曹殿慶
【摘 要】新疆喀拉通克礦業有限責任公司冶煉廠于2010年引進了全新的熔煉工藝——富氧側吹爐,在生產過程中渣槽的使用壽命成為影響富氧側吹爐連續生產的難題。
【關鍵詞】富氧側吹爐;侵蝕;沖刷;渣型
一、前言
富氧側吹熔池熔煉爐是一種強氧化反應熔煉,是從礦石中提取有價金屬,因其物料反應快,處理量大,使得爐渣溫度高、流量大,側吹爐的渣槽,承擔著爐渣的機械沖刷、磨損,高溫化學侵蝕及熱應力等的多層作用,因此,其質量的好壞直接影響著側吹爐的連續生產。從渣槽砌筑來看,渣槽采用鑄鐵成型,內部砌筑粘土質耐火磚、鎂質耐火泥漿濕砌,局部縫隙用鎂質搗打料填實,中間再用鎂質搗打料砸成弧度。
二、富氧側吹爐的應用
我廠于2011年3月15日正式投入使用,由于對新冶煉的新設備、新工藝、新技術不熟悉,停風、溜槽結渣、虹吸燒不開、設備故障等情況時有發生。經過2011年一年生產摸索,新工藝——富氧側吹爐的工藝越來越成熟,在原料、設備等不利條件影響下,2012年新冶煉一季度生產水淬高冰鎳含鎳1782.5噸,完成全年任務5058噸鎳金屬量的35.24%。在4、5、6月停爐改造,全年生產9個月的情況下,11月下旬即完成全年生產任務,比計劃提前了一個多月。十月更是在側吹爐水冷梁漏水的不利條件下,完成鎳金屬量861.445噸(加盤盈超過900噸)的最佳戰績。
2012年工藝方面在滿足生產的同時,在其他方面也做了不少嘗試。3、8、9月利用部分蘭碳代替焦粒降低生產成本,取得了不少經驗,為后續替代能源提供了參考;通過工藝調整控制,電爐渣含金屬較2011年有了較大降低,渣含Ni平均在0.25以下,低锍品位也得到有效控制,保證了轉爐對低锍量及品位的吹煉要求,保障了全年生產任務的完成;側吹爐二次風配入富氧,在減少二次風量的同時抑制單體硫析出,減少了因煙氣量大而帶走的熱量損失;8月開始投入澳礦,利用澳礦的高鎳與自產低鎳煙塵、鐵渣粉拌料,不僅解決了煙塵、鐵渣粉大量堆存的難題,更是延續了冶煉生產,彌補冶煉原料不足的局面。
三、出現的問題及處理措施
富氧側吹熔池熔煉爐是一種強氧化反應熔煉,不僅物料處理量大,是以前鼓風爐處理量的2~3倍,而且由于是熔池熔煉,所以對于熔體溫度要求較高,一般爐內熔體溫度不能低于1300℃,渣溫控制在1280℃,否則會造成爐內大面積結瘤,影響二次風送入。由于側吹爐處理量大、低冰鎳品位高,所以產出渣量較大,側吹爐渣槽必須連續排放。渣量大、渣溫高對渣槽造成的沖刷和侵蝕也較大,渣槽易刷漏。當渣溫低時,爐渣有易在渣槽凝結,造成渣槽堵塞,熔體溢流。所造成的直接后果就是側吹爐停風,還有以下影響:
①安全隱患,側吹爐渣槽下部分布有貧化電爐排布的水管及架設的通訊線路,渣槽刷漏后,熔體向下流,對水管及通訊線路造成威脅,存在一定的安全隱患
②職工的勞動強度加大,因為側吹爐停風時間不宜過長,否則會造成側吹爐開風困難及死爐的危險,所以要求渣槽刷漏后,必須盡快搶修。因渣槽溫度高,熔體凝結難清理,造成職工的勞動強度大大增加。
③影響生產,側吹爐渣槽刷漏后,造成側吹爐停風,搶修使得停風時間延長,不僅影響生產,而且頻繁開、停風會對側吹爐爐體及輔助設備造成損傷。
另外渣槽是直接對接到側吹爐砌筑,沒有壓茬,之間存在縫隙,易發生滲漏。渣槽設計也存在缺陷,渣溜槽不是直溜槽,存在弧度,而且弧度較大,正常生產時經常在彎頭處刷漏。所以在后期停爐改造過程中對側吹爐造成進行初步改造。
①盡量減小渣溜槽弧度,防止爐渣對彎頭出的沖刷。
②在砌筑時側吹爐渣口預留臺階,安裝渣槽后,渣槽砌筑與渣口可壓茬砌筑,防止熔體滲漏。
③渣槽用磚改為400*225*75的大磚,減少溜槽砌筑的間隙;磚的材質也改為半再結合鎂鉻磚,增加了渣槽的耐高溫和抗沖刷性。
④控制側吹爐渣溫1250~1280℃,延緩渣槽的使用壽命。
⑤渣槽上部用保溫棉做好保溫工作,防止渣槽凝結堵塞。
⑥穩定工藝參數,保證渣型,減少爐渣對溜槽的侵蝕。
四、改造后的使用效果
渣槽進行改造后:
①使用周期延長,由原來的每月檢修4~6次,到現在的每月檢修1~2次。
②基本未出現渣槽刷漏的事故,不僅使得側吹爐連續生產得到保障,也消除了安全隱患,保障了職工的作業環境,減少了職工的勞動強度。
③因為檢修周期的延長,不僅保障了生產,還使得檢修成本降低,節約生產成本。
五、結束語
富氧側吹爐因富氧熔煉爐內反應劇烈,物料處理量大,對于渣槽侵蝕和沖刷相當大,在局部受損的情況下,可能引起整體大修。我廠電爐渣槽改為銅溜槽后,使用效果明顯,但因側吹爐是爐渣與低锍混合在一起注入電爐,所以為了安全,側吹爐渣槽不宜使用銅溜槽。另外,因地域限制,使用石墨溜槽成本太高,也不宜采用,因此我廠根據實際情況,結合自身生產特點,逐步將渣槽改造,適應我廠生產需要。
【參考文獻】
1、 長沙有色冶金設計研究院技術要求
2、 李洪柱,稀有金屬冶金學,北京:冶金工業出版社,1990