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液壓挖掘機常見故障診斷及維修策略

2020-06-30 12:23:54朱偉恒
設備管理與維修 2020年12期
關鍵詞:動作故障分析

朱偉恒

(中交四航局第一工程有限公司,廣東廣州 510310)

0 引言

現(xiàn)代工程項目中,機械設備是提升施工效率的關鍵,液壓挖掘機在多類工程中取得廣泛應用。機械設備是提升施工效率的關鍵,其中液壓挖掘機被廣泛應用于各項工程施工中。

1 工程概況

馬來西亞東海岸鐵路(簡稱ECRL)橫貫馬來西亞半島東西,線路自瓦卡巴魯Wakaf Bahru 引出,沿東海岸向南,途徑哥打巴魯、瓜拉登嘉樓、龍運、關丹,然后折向西南,經文德甲、萬宜、布城,至終點站巴生港,線路長約532.6 km。

該鐵路采取的是電氣化客貨共線形式,自道北(Tumpat)至鵝嘜(Gombak)既有輕軌站,總長度530.12 km,其中含有正線部分總長度365.99 km,此段站總長的69%。項目施工過程中采用小松PC400 型液壓挖掘機進行開挖作業(yè),受現(xiàn)場施工環(huán)境的影響,該設備在長時間使用后將出現(xiàn)液壓元件受損現(xiàn)象,整體運行效果欠佳。

2 小松PC400 型液壓挖掘機故障診斷及排除

2.1 整機無動作故障分析

(1)油路運行異常,常見有吸油濾芯堵塞等,致使液壓泵在運行中出現(xiàn)吸油不足等問題,不利于整機的高效運行。

(2)自減壓閥故障。液壓挖掘機的構成中,自減壓閥是尤為關鍵的部分,主要功能在于調節(jié)不穩(wěn)定油壓,使其能夠控制在3.3±0.2 MPa 區(qū)間內,實現(xiàn)對PPC 閥與LS 電磁閥的有效操控[1]。實際運行中,若自減壓閥發(fā)生堵塞現(xiàn)象,則明顯降低對主泵來油的處理能力,出現(xiàn)直接從主溢流閥泄出的情況,從PPC 閥與LS 電磁閥的角度來看,難以獲得足夠的控制油流,缺乏對主控閥動作的精確控制,致使整體設備運行受阻。

以PC400 型挖掘機為例,其在運行過程中發(fā)動機狀態(tài)良好,但出現(xiàn)工作裝置動作緩慢的情況,經分析后得知主溢流閥壓力為31.9 MPa,符合正常運行要求;自減壓閥壓力為2 MPa,相較于標準值3.4 MPa 偏小,技術人員拆除該閥做深入分析,得知其錐閥與殼體之間存在明顯雜物,致使錐閥運動受阻從而無法滿足既定壓力要求。將減壓閥清理干凈后,檢測結果表明壓力為3.4 MPa,上述出現(xiàn)的故障得到有效解決。

(3)柱塞泵大規(guī)模磨損,且與發(fā)動機難以達到穩(wěn)定連接狀態(tài),在此工況下泵輸出流量偏小,壓力明顯下降,從整機運行來看出現(xiàn)遲緩無力的現(xiàn)象。對此,針對主泵壓力加以檢測,在前泵與后泵之間增設油壓表,利用該裝置測定供油壓力,以便分析油泵故障情況。

(4)主溢流閥工作異常。實際運行中,若該閥彈簧出現(xiàn)折斷現(xiàn)象,將對系統(tǒng)壓力造成影響,致使主泵壓力油難以為各類執(zhí)行元件的穩(wěn)定運行提供支持,反而從主溢流閥中大量泄掉,最終表現(xiàn)為全車無動作的情況。當系統(tǒng)壓力未達到35.5 MPa 時,可直接說明主溢流閥處于異常工作狀態(tài),將該處彈簧換新后,該故障隨之消除。

2.2 整機動作緩慢故障分析

2.2.1 故障子系統(tǒng)溢流閥故障

從PC400 液壓挖掘機的基本構成來看,先導控制回路中設置有溢流閥,該處采取的是先導式溢流閥,日常運行中易出現(xiàn)彈簧折斷、錐面磨損等情況,在上述影響下均會降低系統(tǒng)壓力,表現(xiàn)出動作遲緩無力等問題。若主泵壓力為15 MPa,可以發(fā)現(xiàn)整機工作無力,經分析后得知,溢流閥柱塞小孔的運行狀況欠佳,該處存在臟物,使得柱塞兩端壓力無法達到均衡狀態(tài),柱塞常開,大量的高壓油經由柱塞后再次轉移到回油箱內,可以得知主泵壓力無法達到35.5 MPa 的基本要求。對此,將該閥拆解并深度清理,對該處的液壓油與濾芯采取換新處理,最終壓力處于穩(wěn)定運行狀態(tài)。

2.2.2 故障所在子系統(tǒng)液壓泵故障

受液壓泵損壞的影響,也會出現(xiàn)動作喪失現(xiàn)象,若是液壓泵發(fā)生嚴重磨損,將使得動作緩慢且無力[2]。對此,尋找可能存在異常情況的液壓泵,為之引入換位對比法,具體采取的是調換泵出口管路的方式,以達到改變子系統(tǒng)工作泵的效果,有助于分析子系統(tǒng)的工作情況,若發(fā)生變化,則液壓泵存在故障。

