謝興會,陳廣勝,賈松陽,王朋偉,丁建強
(1.洛陽LYC軸承有限公司,河南 洛陽 471039;2.航空精密軸承國家重點實驗室,河南 洛陽 471039)
油田游梁式抽油機用軸承工作5 000 h后需人工維護,通過黃油槍向軸承潤滑點加潤滑脂。某油田游梁式抽油機超過15 000臺,分布廣,露天運行,無人值守,工況惡劣,維護耗時費力,因未及時維護造成的軸承污染損壞時有發(fā)生[1-2],故需對該油田抽油機軸承進行免維護設(shè)計。
某油田游梁式抽油機如圖1所示,電動機通過減速機帶動曲柄銷低速旋轉(zhuǎn),通過尾軸帶動橫梁以中央軸為支點擺動,抽油機驢頭伴帶動活塞上下往復(fù)運動,將原油從井筒中抽出。抽油機旋轉(zhuǎn)部件包括中央軸、尾軸和曲柄銷,曲柄銷軸承做旋轉(zhuǎn)運動,尾軸和中央軸軸承做擺動(每分鐘少于10次),抽油機各位置使用的軸承見表1。

表1 抽油機各位置使用的軸承

圖1 油田游梁式抽油機
曲柄銷軸承結(jié)構(gòu)如圖2所示,一側(cè)通過端蓋固定在軸承座及曲柄銷軸上,另一側(cè)通過軸承座與軸之間的毛氈油封使軸承、軸、端蓋之間形成一定的空腔。

1—端蓋;2—軸承座;3—軸承;4—毛氈
尾軸軸承結(jié)構(gòu)如圖3所示,兩側(cè)端蓋通過螺栓固定在軸承座上,骨架式旋轉(zhuǎn)軸唇形密封圈安裝在端蓋與軸之間,使軸承、軸、端蓋之間形成一定的空腔。

1—端蓋;2—軸承座;3—軸承;4—雙唇密封
中央軸軸承結(jié)構(gòu)如圖4所示,兩側(cè)端蓋通過螺栓固定在軸承座上,通過軸承座與軸之間的毛氈油封,使軸承、軸、端蓋之間形成一定的空腔。

1—軸承座;2—端蓋;3—毛氈;4—配對軸承
所用軸承均在軸承座上設(shè)有密封,軸承、軸、端蓋之間形成的空腔內(nèi)添加鋰基潤滑脂。中央軸軸承應(yīng)用良好,這是由于軸承運轉(zhuǎn)時未出現(xiàn)傾斜,且密封較好;尾軸、曲柄銷軸承受連桿、橫梁的擺動影響較大,密封效果較差,軸承損壞率較高。
抽油機軸承可選用調(diào)心滾子軸承和圓柱滾子軸承兩大類。
文獻[3]介紹了一種皮帶輸送機滾筒用免維護軸承結(jié)構(gòu),將調(diào)心滾子軸承改進為自帶雙唇密封的軸承,軸承座改進為上下剖分且?guī)詫m式密封的結(jié)構(gòu)。文獻[4-5]介紹了一種采煤機齒軌輪組用免維護軸承,將調(diào)心滾子軸承改進為自帶密封的軸承,密封結(jié)構(gòu)未詳述。文獻[6]介紹了2種免維護調(diào)心滾子軸承,如圖5所示。

圖5 SKF密封調(diào)心滾子軸承
一般軸承采用圖5a密封結(jié)構(gòu),尺寸較大時采用圖5b密封結(jié)構(gòu):圖5a密封結(jié)構(gòu)為鋼骨架+丁晴橡膠(或氟橡膠),鋼骨架沖壓成形,安裝方便;圖5b密封結(jié)構(gòu)為卡環(huán)+鋼骨架+丁晴橡膠(或氟橡膠),鋼骨架相對圖5a結(jié)構(gòu)簡單,密封件也更為牢固,但需安裝卡環(huán)。2種密封均為單唇。
綜上可知:調(diào)心滾子軸承免維護方案重點是將軸承改為自帶密封結(jié)構(gòu),視情況適當增加軸承座密封。
單列圓柱滾子軸承在工程上無自帶密封的先例,這是由于單列圓柱滾子軸承均為可分離型,內(nèi)圈或外圈至少一側(cè)無擋邊,無法增加密封。而雙、四列圓柱滾子軸承套圈固定,工程上有自帶密封結(jié)構(gòu)。實現(xiàn)抽油機用單列圓柱滾子軸承的免維護成為難點。
尾軸、曲柄銷、減速器輸出端用調(diào)心滾子軸承均可改為自帶密封的調(diào)心滾子軸承,如圖6所示,密封結(jié)構(gòu)為上端卡環(huán)固定、下端雙唇式的骨架丁晴橡膠。

