蔣 松,高 原
(寶武環(huán)科金資公司,湖北 武漢 430081)
鋼渣是鋼鐵企業(yè)在煉鋼過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)品,如何從鋼渣中有效地回收廢鋼和高價(jià)值利用的鋼渣是煉鋼行業(yè)面臨的重要課題。目前,大多數(shù)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)的鋼渣沒有高價(jià)值利用,而鋼渣的堆放不僅占用土地,還會(huì)淤塞溝渠,污染水系,破壞環(huán)境質(zhì)量,而且還是鋼渣資源的巨大浪費(fèi),影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。因此,需將鋼渣的正確處理和利用工藝納入煉鋼生產(chǎn)環(huán)節(jié),用以充分回收鋼渣中的殘鋼,以便進(jìn)一步提高資源利用率,同時(shí),改善廠區(qū)環(huán)境,減少排渣占地,實(shí)現(xiàn)“清潔生產(chǎn)”、“文明工廠”的目標(biāo),這也是鋼鐵企業(yè)建設(shè)和發(fā)展的重要工作內(nèi)容之一。
以武鋼條材總廠為例,在2019年8月份以前,總廠內(nèi)的一分廠和CSP分廠的鋼渣通過火車集中運(yùn)送到幾公里外的渣場(chǎng),在直立墻下翻卸冷卻、分揀回收[1]。這種簡(jiǎn)單的敞開式的處理方式存在的主要問題是:(1)產(chǎn)生的大氣污染物不能集中收集,導(dǎo)致大氣污染物無組織排放;渣場(chǎng)區(qū)域揚(yáng)塵嚴(yán)重;鋼渣冷卻后的污水并沒有經(jīng)合格處理達(dá)標(biāo)后集中外排,嚴(yán)重污染周圍環(huán)境。(2)熱潑處理的鋼渣,渣與鋼分離效果差,后續(xù)篩分磁選難度大。(3)鋼渣中的游離氧化鎂和游離氧化鈣無法完全消解,造成鋼渣穩(wěn)定性不好,其尾渣不能作為建材和建材制品以及道路材料使用,因此利用率低。
為充分利用現(xiàn)有的地理優(yōu)勢(shì)與經(jīng)濟(jì)條件,合理規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè),武鋼有限公司與寶武環(huán)科金資公司于2018年10月開始實(shí)施《條材廠鋼渣處理工藝環(huán)保改造項(xiàng)目》,項(xiàng)目于2019年7月完工,8月熱負(fù)荷試車成功后投入生產(chǎn)。雙方希望能生產(chǎn)出適銷對(duì)路的鋼渣產(chǎn)品以及衍生品,達(dá)到鋼渣資源的高效循環(huán)利用,使周邊的生態(tài)環(huán)境得到保護(hù),并取得良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,
條材廠鋼渣處理工藝環(huán)保改造項(xiàng)目是針對(duì)轉(zhuǎn)爐渣一次處理采用的環(huán)保型熱悶工藝。該工藝的原理是,將熱態(tài)熔融鋼渣傾倒在地面式熱悶渣箱中,當(dāng)溫度冷卻至800 ℃左右時(shí),蓋上裝置蓋,進(jìn)行噴水以產(chǎn)生飽和蒸汽,利用水蒸汽與鋼渣中的游離氧化鈣(f-CaO)和游離氧化鎂(f-MgO)發(fā)生反應(yīng)后產(chǎn)生的體積膨脹應(yīng)力,使鋼渣冷卻、龜裂,進(jìn)而鋼渣粉化。鋼渣粉化后,消除了鋼渣的不穩(wěn)定性,鋼和渣也自然分離,便于金屬回收。該工藝鋼渣處理范圍較廣,只要溫度不低于300 ℃的轉(zhuǎn)爐都可以進(jìn)行處理。當(dāng)熱悶后的鋼渣粒徑小于20 mm的比例不低于60%時(shí),粉化效果較好,而后續(xù)的分選破碎工作量會(huì)減小,渣產(chǎn)品的性能也基本穩(wěn)定。同時(shí),還可以實(shí)現(xiàn)蒸汽有組織排放,污水循環(huán)利用,環(huán)境污染小,而生產(chǎn)環(huán)境也相對(duì)較好。