2.3 局部故障處理

若從工作原理的角度來看,局部故障所對應的故障點分布具有規(guī)律性,主要集中在操縱組件與執(zhí)行元件之間,較為典型的有PPC 閥、安全吸油閥等,由于各類閥的工作性質存在差異,因此其故障也不盡相同,下文則對常見元件的故障展開分析。

2.3.1 安全吸油閥故障

液壓裝置中設置有安全吸油閥,其具體結構如圖1 所示。實際運行中,若某回路單向閥處于失效狀態(tài),則會演變?yōu)殡p向直通形式;此外,若溢流閥失效,則會對該側油腔造成影響,出現(xiàn)油壓不足的情況,油壓會經由單向閥直接進入到油箱中,不利于馬達的運行,動作緩慢。

2.3.2 PPC 閥故障

若PPC 閥長時間運行后磨損,將對動作靈敏性造成影響。尋找到故障回路,將該處的控制油管轉移到穩(wěn)定運行的PPC 閥,可有效排除故障,說明故障的發(fā)生區(qū)域為PPC 閥。

2.3.3 主控制閥故障

諸如閥芯磨損、堵塞等都是主控制閥中常見的故障,由于閥芯與油路為一一對應的關系,若閥芯磨損,最終執(zhí)行元件獲得的油壓力將明顯下降,表現(xiàn)出動作無力現(xiàn)象。就PC400 液壓挖掘機而言,在運行過程中鏟斗卸載動作較為遲緩,其主要與鏟斗PPC 閥故障有關。經全面檢查后得知,安全吸油閥與壓力補償閥都處于穩(wěn)定運行狀態(tài),鏟斗底部壓力偏小,僅為21.5 MPa,對該處的主滑閥閥芯展開分析得知,滑閥O 形圈嚴重損毀,經換新處理后該問題得到有效解決。

圖1 安全吸油閥示意

3 卡特320A 電路系統(tǒng)的故障檢修

故障現(xiàn)象:挖掘機在運行中動作慢、挖掘無力,當斗桿延伸到底部時,出現(xiàn)極為明顯的憋車現(xiàn)象。由于挖掘作業(yè)參數均由電腦控制,伴隨外界負荷的變化,其對應的比例電磁閥將發(fā)生動作,實現(xiàn)對先導油路的控制,最終出現(xiàn)變量泵斜盤角度變化現(xiàn)象,對此,檢查電磁閥,分析先導油壓,結果表明該值為3.9 MPa,處于穩(wěn)定運行狀況;使用直流鉗型表,在其支持下檢測電磁閥單根導線,得知表中無電流指示。關于電磁閥組的具體構成,如圖2所示。

圖2 電磁閥組

斷開插頭,啟動鑰匙開關,經檢測后得知輸入端電壓為24 V,處于正常工作狀態(tài),基于對比例電磁閥端電阻的分析得知,該處為∝,表明該閥線圈斷路。卸下電磁閥1 并對其分析,得知進線膠封導線已經發(fā)生斷裂。通過焊接的方式對該處修復,分析直流鉗型表讀數得知,該值在250~300 mA,整車運行狀況良好。

4 液壓系統(tǒng)的故障檢修

故障現(xiàn)象:挖掘機動作遲緩,但不存在憋車現(xiàn)象。從影響挖掘機速度的因素來看,以流量最為關鍵,而這一參數又由主泵輸出壓力決定[3]。針對這一故障,需從流量、壓力兩個角度綜合分析。基于上述內容,利用直流鉗型表檢測得知,數值在280~600 mA之間,同時可得知比例電磁閥輸出,該值為1.5~3.7 MPa,表明比例系統(tǒng)與先導油路都處于穩(wěn)定運行狀態(tài)。此后,分析上、下主泵輸出壓力,普遍為26 MPa,存在偏低的情況。經現(xiàn)場調研得知,與溢流閥損壞有直接關系。

調節(jié)多路控制閥。首先將調節(jié)杠擰到底,得知此時的壓力上限值為27 MPa,表明主溢流閥處于異常運行狀況,將該閥卸下并清洗,并調節(jié)溢流閥的活塞腔體,向其向里擰4 圈,在此基礎上再裝回主溢流閥,得知該處的壓力隨之上升,此時主泵壓力為32 MPa,整車具有較強的挖掘力,但動作速度緩慢,隨后再調節(jié)上、下主泵功率調整器,將該處的所有螺釘向內擰,出現(xiàn)功率增大的情況。

經分析得知,在壓力一定的情況下,伴隨功率的提升,系統(tǒng)流量將隨之加大,明顯加快全車速度。擰緊螺釘,經1/2 圈后并未出現(xiàn)速度變化的情況,可判定故障集中在多路控制閥中,具體與該處的流量調節(jié)閥有關。此后,將流量調節(jié)閥2 與3 卸下,得知該處的閥芯遭到嚴重堵塞,同時回油濾清器中已經出現(xiàn)了兩個極為明顯的孔洞,此時技術人員放油并深度清理液壓系統(tǒng),將該處的濾清器換新,整車動作速度良好,故障消除。

5 結束語

液壓挖掘機是現(xiàn)代工程中的重要設備,但液壓系統(tǒng)易出現(xiàn)故障,由于具有隱蔽性,加之液壓元件數量較多,因此維修難度相對較大。提出典型的故障診斷方法,對具體問題展開分析,最終將故障排除,有助于提升維修水平,為液壓挖掘機的穩(wěn)定運行提供保障。

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