圖6 改進的密封調(diào)心滾子軸承
該結(jié)構(gòu)優(yōu)點:1)卡環(huán)固定,密封牢固;2)骨架最上方拐角處高于外圈滾道,增大了軸承內(nèi)部空間,保證了軸承調(diào)心角度;3)內(nèi)圈滾道端部為斜邊,一個密封唇豎直壓向滾道,另一個密封唇斜向壓向斜邊,軸承內(nèi)外圈錯位時至少有一個密封唇起作用;4)保持現(xiàn)有軸承座結(jié)構(gòu),降低改進成本。
在軸承外形尺寸不變的情況下增加密封,減小了軸承內(nèi)部空間,滾子尺寸需重新設(shè)計,會降低軸承額定載荷;同時滾子或保持架會碰觸密封件,影響軸承最大調(diào)心角:故需驗算調(diào)心滾子軸承最大調(diào)心角和額定載荷。
3.1.1 最大調(diào)心角
軸承內(nèi)外圈錯位示意圖如圖7所示,滾子和密封接觸位置1、保持架和密封鋼板接觸位置2、保持架和密封唇接觸位置3中最先接觸的是位置3,位置3剛好接觸時的錯位角θ即為最大調(diào)心角。

圖7 調(diào)心滾子軸承內(nèi)外圈錯位示意圖
幾何關(guān)系如圖8所示,圖中:O為軸承中心,A為密封唇可能接觸點。以O(shè)A為半徑作圓弧與保持架交于點B,即保持架繞軸承中心旋轉(zhuǎn)時B點將接觸到密封唇A點,旋轉(zhuǎn)角∠BOA即為最大調(diào)心角。

圖8 圖7的幾何關(guān)系圖
AE⊥OE,OE為軸承中心線,則
AE=C/2-(L1-L2)-L3,
(1)
式中:C為外圈寬度;L1為外圈密封槽寬度;L2為密封蓋寬度;L3為密封唇寬度。
在△AOE中
(2)
∠AOE=arctan(AE/d1),
(3)
式中:d1為密封唇A點的半徑。
B為保持架可能接觸點,BF⊥OF,OF為滾子中心線,則
BF=L/2+S,
(4)
式中:L為滾子長度;S為保持架兜孔底部距保持架底部的距離。
在△BOF中
∠BOF=arcsin(BF/R),
(5)
最大調(diào)心角為
θ=∠AOE-∠BOF-α,
(6)
式中:α為軸承接觸角。
通過(1)—(6)式計算可得尾軸22326CC-2RS軸承和曲柄銷22324C CC-2RS軸承最大調(diào)心角,見表2,軸承能保證調(diào)心角約為1°30′。

表2 尾軸和曲柄銷軸承最大調(diào)心角計算結(jié)果
3.1.2 額定載荷
增加密封結(jié)構(gòu)后,要適當調(diào)整軸承主參數(shù),導(dǎo)致額定動載荷降低約10%(表3),軸承疲勞壽命縮短[7];但增加密封后潤滑脂污染程度下降,軸承早期失效概率大幅降低,根據(jù)實際工程經(jīng)驗,能滿足8~10年的免維護周期。影響抽油機軸承壽命的首要因素是環(huán)境污染,為解決污染問題所進行的頻繁軸承維護成本較大,10%額定動載荷降低引起的壽命損失成本可以接受。

表3 軸承額定動載荷變化
中央軸NJ234軸承內(nèi)外徑分別為170,310 mm,與某鐵路貨車用帶密封雙列圓錐滾子軸承結(jié)構(gòu)相同,故提出將該軸承替換,改進前后軸承結(jié)構(gòu)如圖9所示。軸承座需局部改造:取消原軸承座中部臺階;增加軸承座兩側(cè)端蓋深入量,端蓋結(jié)構(gòu)按圖示做相應(yīng)改動;增加螺紋壓帽結(jié)構(gòu),用于軸承軸向預(yù)緊,軸增加相應(yīng)臺階螺紋結(jié)構(gòu);取消原軸中部臺階。

圖9 改進前后軸承結(jié)構(gòu)
新結(jié)構(gòu)優(yōu)點:
1)單套NJ234額定動載荷為589 kN,雙列圓錐滾子軸承額定動載荷為1 540 kN,滿足承載要求,改進后的軸承承載能力提高。
2)同結(jié)構(gòu)、同密封、同潤滑脂的鐵路貨車軸承已應(yīng)用60余年,可實現(xiàn)8年的免維護周期。與鐵路貨車相比,抽油機軸承受力更小,轉(zhuǎn)速更低,可滿足抽油機8年免維護的應(yīng)用需求。
3)鐵路軸承價格高,成本增加,但免去了抽油機軸承的維護工作,增加了抽油作業(yè)時間,同時也減少了8年的維護成本,綜合收益高于增加的成本。
根據(jù)實際使用情況,選擇美孚460潤滑脂(Mobil SHC 460 WT),潤滑脂由生產(chǎn)廠家在軸承制造完成后填充,使用單位無需再向軸承座內(nèi)填充潤滑脂。
針對抽油機軸承維護成本高的問題,對抽油機曲柄銷、尾軸、中央軸用軸承進行免維護設(shè)計,改進后的方案已應(yīng)用在油田抽油機上,效果良好。但對減速箱軸承的免維護問題尚未解決,有待進一步研究。