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套箍加強K型鋼管相貫節點實驗及有限元研究

2020-05-22 08:43:12廣州華特建筑結構設計事務所廣東廣州510641
安徽建筑 2020年4期
關鍵詞:承載力有限元分析

鄧 婷 (廣州華特建筑結構設計事務所,廣東 廣州 510641)

1 引言

圓鋼管相貫節點是由主管貫通,支管切成相貫線形狀與主管直接焊接而成的節點,主支管交匯處形成了空間三維薄壁結構,應力分布十分復雜,而要得到節點承載力的精確理論解析幾乎是不可能的。理論分析的正確與否必須通過試驗來驗證。試驗研究是進行鋼管相貫節點性能研究的重要、有效且不能缺少的途徑及方法。然而,小尺寸試件的試驗難以模擬實際工程中節點的焊縫、殘余應力、局部缺陷的影響。因此,大比例或足尺試件的試驗研究就更具有意義。

本文對4個鋼管相貫節點,其中包括1個普通K型節點、3個套箍加強K型節點進行了靜力單調加載的足尺試驗。試驗加載裝置采用50t MTS作動器,材性試驗及節點承載力試驗均在廣東工業大學結構試驗室完成。本文將對4個圓鋼管相貫節點的試驗方案、裝置、過程和試驗現象、結果進行詳細的介紹,并把試驗結果與有限元分析結果進行比較,驗證理論分析的正確性。

2 試驗方案

2.1 試驗目的

本試驗通過對1個鋼管相貫K型節點、3個套箍加強K型節點進行靜力單調加載,達到以下目的:

①確定不同類型的相貫節點的極限承載力,與套箍加強節點承載力進行對比;

②研究各種節點的受力性能,觀察各種節點的破壞性狀及特征;

③補充試驗數據庫的足尺試驗數據,推進國內對相貫節點的足尺試驗研究;

④為同類鋼結構工程提供可供參考的設計依據。

2.2 節點試驗設計

本試驗試件的主管和支管均為圓形截面鋼管,試件共有4組。K1節點為對比試件,K2、K3、K4均為套箍加強節點,各參數詳見下表。

設計試件為4組,可得到三個對比組:

①試件K1與K2對比組主支管尺寸相同,K2節點增設套箍;

②試件K2與K3對比組的不同在于支管直徑不同,K3支管直徑較大,相應套箍長度較長;

③試件K3與K4對比組的不同在于支管壁厚不同,K4支管壁厚較大。

2.3 加載方案

試件采用的是足尺試件,為了實現兩支管分別承受軸向拉力與軸向壓力,支管端部采用鉸接連接,鉸接的實現采用銷軸鉸接,底部安裝剪力鋼梁與地面固結,承擔由MTS傳來的水平剪力,MTS作動器最大加載荷載為500kN。MTS作用頭與主管端板連接傳遞水平剪力,主管頭承擔壓力。MTS反力由結構反力墻提供。

3 試驗結果與分析

試驗中K1與K2節點均達到了極限承載力,并觀察到了節點破壞模式。由于MTS作動器頭可以發生一定的轉動,而試驗裝置設計缺少了一定的平面外約束,當節點受力較大時,節點會發生平面外轉動,K3與K4節點因發生平面外扭轉均未達到極限承載力,但是根據試驗的結果得到了節點的彈性剛度,可作為有限元模擬準確性的判斷依據,并為后續有限元擴大補充分析提供一定的數據基礎。

圖1 K1節點大樣圖

圖2 套箍加強節點大樣圖

3.1 K1節點試驗結果

K1節點未設置套箍,此時節點的破壞模式為主管在節點區域出現明顯的彈塑性變形,受壓支管與主管交接處主管壁發生壓縮變形,而主管受拉區域出現鼓曲,為典型的主管屈曲破壞。隨后主支管交接處應變片發生屈服,而支管與主管均未屈服。該節點能承受最大水平力為266kN。根據試驗結果,得到如圖4所示K1節點力與位移關系曲線。

3.2 K2節點試驗結果

K2的試驗破壞模式與K1之間有明顯的不同,K2節點主管管壁并未出現明顯的變形,根據應變片測量結果,主管上應變均未屈服,K2支管首先達到屈服,承載能力接近MTS極限荷載,為了保護試驗設備,在支管屈服后,并未再繼續增加荷載。最終承載力為471kN,節點力與位移關系曲線詳見圖5所示。

圖4 K1節點力與位移關系曲線

圖5 K2節點力與位移關系曲線

3.3 K3、K4節點試驗結果

由于MTS最大承載能力有限,而加載后期出現較大平面外轉動,本次試驗僅收錄節點彈性段的力與位移值。K3、K4的初始節點剛度曲線如圖6、7所示。

圖6 K3節點力與位移關系曲線

圖7 K4節點力與位移關系曲線

3.4 剛度對比

對比K1與K2節點可以得出,增加套箍后節點剛度增加74%,套箍的存在相當于提高了對支管的約束度,限制了支管與主管交接處的變形。對比K3與K4節點可以得到在采用相同套箍的情況下,支管的壁厚較大,拉壓管的軸向剛度也越大,相對于K3節點,K4節點剛度提高了23%。

3.5 承載力對比

由于試驗過程中僅K1與K2節點達到了極限狀態,K1節點的最大承載力為 266kN,K2節點的極限承載力為471kN,增設套箍后,節點承載力增加了77%。

普通K型相貫節點的傳力路徑為支管——主支管連接焊縫——主管,主支管連接的重要位置除存在應力集中的問題外,節點處也因焊縫對于主管的削弱較大。增設套箍后,節點的傳力路徑為支管——支管與套箍的連接焊縫——套箍——套箍與主管的焊縫——主管,大大緩解了原節點的應力集中問題,明顯減小了連接處對主管截面的削弱。破壞型式由節點區域主管破壞轉為支管屈曲破壞,符合結構設計“強節點弱構件”的設計理念。

4 有限元校核

本文利用大型非線性有限元分析軟件ABAQUS對四組試驗試件進行了數值分析,由于試驗中K3、K4節點均未達到極限狀態,本文將K1與K2節點有限元分析結果與試驗結果作了對比分析,再通過數值模擬K3及K4的節點剛度得到其極限承載力以補充試驗數據。

圖8 K3節點有限元分析結果

圖9 K4節點有限元分析結果

通過有限元數值分析可得,剛度有限元值與剛度實驗值基本接近。此外,根據有限元數值分析結果,K1節點破壞模式與試驗結果基本吻合,均是由于連接處主管的屈曲破壞。K2節點因支管屈服發生破壞,亦與試驗結果相吻合。

K3與K4節點試驗均未達到極限狀態,通過有限元數值分析可得到節點破壞模式,如圖8、圖9所示,K3節點因支管屈曲發生破壞,K4節點因主管受壓端屈曲而發生破壞。這是因為相較于K3節點,K4節點支管壁厚加厚,支管剛度有一定的提高。

5 結論

根據上述實驗結果以及有限元分析結果可知,普通K型相貫節點設置套箍加強后,節點區受力有了明顯變化:

①增大了主管的受荷面積以及主管的壁厚,明顯減小主管的局部變形;

②荷載的傳遞途徑從支管——主管變為支管——套箍——主管,改善了主管的受力性能,減少了節點應力集中現象;

③節點的破壞形式由節點區轉移到支管或主管受壓區;

④設置適當尺寸的套箍能夠有效提高K型相貫節點的承載力,同時明顯增加節點支管的剛度。

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