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酸性水儲罐頂部廢氣治理方法的探索

2020-11-18 07:33:52王會強
硫酸工業 2020年9期
關鍵詞:系統

王會強

(中國石油四川石化有限責任公司,四川成都 611930)

酸性水汽提是集中處理大型煉化企業煉油裝置污水的主體裝置之一。大量含硫污水集中存儲在酸性水儲罐中,經汽提裝置凈化后送上游裝置回用或送至污水處理廠處理。這樣既能降低上游裝置能耗又能降低下游污水處理難度。中國石油四川石化有限責任公司(以下簡稱四川石化)酸性水采用非加氫型和加氫型2 個系列 “分儲分煉” 原則,便于上游裝置回用。由于酸性水含有高濃度硫化氫、氨、酚類、輕污油及氣態烴類,受外界溫度、流體擾動等影響造成酸性水儲罐頂部集聚大量揮發性氣體。該類氣體突破安全水封罐液位后,若不及時處理,不但污染環境,嚴重時還會造成人員中毒。如何治理該部分廢氣是技術人員迫切需要解決的課題。

1 酸性水儲罐頂部廢氣治理現狀

目前,大型酸性水儲罐頂部廢氣治理方法有水洗法、吸附法、吸收法、氧化法、燃燒法和生物法等[1]。以上各種方法均不能完全消除操作現場惡臭氣味。四川石化廢氣治理裝置采用濕法吸收與干法催化氧化相結合工藝。先采用MDEA 溶液作為吸收劑,去除大部分的硫化氫[2];后采用干法固定床脫硫劑,去除有機硫、烴類物質和少量硫化氫等,經凈化后的廢氣高空排放。該裝置于2014 年投用,技術人員發現干法催化劑活性高時現場排放效果較好。運行過程中要及時切換脫臭塔,再生其內部催化劑,確保脫硫劑有較高的活性。

運行過程中技術人員發現酸性水儲罐系統流程較長,管程阻力較大,會造成罐頂壓力較高,見表1~2。

表1 加氫型酸性水儲罐罐頂壓力

表2 非加氫型酸性水儲罐罐頂壓力

正壓水封罐設定壓力為0.70 kPa,安全水封罐設定壓力為1.80 kPa。罐頂廢氣時常會突破安全水封后直接排入大氣,造成現場可燃有毒氣體報警儀報警,且惡臭彌漫,污染環境的同時對人體造成傷害。

2 罐頂廢氣排放超標因素分析

酸性水預處理工序是由脫氣塔、儲罐、水封系統及廢氣凈化系統組成。原料酸性水進入裝置后先經脫氣塔脫氣。脫氣塔下部設置3 層人字形擋板,控制較低的操作壓力(0.01~0.05 MPa),脫除大量易揮發烴類及氫氣組分后并入低壓火炬管網,經火炬氣柜回收進入低壓瓦斯系統,降低罐頂氣相負荷。儲罐部分經 “罐中罐” 除油沉降后將酸性水污油質量濃度降至50 mg/m3,進入汽提系統凈化。水封系由安全水封和正壓水封組成,維持儲罐內氣相的壓力平衡,確保儲罐頂部廢氣經正壓水封有序進入凈化系統凈化排放。罐頂廢氣排放超標的影響因素有酸性水組成及廢氣負荷、外界溫度變化、水封系統及凈化系統阻力變化等。

2.1 酸性水組成及廢氣負荷

酸性水汽提裝置設計處理能力為120 t/h,酸性水日常處理量為110 t/h。酸性水分別來自常減壓、催化裂化、各個加氫裝置及重整裝置等,含有大量硫化氫、氨及烴類等易揮發組分,見表3。