用火車將渣罐運(yùn)入轉(zhuǎn)爐渣處理廠房?jī)?nèi),用100/32 t鑄造起重機(jī)吊起轉(zhuǎn)爐渣罐并將熱熔鋼渣傾倒至地面熱悶渣箱中,然后將空罐返回火車。渣箱每次倒入鋼渣后,打水冷卻直到表面凝固為止,用挖掘機(jī)翻動(dòng)、打碎大塊渣,保證鋼渣表面無積水,再進(jìn)行下一次打水、搗渣,重復(fù)上述過程2~3次,等待下一次裝渣。當(dāng)熱悶渣箱內(nèi)裝滿鋼渣時(shí),用吊鉤將密封蓋頂蓋和側(cè)蓋分別裝在熱燜渣箱上,工作人員會(huì)將打水管路接到密封蓋頂蓋上,自動(dòng)控制噴水后產(chǎn)生的蒸汽對(duì)鋼渣進(jìn)行消解處理,8~12 h后待渣箱內(nèi)蒸汽溫度降至60 ℃以下時(shí),將打水管路從密封頂蓋上分離并通過吊車將渣箱密封蓋移走,用履帶式挖掘機(jī)將鋼渣鏟出,通過自卸車倒運(yùn)至二次處理加工生產(chǎn)線[2],工藝流程如圖1所示。

圖1 熱悶工藝流程圖
一次處理車間轉(zhuǎn)爐渣處理的區(qū)域布置有11個(gè)地面式熱悶渣箱,每個(gè)渣箱尺寸約為7 m×8 m×4 m(長(zhǎng)×寬×深),幾何容積約為224 m3,每個(gè)渣池裝渣量為:224×2×0.5=224 t。
根據(jù)2019年至2020數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),熱悶處理轉(zhuǎn)爐渣罐數(shù)平均為1100罐/月,其中,平均每天處理37罐轉(zhuǎn)爐渣,其渣罐容積為16 m3,每罐渣重約:16×2=32 t,每天處理的轉(zhuǎn)爐渣量為:37×32=1184 t。
若在生產(chǎn)過程中,每個(gè)翻渣池作業(yè)周期是:翻渣、打水、冷卻、裝車等合計(jì)約24 h,理論上每天處理1184 t轉(zhuǎn)爐渣,需每個(gè)渣箱翻罐數(shù)為:
在渣箱熱悶系統(tǒng)運(yùn)行一年多以來,鋼廠的保產(chǎn)情況基本正常,但同時(shí)也發(fā)現(xiàn)一些需要解決的實(shí)際問題,如設(shè)備、工藝、操作等方面,所以,鋼廠針這些對(duì)問題分別制定了相應(yīng)的措施并一一進(jìn)行整改。
(1)渣箱側(cè)蓋改進(jìn):原有渣箱側(cè)蓋長(zhǎng)7300 mm,高4400 mm。但由于側(cè)蓋高度太高,側(cè)蓋只能掛在渣箱口的掛耳上,這樣側(cè)蓋就著地了,如果渣箱門口的渣子有一定高度,側(cè)蓋就被渣子頂住掛不住,甚至?xí)粝聛恚斐砂踩[患,而且,在實(shí)際工作中根本看不到渣箱里面的打水情況。基于這種情況,工藝人員將側(cè)蓋高度降低改為長(zhǎng)7300 mm,高3000 mm,這樣側(cè)蓋掛在渣箱口的掛耳上就會(huì)懸空了,不會(huì)出現(xiàn)掛不上去的現(xiàn)象,同時(shí),也便于觀察渣箱里面的打水情況。因而消除了安全隱患,渣箱側(cè)蓋的改進(jìn)取得了良好的效果。
(2)渣箱側(cè)蓋掛耳改進(jìn):渣箱原有的側(cè)蓋掛耳是通過4根預(yù)埋在混凝土里的Φ12 mm的螺紋鋼焊接在渣箱壁上,其強(qiáng)度不夠,經(jīng)常被撞脫落,存在側(cè)蓋倒覆的安全隱患,而且側(cè)蓋掛耳又短又淺,用于懸掛側(cè)蓋困難且費(fèi)時(shí),經(jīng)過工藝人員分析研究,將掛耳加長(zhǎng)100 mm,加深100 mm,焊在渣箱頂蓋的兩側(cè),通過長(zhǎng)長(zhǎng)的焊縫提高側(cè)蓋掛耳的強(qiáng)度,達(dá)到了懸掛側(cè)蓋又快又穩(wěn),消除了側(cè)蓋掛耳脫落和側(cè)蓋倒覆的安全隱患。
