摘要:針對錦99塊處于注水開發后期,挖潛難度大,油層連通性差,注采井網不完善的問題進行深度挖潛。通過注水主體部分提液增排,嚴格實施注水方案,分區塊治理,中西塊二次開發,側鉆完善注采井網等方式。實現最終注采結構調整,提高采收率的目標。
關鍵詞:注水開發后期;挖潛難度大;提液增排;分塊治理;完善注采井網
1.研究背景及存在問題
錦99杜家臺油層是典型的中高滲水驅開發砂巖油藏,目前進入注水開發后期,絕大多數井進入特高含水期,井網適應性變差,水驅控制程度難以進一步提高,剩余油分布極度零散,穩產難度加大。斷塊面臨著產量遞減大、措施有效率降低的嚴峻形勢。目前呈現出的主要問題:
(1)區塊油井大部分處于高含水期,挖潛難度加大。
(2)區塊采出程度高,水驅效果變差,采油速度低。
(3)區塊構造復雜,儲層物性變化大,油層連通性差,非均質性嚴重,剩余油分布不集中,部分井區注采井網不完善。
(4)注采比遠大于1,注采不平衡。
2.主要做法
2018年結合錦99(杜)區塊整體水淹嚴重、油層動用程度低的特點,開展精細地層對比,實施注水調整,完善局部注采關系,同時深化老井措施挖潛,調整產液結構。將儲量科學地分步驟地動用起來,提高各類油層的動用程度,擴大水驅波及體積,增加油田產能,提高油田采收率。針對錦99杜家臺油層目前開發的狀況經過綜合研究主要做了以下幾項挖潛工作:
2.1注水主體部位提液增排成效顯著
針對該塊采油速度低,注采不平衡現象,提出在該塊注水主體部位實施提液增排措施,在保證油井正常生產情況下,優選動液面較淺油井調參,共實施35井次。日產液由569.6m3/d上升至703.3m3/d,日產油由22.3t/d上升到29.3t/d,累增油1246t。同時,對于供液能力充足,泵效較高,因現場原因不能調沖次的井采取換大泵措施,共實施5井次。日產液由78.3m3/d逐步上升至目前186m3/d,日產油由3.2t/d上升到5t/d,累增油362t。
2.2嚴格執行注水方案,分區塊治理
在東部實施熱采與注水相結合的開發方式;中東部開展調剖試驗,向低含水方向注水,實施分層互補注水;在中東部錦2-15-002井區和中西部17-004井區實施單注單采、輪替采油。西塊對欠注井實施酸化措施,上增注泵。井組年增油2102t。
2.3提高儲量動用程度中西塊實施二次開發
錦2-18-5404該井于2005年10月轉注水井,轉注前日產油仍有3t以上,尚有一定潛力。由于該井區缺少采油井點,注采井網不完善,并且該井因為套變導致復產困難,因此決定在其附近布一口新井。
錦2-18-5504井于2017年04月06日完井,共射開3個弱水淹層和一個中水淹層,計11.3米/4層。2017年5月3日下泵開井,初期日產液25t/d,日產油3t/d,含水88%,最高日產油達15.5t。截至目前累產油744噸。
2018年繼續在錦99(杜)中西塊實施“二次開發”井位部署,部署第一批新井7口(直井),5-6月全部完鉆并實施投產。截至目前新井累產油4756噸。
2.4利用側鉆手段,挖掘低產、欠注井產能,完善注采井網
東塊錦2-9-3井因套變停產,中東塊錦2-12-2因井況原因制約措施的實施,一直低產能生產;錦2-13-03側井因高含水停關。水井13-更002因壓高欠注。2018年共實施側鉆4井次,累增油970噸。
3.推廣應用前景
(1)錦99塊杜家臺油層綜合治理的成功事實說明,注水開發的普通稠油油藏,由于受非均質性的影響,各小斷塊邊部、構造高部位、井網密度小、采出程度低區域仍然存在剩余油富集帶。
(2)利用測試資料精細地層對比,研究注采對應關系,調整注采剖面,是治理水竄,穩油控水的有效手段。
(3)該塊目前已進入高含水開發階段,采出程度偏高,常規注水已無法滿足區塊開發需要,建議在該塊擴大規模實施深度化學調剖試驗。
參考文獻:
[1] 宋成立.油水井動態分析實例解析.石油工業出版社,2012.11.
[2] 唐一心.修井工具圖冊.四川石油管理局鉆采工藝研究所,1995.
作者簡介:
王歡(1986-),女,工程師,2009年畢業于大慶石油學院石油工程專業,學士學位,現工作于遼河油錦州采油廠采油作業三區,從事石油地質工藝開發工作。