陳展新 鄧小蘭

摘要:文章通過C55混凝土設計配合比試件28天抗壓強度與施工中成型試件28天抗壓強度、現場施工實體結構28天回彈強度以及之前相同施工部位進行對比,發現混凝土施工質量出現下滑趨勢,分析C55混凝土強度、施工質量出現下滑原因。
關鍵詞:C55標號、混凝土強度、施工質量、下滑原因淺析
1工程概況
本工程為某市一座斜拉大橋,10#主墩塔柱為C55混凝土,試驗室設計配合比如下:
經檢測統計發現,近段時間施工的C55混凝土主墩塔柱出現混凝土試件28天抗壓強度、現場施工實體結構28天回彈強度值比之前有下降趨勢,詳見下表:
2混凝土強度下降原因分析
通過試驗檢測發現,混凝土施工過程中成型的28天混凝土試件抗壓強度和28天回彈強度值較之前以及設計配合比28天抗壓強度有不同程度下降,有施工質量下滑的趨勢,現就從人、機、料、法、環方面,結合原材料進場、混凝土生產、現場施工方面著手分析,可能導致混凝土強度、施工質量下滑原因如下:
1、組織能力較差,管理疏漏、不到位、
(1)項目部管理層隨著工程進展的深入,施工進度的加快,忽視了組織對工程質量的有效管理;(2)施工管理人員管理逐漸放松,質量意識下降,出現工序細節交代不到位,以為施工班組都會按照之前施工的方法、步驟、工藝進行完成。
2、原材料料源不穩定
進入施工旺季,原材料市場出現料源供應緊張,如河砂、碎石、粉煤灰、礦渣粉由于材料短缺,一個生產廠家已經無法滿足施工生產需要,發生原材料進料生產廠家不一,質量參差不齊的現象。具體來說,(1)不同砂場的河砂,由于所處河流位置不同,會出現砂的顆粒級配、細度模數、含泥量不同(如:河流上游砂的顆粒級配較粗,多為粗砂,河流下游砂的顆粒級配偏細,多為中砂,細度模數在2.4~2.7);(2)不同位置石場加工生產的碎石會出現巖石質量、顆粒級配、含泥量、針片狀含量、壓碎值等指標不同(如:廣東多為花崗巖,廣西為石灰巖);(3)不同粉煤灰、礦渣粉生產廠家生產的粉煤灰、礦渣粉即使是相同規格型號,也會出現玻璃微珠含量、氧化鈣、強度活性指數等指標不同,原材料由于料源不穩定,出現質量下滑苗頭。
3、原材料進場倉促,未能給試驗室預留充足試驗檢測時間
(1)通常在混凝土較大方量澆筑時,拌合站未能提前3~5天進水泥等膠凝材料,導致運輸過來的水泥入罐存儲,未能有效陳伏、降至室溫后才使用,可能在發熱、甚至發燙的情況下就已經使用;(2)河砂、碎石等原材料,在澆筑混凝土的前1天進場,造成試驗檢測工作被動,無法有效做到先檢后用,有時往往迫于生產需要,如河砂、碎石含泥量過大,碎石巖質不同,針片狀過多也只能服務于生產。
4、外加劑減水率降低,緩凝效果減弱,凝結時間提前
進場外加劑出現減水率較設計配比時降低現象,從而無法達到相應減水效果,加上近期進入高溫天氣季節,緩凝作用效果降低,凝結時間提前,外加劑廠家服務較差,未能及時跟進,相應調整減水劑配方,拌合站混凝土生產時為滿足現場施工需要,只能通過增加減水劑用量加兌部分水來滿足,造成水膠比較設計時放大情況。
5、拌合站計量、稱量系統設備誤差
拌合站設備計量、稱量系統在生產過程中,由于灰塵過大,沉積時間長,可能會出現沉積水泥結塊、小石頭等卡住稱量設備,造成稱量不準確;或計量系統設備誤差過大現象,無法做到準確計量。
6、攪拌缸攪拌葉片磨損嚴重
由于攪拌機長期處于工作狀態,未能定期進行有效檢修、保養、及時更新葉片,攪拌缸葉片磨損嚴重,起不到充分攪拌的作用,混凝土攪拌效果降低,導致攪拌出來的混凝土未拌熟、不均勻、和易性差的現象發生;
7、現場河砂、碎石含水率試驗代表性不強
施工時,雖有經過測試含水率試驗,扣除河砂、碎石所含水分換算成施工配合比進行生產,但是由于河砂、碎石進場倉促,未經過一段時間堆積、里表水分未沉降穩定,河砂、碎石堆積各個部位含水率不盡相同,試驗取樣代表性又相當有限,無法準確代表當天河砂、碎石整體含水率。
8、混凝土生產、運輸、施工人為加水現象客觀存在,水膠比被動加大
(1)混凝土攪拌生產卸料時,由于C55混凝土較粘稠,拌合站操作手未進行點動卸料,看到卸料進罐車料口不順暢時,根據目測卸料順暢程度,可能會在下一盤混凝土攪拌時,加大水的用量進行攪拌;(2)混凝土卸料至罐車,相關人員在用高壓水槍清洗罐車料口時,有一部分水進入罐車里混凝土中;(3)混凝土運輸拉至施工現場,由于有時前后場相關人員溝通配合較差,外加天氣炎熱,施工進度較為緩慢,罐車里混凝土水化熱速度加快,導致混凝土失水嚴重,坍落度損失過大,坍落度值偏低,無法滿足施工需要,為滿足施工生產需要,混凝土加減水劑兌一部分水進行二次攪拌后使用;
9、施工隊伍施工水平差異
施工隊班組作業人員貪圖施工進度快,質量意識淡薄,混凝土振搗等工作沒以前那么細致,有耐心,加上塔柱、現澆箱梁部位鋼筋密集,波紋管等預埋件較多,混凝土標號高,較粘稠,流動性較慢,振搗工作難度增大,出現振搗時間不足、振搗間距過大、甚至漏振等現象發生。
10、澆筑成型的混凝土結構實體養護時間過短
施工隊班組隨著施工進度加快,工作面增加,出現作業人員不足,往往無暇顧及混凝土結構實體灑水覆蓋養生工作,出現灑水次數減少,養護天數不足現象,不利于混凝土齡期強度增長。
3結語
分析出以上十個方面原因是造成混凝土施工強度、質量下滑的主要原因。項目部須從這幾方面著手一一進行排查,并采取行之有效的整改措施,落實整改,扭轉當前質量下滑不利局面。
參考文獻
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