(3)渣箱上蓋打水水管改進(jìn):渣箱上蓋打水水管原來分為三級(jí),一級(jí)主水管為中間一根的Φ150 mm的水管,二級(jí)分水管為主水管兩側(cè)各4根Φ75 mm的水管,三級(jí)支水管為二級(jí)分水管下6根長(zhǎng)200 mm,Φ15 mm的水管,循環(huán)水經(jīng)過三級(jí)水管后從第三級(jí)支水管噴出。由于第三級(jí)支水管又細(xì)又長(zhǎng),頻繁堵塞,而且疏通有相當(dāng)困難,滿足不了打水要求,為了擴(kuò)大打水能力,作業(yè)區(qū)取消第三級(jí)支水管,直接從二級(jí)分水管上開8個(gè)Φ25 mm的孔向下噴水,使打水的流量得到加大,疏通除垢更為容易,打水水管改進(jìn)也取得了良好的效果。
原來的渣箱打水工藝是由程序控制的,打一段時(shí)間,停一段時(shí)間,然后再打一段時(shí)間,再停一段時(shí)間,依次循環(huán),共11個(gè)階段。雖然各個(gè)階段的打水時(shí)間、流量均可通過程序調(diào)整,但是一旦設(shè)定,就成為了固定模式,不會(huì)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況而自行調(diào)整,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)打水打多了,水到處橫流;打水打少了,鋼渣沒有被打透。工藝人員經(jīng)多次試驗(yàn),最后確定打水時(shí)間為16 h,這樣既能將水打透有效降低作業(yè)安全隱患,又能保證渣箱周轉(zhuǎn)不會(huì)影響生產(chǎn)。
轉(zhuǎn)爐渣經(jīng)過一次加工后,運(yùn)至二次渣加工中心進(jìn)行二次加工生產(chǎn)。其主要工藝為破碎、磁選、篩分,最后的產(chǎn)品為爐渣(0~10 mm)和渣鋼,其中渣鋼返回?zé)掍搹S入轉(zhuǎn)爐重新利用,爐渣(0~10 mm)則作為加工產(chǎn)品外銷,主要用作水泥熟料生產(chǎn)硅酸鹽水泥。在鋼渣二次生產(chǎn)加工過程中,如鋼渣含水率高則會(huì)出現(xiàn)粘料和粘附皮帶現(xiàn)象,顆粒大的鋼渣容易堵塞篩網(wǎng),不易再加工。因此,在一次處理時(shí)需降低鋼渣含水率、提高粉化率,以有利于二次加工,為達(dá)到該目的,一次渣加工中心需要采取以下措施:
(1)爐渣每翻一罐就打水、攪拌,因?yàn)榉謱訑嚢璐蛩芗哟箐撛c高溫蒸汽的反應(yīng)程度,既減少打水時(shí)間,又達(dá)到了預(yù)計(jì)粉化率和含水率;
(2)根據(jù)條材廠生產(chǎn)節(jié)奏,如果沒有多余時(shí)間分層打水?dāng)嚢璧模鳂I(yè)區(qū)應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際環(huán)境及生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)節(jié)奏制定合理的打水流程和打水時(shí)間,確保鋼渣能有效的進(jìn)行熱悶粉化反應(yīng);
(3)在渣箱開采過程中做好初選,將未粉化的大塊鋼渣分選后進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)二次破碎;
(4)對(duì)渣箱排水溝及時(shí)進(jìn)行清理,減少渣箱積水,降低開采時(shí)鋼渣的含水率;
(5)裝車過程中不挖渣箱含水底渣,裝車后濾水10 min,確保運(yùn)至二次加工線的鋼渣含水率達(dá)標(biāo)。
經(jīng)過一次渣加工中心不斷的調(diào)整和優(yōu)化加工工藝,目前鋼渣含水率已降低至10%以內(nèi),粉化率達(dá)到了90%以上,滿足了二次加工的條件。
本文總結(jié)了轉(zhuǎn)爐渣渣箱熱悶處理的工藝和生產(chǎn)過程中遇到的問題及改進(jìn)措施,通過不斷的總結(jié)、完善,提高了轉(zhuǎn)爐渣處理的效率和質(zhì)量。同時(shí),逐步優(yōu)化了轉(zhuǎn)爐渣二次加工,為客戶提供了高質(zhì)量、高規(guī)格的的鋼渣產(chǎn)品。