祁衛敏

【摘 要】闡述了現階段煤礦水處理系統內存在問題,闡述了新型清泥機在水處理系統作用原理、施工工藝和優點.找出了降低水處理池內淤泥堆積的難題,取得了良好的經濟和社會效益。
【關鍵詞】清泥機;煤礦水處理;應用
2019年8月15日,大眾煤礦新副井永久排水供電系統形成,井下-553m水平的中央泵房開始投入使用。中央泵房裝備7臺MD420-95X9耐磨多級離心泵,配套電機YB2560-4,電機功率1600KW,電壓6KV,井筒鋪設3趟426mm排水管路,3臺工作,3臺備用,1臺檢修,配備ZPBG型高壓噴射裝置,7臺水泵均勻布置在直徑426x20mm循環排水管路上,礦井廢水經三趟泵房排水管路--井筒-地面水處理池。地面水處理系統設置一座800m3處理站和2座400m3斜管沉淀池。
大眾煤業120萬噸/年改擴建工程投產后,-553mm水平正常涌水量約549m3/h,最大涌水量約747m3/h。由于井下涌水量較大,水質較差,主要污染物為含有一定數量煤粉、巖粉、水泥漿、油污及少量顆粒狀污染物,懸浮物含量在400mg/L以內,并有輕度有機污染物。
由于礦井水內含有粉塵和雜物較多,在水處理站內受到重力作用沉淀后,長時間不清理形成堆積板結,堵塞水泵和影響系統正常運行。以前,井下主排水泵停止運轉后并將池內水抽干,人員才能下至池底清理淤泥,用鐵釬將淤泥鏟至吊桶內,再利用絞車將吊桶提出來,用車輛拉走。施工過程存在機械轟鳴、煤泥飛濺和污水亂流等情況,除直接影響排水系統正常運行外,還存在安全風險高、環境污染、效率低和成本高等問題。
近年來,隨著可持續發展理念的不斷深入,機械化代替人力已成為礦井必然趨勢。現代化社會背景下,人們物質生活水平的提升也帶動了生態自然保護意識的提升,環保、節能成為了當前礦井建設的重要組成部分。礦井建設以“無人則安,少人則安”實現著建筑節能目標,排水系統作為礦井主要的耗能設備,與綠色節能理念背道而馳,因此更需要在礦井的設計中,轉變傳統建筑設計理念,以綠色建筑為原則,注重節能設計,減少排水系統的能源損耗,真正實現綠色、節能、環保。
為了改變此現狀,降低沉淀物堆積,根據施工人員工作經驗和現場實際情況,經過技術人員分析研究,確定最終改造方案,在水處理站內利用一臺5噸單梁起重機改造為清泥機。
根據實際確定改造方案,水處理站南北兩側池壁上端安裝2根30kg/m鋼軌作為跑道,前提是校核池壁強度滿足行車和配套設施安裝要求。行走機構安裝到鋼軌上,南側護欄上安裝一根與軌道平行導電滑線作為供電電源(滑線與護欄之間加絕緣套),并在兩端增加擋頭。取消行車垂直起重吊鉤,在橫梁中部開貫穿孔十個,孔徑120mm,孔中安裝一根直達池底壁厚10mm鋼管,鋼管底部焊接鐵鏟并與池底留有一定距離,鋼管頂部每隔100mm開孔,連續開三個孔,孔中插入螺栓固定在橫梁上,以調整鋼管底部與池底距離。橫梁沿著軌道進行往復運動帶動鐵鏟攪動池底沉積淤泥,將淤泥推至污泥泵處,混合廢水形成泥漿水,通過污泥泵送至化學處理池,泥漿水經過化學藥劑處理后進入煤泥處理間,壓縮成煤泥餅進行回收利用。
在煤礦水處理設施應用新型清泥機優點有:
1、操作簡便,啟動平穩,操作環節少,降低了對水處理設施的沖擊破壞,系統運行壽命大大增加。
2、清淤操作更加快捷方便,減少配套設施和勞動力投入,過去認為高風險、高強度、高密集用工的煤礦作業,現僅靠一個人在小小操作臺就能完成清淤工作。
3、通過調整運行速度和鏟板高度,改變清淤能力,使清泥機運行在最佳工況點,清淤效率大大提高。
4、排水系統和淤泥清理可同時進行,不再影響井下安全生產工作,降低勞動強度,節能降耗效果突出。
5、由于是在技術比較成熟單梁起重機基礎上進行改造創新,設備可靠性、安全性大大提高。
6、新型清泥機結構簡單,維修和保養簡便。
7、實現了干干凈凈上下班,摘掉了臟亂差的帽子。讓員工擺脫了粉塵大、濕度大和勞動強度高的作業環境,減少職業病對工人危害。
總之,在礦井自動化、機械化、信息化和智能化新形勢下,新型清泥機更加值得推廣應用。改變了以往傳統的工作模式,從根本上保障了礦井安全生產和職工人身安全,提高了工作效率,實現減人增效,降本增效理念,創造了非常好的經濟和社會效益。
附現場安裝照片:
參考文獻:
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