表3 酸性水組成

酸性水預處理系統操作壓力較低,造成大量易揮發組分經降壓閃蒸逸出集聚在儲罐頂部,導致罐頂壓力升高而突破水封系統。罐頂廢氣瞬時排放量約300~800 m3/h,其中硫化氫質量濃度達0.5~2.0 g/m3,給現場安全和環境帶來巨大挑戰。因此尋找安全穩定可靠的罐頂廢氣治理措施和方法勢在必行。

2.2 外界溫度變化

酸性水溫度在40~50 ℃,高于日常大氣溫度。隨著季節和晝夜氣溫變化,再加上來料酸性水在管線及罐內擾動,當氣溫升高時罐內易揮發組分的飽和蒸氣壓上升,使廢氣中氣相分壓上升,造成酸性水中易揮發組分的氣液平衡被打破,進而造成酸性水中大量易揮發組分逸出。反之,當溫度降低時,酸性水中易揮發組分逸出較少。因此外界溫度變化對罐頂廢氣排放量有直接影響。

2.3 水封系統及凈化系統阻力變化

兩個系列酸性水儲罐均采用2 個5 000 m3固定頂儲罐串聯使用,分別為脫油沉降A 罐和進料B 罐。脫油沉降罐采用WS-Ⅱ-120 型水力旋液分離、浮油收集技術。每個系列每個儲罐分別采用各自的安全水封罐和共用1 臺正壓水封罐,同時每個儲罐設置獨立的氮氣密封系統來控制罐頂壓力平衡。罐頂廢氣經正壓水封罐進入脫臭系統凈化排放。運行一段時間后,水封系統排出管線結鹽堵塞造成正壓水封失效,大量含硫化氫等高濃度有毒氣體突破安全水封排入大氣,造成較大的安全隱患。干式催化氧化塔安裝位置較低,當罐頂廢氣中攜帶的大量水蒸氣冷凝集聚至塔底,造成廢氣進塔堵塞,如不及時排出冷凝液,將會造成安全水封被突破。因此水封系統及凈化系統阻力變化是造成超標排放的關鍵因素。

3 罐頂廢氣治理方法探索

被動去除罐頂廢氣很難將廢氣中有害成分全部去除,因此必須改被動治理為主動防護,將廢氣引入下游裝置焚燒,徹底消除罐頂廢氣超排隱患。對比水洗法、吸附法、吸收法、氧化法、燃燒法和生物法等,均有徹底消除操作現場惡臭氣味。技術人員在原有流程基礎上增加水環泵,將該部分廢氣引入制硫系統或排入低壓火炬管網,經氣柜回收脫硫后進入燃料氣管網。

4 改造措施

技術人員在干式脫臭塔頂部放空線處增加管線,罐頂廢氣經水環泵引至制硫系統回收。不改變原有廢氣處理流程,盡可能降低廢氣中烴類物質對制硫系統的影響。吸收塔和脫臭塔的運行情況,與后序制硫系統穩定運行密切相關。酸性氣儲罐廢氣治理工藝流程見圖1。

圖1 酸性氣儲罐廢氣治理工藝流程

5 效果評價

酸性水儲罐罐頂廢氣處理流程改造后,制硫系統運行基本穩定,未對尾氣排放造成影響。且酸性水儲罐罐頂壓力穩定,水封系統運行平穩;對酸性水儲罐區域現場進行監測,未發現可燃有毒氣體排放超標,惡臭氣味得到有效治理。經連續監測,酸性水儲罐罐頂壓力正常,排放尾氣ρ(SO2) <10 mg/m3,達到改造要求。具體情況見表4。

表4 改造后儲罐罐頂壓力及尾氣排放情況

6 結論

四川石化對酸性水儲罐罐頂廢氣治理進行改造,結合尾氣提標系統CTS 液相脫硫技術,確保排放尾氣滿足GB 31570—2015《石油煉制工業污染物排放標準》要求。酸性水儲罐罐頂廢氣的成功治理不僅取得了較好的環保效益,同時為國內大型酸性水儲罐廢氣治理提供了借鑒經驗。

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