益900萬元。
2、通過以污水零排放為目標的“污水減排增注管理”,通過污水的100%有效回注,有效彌補了采油廠的產量遞減,減緩了水驅含水上升率和自然遞減率,油田開發水平得到提升,穩產基礎明顯改善。
3、污水減排增注管理新方法的持續推進,不斷提高環保管理水平,努力實現原油生產與環境保護的協調發展,對以清潔生產具有重要的指導意義,減緩了不達標外排帶來的環保壓力,油田含油污水低成本降解COD≤50mg/l做出了積極貢獻。
參考文獻
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