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普通稠油井堵水技術研究與應用

2018-10-21 04:39:07孫俊
科學導報·學術 2018年14期

孫俊

摘 要: 隨著開采程度不斷提高,主力生產區塊都已進入雙高開發階段,尤其是稠油區塊,已進入特高含水期,由于地下油水關系復雜,堵水難度加大。為了延緩邊水的推進速度,提高單井產量,近年來采取了大量堵水試驗,尋找新型高效堵水技術已迫在眉睫。經過多年研究與完善,使得稠化稀油堵水技術在粘度500mpa.s以下的普通稠油井堵水取得成功,為下一步類似的稠油區塊堵水提供了一定借鑒。

關鍵詞: 稠化稀油;堵水;稠油井

【中圖分類號】 TE358.4 【文獻標識碼】 A【文章編號】 2236-1879(2018)14-0215-01

引言

由于油層壓力下降和非均質性,導致邊底水和注入水侵入嚴重,一般主力生產區塊都已進入雙高開發階段,全油田綜合含水達86%,其中主力稀油含水已高達95%,進入特高含水開發階段。而油田地下油水關系非常復雜,堵水工作難度極大,一方面要繼續保持該區塊穩產,另一方面還需要在其他區塊試驗,擴大該試驗規模[1]。

1.JS5-626塊地質特點

JS5-626塊位于遼河盆地西部凹陷歡喜嶺斜坡帶西南端,外部由四條斷層封閉而成,斷塊估算含油面積為0.2km2 ,地質儲量為59×104t。油層孔隙度為30%,滲透率為1019×10-3μ㎡,含油飽和度為65%,泥質含量為7.9%,為中孔、高滲型儲集層,親水型地層。20℃原油密度為0.964g/cm3,地面脫氣原油粘度(50℃)465.6mpa.s,體積系數1.073,膠質、瀝青質含量33.87%,凝固點-12.2℃,屬于普通稠油區塊。

2.稠化稀油堵水機理

稠化稀油堵水技術是將稀油與乳化劑混合后形成的W/O型乳狀液擠入油層后,疏通油層,封堵出水層,起到堵水不堵油的作用。

2.1 W/O乳狀液物理堵塞原理。

W/O型乳狀液在進入水層后,稠化劑與地層水或注入水接觸后提高了乳狀液粘度。高粘的W/O型乳狀液通過賈敏效應堵塞孔喉與出水孔道,減少油井產水的作用[5]。

2.2稠化稀油在巖石表面吸附原理[3]。

稠化稀油中的乳化劑、稠油中的膠質、瀝青質等都是表面活性劑,注入地層后吸附在巖石孔壁上,改變其潤濕性,由親水性變為親油性,使得原油吸附在巖石孔壁上,達到收縮水流通道,阻礙水流動的目的。

2.3稠化稀油對油層的疏通原理。

稠化稀油注入到油層,特別是含油飽和度高的油層時,由于外注壓力較高,加之油層回壓較低,此時可起到疏通油層、提高油層回壓,利于原油產出的目的。

3.室內實驗

為了達到預期堵水效果,在實驗室內做了乳化劑粘度與含水關系、封堵能力、耐沖刷能力等幾項實驗。

3.1實驗條件。

使用吳茵攪拌器、RV-2旋轉粘度計、恒溫水浴、巖心驅替流動試驗儀器等,采用粘度為500mPa.s外輸稠油,其膠質、瀝青質含量為25%以上,乳化劑加量5%,吸水率300%、實驗溫度50℃。

3.2稠化稀油耐溫性實驗。

利用燒杯將原油改性活化劑與50%的水混合攪拌后置于恒溫水浴中,在不同溫度下測試粘度,結果表明在70℃以內,稠化稀油吸水后形成的W/O型乳狀液穩定。

3.3稠化稀油選擇性堵水能力實驗。

實驗在填砂管中進行,所填砂為石英砂,潤溫性為中性(弱親水),飽和水、驅替水均為油田注入水,堵水用稠化稀油注入量為2PV,實驗在恒速條件下進行,結果是水驅最高驅替壓力為4.5MPa,而油驅最高驅替壓力僅為1.5 MPa。由驅替過程中壓力變化可見稠化稀油堵水能力遠遠大于堵油能力,具有優良的選擇性堵水作用。

3.4稠化稀油耐沖刷性能實驗。

稠化稀油在地層水及注入水作用下形成的W/O乳狀液具有一定的耐沖刷能力,用計算機自動采集處理數據,以觀察長期注水沖刷下乳狀液的封堵性能變化[2]。堵劑用量為0.2PV,稠化稀油堵水后,隨著水流量的增加,水驅壓力不斷上升,當水流量達到一定值后(5PV),稠化稀油的乳化達到極限,注水壓力不再上升,之后隨注水量的增加而降低,并于最后趨于穩定(15PV)。

4.施工工藝

4.1段塞式注入工藝。

稠化稀油堵水為選擇性堵水技術,堵水施工時不需作業管柱,可直接從生產井油套環空注入。該工藝采用稠化稀油、熱污水、稠化稀油間隔注入方式,在施工過程中即可形成比較穩定的W/O型高粘乳液,可提高較大出水孔道的封堵效率[4]。

4.2過量頂替注入工藝。

注入稠化稀油堵劑后,采用過量頂替封住稠化稀油堵劑的后緣,使強度相對較低的稠化稀油,在油井生產時延長反吐時間,提高了堵水有效期。

4.3堵劑用量的設計。

不同的封堵半徑產生不同的封堵壓差,因此堵劑用量的多少直接影響封堵效果。

堵劑用量根據下列方法計算:

首先根據堵劑突破壓力和油層生產壓差來確定處理半徑。

再根據處理半徑確定堵劑用量。

5.現場應用

在該區塊現場應用7井次,措施有效率達100%,累計增油8140t ,降低產水8793m3,創經濟效益4530×104萬元。JS5-626-26井措施前平均日產液46m3,日產油0.9 t,含水98%,實施稠化稀油堵水措施后,初期日產液27m3,日產油13.5t,含水降至50%,最高日產16.5t,累增油2185t,目前依然有效。

6.結論

(1)原油改性活化劑性在含水50%、溫度70℃左右時性能最好,堵水效果最理想。

(2)乳狀液是以原油為基液,與地層配伍性好,具有選擇性堵水能力強。

(3)該技術再出水強度相對較弱,原油粘度在500 mpa.s以內的普通稠油井應用,效果較為理想。

參考文獻

[1] 張恩臣等.錦州采油廠油田開發論文集[M].北京:石油工業出版社,2003:10-30.

[2] 油田化學品應用關鍵技術手冊編委會.油田化學品應用關鍵技術手冊[M].北京:中國石化出版社,2007:1064-1076.

[3] 白寶君等.活化稠油堵水工藝技術研究及應用[J]. 石油勘探與開發, 1998,25(4):80-83.

[4] 付奎仕等.活性稠油堵水技術研究與應用[J]. 油田化學,1995,12(1):41-43.

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