張祝東,吳時驊,劉海春,陳寶林,王 敏
(1.岳陽長嶺設備研究所有限公司,湖南 岳陽 414012; 2.中國石化長嶺分公司設備工程部,湖南 岳陽 414012)
中石化某煉化分公司重整裝置熱載體加熱爐1971年投產,2009年改造更新,立式圓筒爐,設計負荷19.91 MW,加熱介質為重柴油,燃燒采用強制通風方式,鼓風機將空氣送入爐內參與燃燒,煙氣經輻射段、對流段和空氣預熱器由引風機送至煙囪排放。2017年,第二路爐管出口物料溫度較其他三路偏高,經調整操作后,滿足工藝要求。2021年4月裝置檢修開工后,又出現第二路爐管出口物料溫度(TI1860)高于其他三路的相同問題,如圖1所示。調節各路爐管出口閥門無效,判斷爐管疑似結焦偏流,決定對其進行清焦處理。

圖1 四路溫度情況
加熱爐共四路爐管,采用一分二,二分四的方式,Ⅰ路和Ⅱ路并聯由東面進入對流段,Ⅲ路和Ⅳ路并聯由西面進入對流段。物料經對流段爐管加熱后進入輻射段爐管(輻射段出口設置手閥),并于輻射頂聯合至轉油線送出裝置。爐管采用20#鋼,Φ168 mm×8 mm。對流段爐管為水平翅片管,共10層,爐管直管段長3 000 mm;輻射段爐管垂直布置,共64根,單根長14 000 mm。爐管結構如圖2所示。

圖2 對流段及輻射段爐管結構形式
目前國內外管式加熱爐較為常用的清焦技術有在線燒焦、機械清焦和高壓水射流清焦三種方式,在實際清焦過程中每種方式均有各自的優勢及缺陷。
在線燒焦技術分兩種方式:恒溫法和變溫法。恒溫法是利用高溫蒸汽在爐管內高速流動,對焦垢層進行強烈沖刷,在高溫下與焦炭發生化學反應。此方法常用于爐管結焦時間較短的加熱爐,主要清除管內的較軟焦層[1]。當爐管內結焦時間過長,焦垢層較為堅硬,采用恒溫法成效不大,一般采用變溫法燒焦,其原理是利用焦垢層與爐管材質的熱膨脹系數不同,通過快速升高及降低爐管溫度,使得焦垢從爐管內壁剝離。變溫法燒焦一般持續時間較長,頻繁的升降溫過程中,爐管外壁容易出現氧化爆皮現象;且因燒焦溫度控制困難,易發生過燒現象,嚴重時會將爐管燒穿;同時燒焦過程還會產生大量廢氣、廢物,對周邊環境產生不利影響。
機械清焦技術其原理是利用爐管兩端的水壓差將帶金屬釘的清焦球(Pig球)從發射器端推向接收器端,當清焦球抵達接收器端后,通過改變水壓方向使其返回。在正、反向水壓下,清焦球通過表面凸出的金屬釘對管內壁焦垢進行機械摩擦,將焦垢刮下,從而達到清焦效果。當爐管內焦垢堵塞過大或完全堵塞的情況下,清焦球無法通過,清焦無法實現。
高壓水射流清焦技術是將帶有高壓噴頭的高壓水槍伸入爐管內,當高壓水射流以一定角度沖擊被清洗面的焦垢時,高壓水射流具有的沖擊作用、擠壓作用、脈沖作用、水楔作用、磨削作用,對爐管內的焦垢層產生沖蝕、滲透、剪切、壓縮、剝離、破碎效果[2]。高壓水射流清焦受連接軟管長度與噴頭限制,不能連續通過多個彎頭,必要時需要切割爐管彎頭進行直接清焦。
基于全廠開工在即,不具備長時間清焦條件;爐管結焦時間較長,焦垢可能較為堅硬;沿江企業環保政策較為嚴苛三方面因素,最終不考慮在線燒焦技術,選定Pig球與高壓水射流組合清焦。
裝置停工后,按照爐管清焦步驟先進行Pig球清焦方案,為確保清焦全面覆蓋第二路爐管,將清焦發射器安裝在對流段第二路爐管入口處,接收器安裝在輻射段出口閥處,拆除對流段彎頭箱管板,形成循環回路。
清焦過程中首先使用直徑為5.08 cm的探測球進行試探,全程通過且帶出一部分焦垢,焦塊最大尺寸接近100 mm,如圖3所示。在清焦球完好通過的前提下,以0.635 cm的大小進行依次遞增,當清焦球直徑達到8.89 cm時,清焦球無法全流程通過。通過增加水壓從而加大推力,接收器處的清焦球破碎較為嚴重,如圖4所示。為避免偶然性事件,連續試驗3次,該尺寸清焦球仍無法全流程通過,判斷爐管某一局部存在較大且堅硬的焦垢。

圖3 焦垢形貌尺寸圖

圖4 清焦球破碎情況
為判斷焦垢所在部位,采取了正、反加壓計時和聽聲辯位二種方法。將清焦球從對流段入口發出,歷經20 s爐管內水壓明顯上升;清焦球從輻射段出口發出,3 min后水壓上升,通過正反加壓,結合水流速度和清焦球卡住時間,計算相應的管程,預估焦垢可能存在于對流段。
由于清焦球經過爐管產生的機械摩擦會發出異響,通過聽聲辯位的方法最終確定結焦點位于對流段從上往下數第二、三排,如圖5所示。

圖5 結焦部位示意圖
將第二、三排爐管彎頭割除,彎頭未見堵塞,將全尺寸泡沫球從對流、輻射段出口發出,泡沫球完好通過,因此結焦部位位于第二、三排右側爐管。從割開的彎頭處觀察爐管內部,發現焦垢位于直管段,且呈坡形狀堵塞約2/3,導致清焦球無法通過,如圖6、圖7所示。

圖6 焦垢形貌圖

圖7 管內結焦示意圖
根據現場焦垢堵塞情況,噴頭選用進口獾豬噴頭,四周分布10個寶石噴嘴,為自進旋轉式噴頭,如圖8所示。

圖8 進口獾豬噴頭
最高可產生瞬時2 800 kg/cm2的沖擊力,清洗時噴頭與高壓軟管相連接,從切割處進入爐管內部,噴頭靠自身的水流噴射產生反推力前進,操作人員位于入口處反復拉扯高壓軟管,從而全方面進行清洗。
經高壓水射流清焦后,目測爐管內表面比較光潔,焦垢清除的非常徹底,如圖9所示。采用氬電聯焊恢復爐管彎頭后,將全尺寸泡沫球從對流、輻射段出口發出,泡沫球完好通過,驗證清焦效果良好。

圖9 清焦后爐管內部情形
此次重整裝置熱載體加熱爐清焦采用了機械清焦(Pig球)和高壓水射流組合方式,清焦過程較為順利,先利用機械清焦探測爐管結焦情況并找出結焦點,后利用高壓水射流進行堅硬焦垢的清除,從停爐到開爐僅耗費3天時間。開工后,第二路爐管介質流量、壓降在工藝操作范圍內,出口溫度恢復到工藝要求,達到了預期效果。
機械清焦和高壓水射流清焦在行業中都是較為常見的清焦方式,兩種方式均有各自的優缺點,采用單一方式清焦在特殊情況下有一定局限性,通過對爐管結焦情況的具體分析,采用兩種方式相結合,使得清焦更為徹底,且大大提高清焦效率,縮短了爐管清焦周期,該技術在爐管清焦的廣泛應用中有著借鑒意義,能取得顯著的經濟和環保效益。