蘇利兵
(鄂爾多斯市中北煤化工有限公司,內蒙古 鄂爾多斯 017000)
某煤礦采用斜井開拓方式,通風方式為抽出式,核定生產能力220萬t/a,主采煤層為3#煤,平均煤厚5.7 m,屬Ⅱ類自燃煤層,煤塵具有爆炸危險性,煤塵爆炸性指數15.8%。該礦井3303綜采工作面采用沿空留巷布置,采用U型通風方式,順槽設計長度為1 540 m,切巷設計長度160 m,采用綜采放頂煤采煤方法,頂板管理為自然垮落法,該工作面平均煤厚6.2 m,煤層賦存較穩定,施工坡度為-12°~12°,根據工作面上、下順槽掘進實際揭露及鉆孔資料分析,工作面推進至410~520 m回采區域局部存在薄煤帶,工作面推進速度較慢,由于煤層具有自燃傾向性,受工作面漏風影響,進一步增加了采空區落煤自燃發火可能性。針對該問題,須在工作面上、下順槽布置測風站,對工作面漏風情況進行實測、分析,掌握工作面漏風量,總結漏風規律并提出針對性措施,杜絕出現采空區落煤自燃現象。
工作面推進至410 m局部遇薄煤帶后,開始在工作面兩巷布置測風點,對工作面進風巷及回風巷風量進行測定。測風點處懸掛標志牌,測風點間距均為100 m。結合現場實際條件,3303工作面進風巷共布置8個測風點,標號由A1~A8。另外,3305工作面回風巷共布置3組測點,標號由B1~B3,分布于3305工作面回風巷切巷口里外,測風點布置示意圖如圖1所示。

圖1 測風點布置示意圖
測風人員在現場測風時,嚴格按規范進行操作,主要對巷道內風量、風速等進行測定并準確記錄,待測定完成后,通過計算,得出各個測風點的漏風量及漏風率(見表1)。

表1 工作面測風點漏風統計表
通過對數據進行分析,得出3303工作面向采空區最小漏風量為10 m3/min,最大漏風量99 m3/min,對應漏風率分別為0.8%、8.3%,3305工作面回風巷在切巷口里外漏風率相差較大,即越靠近切巷漏風越嚴重,達到8.1%。
通過以上分析,針對工作面漏風及因漏風可能造成采空區落煤自燃的問題,結合現場條件,優化3303工作面通風系統,即改U型通風為Y型通風,即由原3303工作面進風巷進風,3303工作面運輸順槽回風改為3303工作面進風巷、運輸順槽進風,3303運輸順槽留巷段回風,工作面進風量Q1為1 050 m3/min,Q2為650 m3/min,回風巷回風量Q3為1 750 m3/min,另隨著工作面漏風量降低,減少了工作面瓦斯管理的壓力。
根據3303工作面實際條件,通過FLUENT仿真軟件建立巷道模型,通過運算得出分析結果,對風速等值線、O2含量及通風阻力等3個主要方面進行分析,評估Y型通風的合理性、穩定性。巷道邊界條件設置為多孔階躍邊界,設定空氣主要成分為N2及O2,且設定空氣初始狀態為N2,便于對O2含量進行研究。另設定巷道內進風量為650 m3/min ,同時對巷道內尤其是交叉點處風速生成等值線圖。結合3303工作面設計,設定順槽長1 540 m,切巷長160 m,巷道斷面規格:凈寬×凈高=5 m×3 m。
如圖2所示,根據Y型通風系統設計,設定巷1及巷2為進風巷,巷3為回風巷。

圖2 Y型通風系統模型圖
通過仿真軟件運算,生成巷道風速變化等值線(見圖3),通過對風速變化等值線分析,巷道內尤其是交叉點處不到0.01 m/s,數值較小,說明風速變化不大;風速為2E-0.06~0.000 5 m/s,即漏風量較小。

圖3 風速變化等值線圖
結合3303工作面、3305工作面現場實際條件,改U型通風為Y型通風方式后,工作面通風路線發生變化,針對優化后的通風系統,須測定其通風阻力、風壓等關鍵參數。首先結合現場布置測點,即根據巷道狀況、基本地質情況,在原測漏風量測點基礎上設定測點;之后采用FYP-1型精密數字氣壓計、KG5002型超聲波旋渦風速傳感器分別對各設定的測點氣壓、風速進行測定,得出工作面進風段巷道、用風段巷道及回風段巷道的通風阻力值及占比(見表2)。該組數據與帶入公式計算得出數值誤差在3%以內,精度滿足要求。

表2 采區通風阻力匯總
由表2得出:通風系統優化后,回風段巷道長度較原通風系統減小較多,通風阻力在進風段巷道、用風段巷道及回風段巷道分配趨于合理。另對回風段巷道瓦斯濃度進行監測,瓦斯濃度呈逐漸增大趨勢,表明通風系統改為Y型通風后,漏風量明顯變小,同時為工作面安全生產提供通風保障。
結合現場實測及理論分析,綜采工作面采用U型通風時,隨工作面的推進,容易發生向采空區漏風的現象。對于具有自燃傾向性的煤體,遇到地質條件發生變化造成推進速度較慢時,更易造成煤體自燃。通過改變U型通過為Y型通風方式,經過現場實測及數值仿真模擬,證明Y型通風優于U型通風,不易發生向采空區漏風,通風阻力分配趨于合理,為工作面安全生產提供通風保障。