王仕洪 張一飛 溫佩



關鍵詞:汽車覆蓋件;水切;開裂;差異;受力分析
中圖分類號:U463.83+4 文獻標識碼:A
0 引言
門外板作為汽車外覆蓋件中相對成熟的零件,在工藝設計中,需要兼顧材料利用率和零件成型后剛性要求[1]。在實際應用過程中,水切邊雙筋效果比單筋鎖死的效果好。從Autoform 軟件分析結果來看,兩種方案成型效果相似。實際生產調試來說,一旦出現(xiàn)問題,雙筋的設計具有更高的穩(wěn)定性和多樣調試方法。鎖死筋調試方法單一,且鎖死筋成型R 角小,調試手段不足以解決問題時,只能通過調整工藝重新加工模具型面解決。某車型后門外板及其水切邊大范圍開裂,且反復調試無果。本文以其作為案例進行研究。
1 門外板水切邊開裂
某車型門外板在回廠調試后,調試過程中水切邊一直存在開裂,且其開裂程度為整體水切邊,生產過程中只能通過增加液壓墊壓力,或者在管理面貼膠帶臨時對應。這是該零件調試生產過程中最大的一個問題,其他車型門板除了在水切整形位置有輕微暗裂之外未發(fā)生過類似問題。該問題不但使得零件無法穩(wěn)定生產,同時大大增加了零件開裂報廢的數(shù)量,嚴重阻礙了生產線質量指標和效率指標的達成。
1.1 沖壓零件信息及材料屬性
本案例中,門外板采用的材料是GX220BD+ZF ;板料尺寸(2790.00 mm + 2060.00 mm)×1 030.00 mm,板厚0.70 mm。具體沖壓件數(shù)模以及GX220BD+ZF 材料的屈服強度曲線如圖1 所示。
1.2 門外板成型性分析結果
本次使用的Autoform 分析是基于全過程設計分析,因成型開裂研究集中在拉延工序,分析和計算結果計算到拉延工序。該門板采用鎖死筋拉延筋[2] 設置參數(shù)。從Autoform 成型分析結果,上門外板材料流入量為零(圖2),其成型完成后減薄失效最大部位為10.2%,遠遠小于25.0% 的成型極限值。另開裂部位靠近拉延筋,該部位在Autoform 分析結果中完全沒有開裂的風險。
1.3 調試結果與成型分析的差異
現(xiàn)場調試,將影響成型要素平衡塊著色、壓邊圈研合率以及材料定位調整到模具設計制造要求標準,水切邊開裂沒有變化。對材料性能進行檢測,檢測結果符合材料要求。
調整壓機液壓墊參數(shù),壓機設備是濟南二機的2000T 機械伺服壓機。液壓墊壓力由四軸提供,其中軸1 軸2 為水切邊一側;液壓墊提供的最大壓力為1 000 kN,額定使用80%,即800 kN。同尺寸的門外板壓邊圈壓力為550 kN,換算頂桿壓力為220 t 左右。調試過程中,該門板在壓力增大過程后開裂得到有效控制(表1),但液壓墊參數(shù)超過額定范圍,不利于壓機的使用,單邊壓力過大不利于零件生產穩(wěn)定性。
為了找到開裂發(fā)生的時序,將液壓墊壓力調整到廠外調試壓力值附近,抬高閉合高度分段下壓,確認模具閉合到底前多少毫米就發(fā)生開裂。測試詳情如表2所示(注:220 t 是理論成型噸位)。
拉延筋對材料的控制主要受拉延筋R 角、拉延槽R 角以及筋槽的側壁間隙影響,以上參數(shù)在設計加工之后已經固定。隨著液壓墊參數(shù)的調整,水切邊的開裂情況有明顯的變化。液壓墊壓力增加導致水切邊一側作用于管理面的壓力增加,從而水切邊板料的進料阻力增加,水切邊一側的材料阻力不足是導致開裂的原因。
(1)調試方案一:增加水切一側進料阻力,適當增加材料的尺寸,同時將拉延筋外側的外管理面[3] 研合使其能夠壓料(一般情況下外管理面為虛著色),可以有效地增加板料的進料阻力。板料尺寸上下單邊各增加10.00 mm,即板料尺寸為(2 790.00 mm + 2 060.00 mm)×1 030.00 mm。調試結果,板料開裂程度有一定的改善,水切邊開裂問題沒有消除。
(2)調試方案二:將液壓墊壓力降低到600 kN,在水切邊壓邊圈內管理面貼上布基膠帶,也能夠對應50 ~ 100 沖次數(shù)的生產。這說明,增加水切一側壓邊圈內管理面的壓力可以有效地消除開裂。
2 工藝優(yōu)化與對策實施
從調試方案結果來看,水切邊一側內管理面壓料力不足,材料向內竄動是導致水切邊開裂的主要原因。而開裂部位在拉延槽R 角附近,開裂的另一個因素是拉延槽R 角小,導致局部受力載荷超過材料屈服強度。
板料在成型過程中,拉延筋R 角受力情況如圖3 所示,包括零件成型所需要力的總和F合與內管理面壓料力構成的摩擦力阻力Ff,成型力F合根據(jù)零件成型所需的成型力確認。拉延槽R角受到2 個力F 1 與F 2 的合力F 3,F(xiàn) 1是拉延槽R 角作用在板料上的力,F(xiàn) 1與Ff 成負相關。當Ff 提供的力不滿足F合的情況下,剩余的成型力由F1提供。當F 1= F2;所形成的合力F3 與R角接觸產生的壓強超過材料的屈服強度σ,導致材料失效開裂。F 1的值由管理面的面積S 以及液壓墊提供的壓力Pa 確定;拉延槽R 角的大小影響局部受力載荷。
2.1 工藝方案優(yōu)化分析
根據(jù)上述的理論基礎,制定相應的改善思路。
(1)第一種思路是增加內管理面的壓力。首先保證液壓頂桿壓力不變的情況下,增加管理面的面積,減少拉延槽R 角受力;其次是可以保證現(xiàn)有的管理面寬度,增加液壓墊頂桿的壓力,減少拉延槽R 角受力。該方案在調試過程中已使用,會增加壓機使用和模具拉傷的風險。
(2)另一種思路是增加拉延筋的阻力,保證拉延筋阻力,能夠保證材料成型無異常的情況下,放大拉延槽R 角,減少拉延槽R 角處受力,從而避免R 角位置局部位置載荷超差導致開裂。
根據(jù)以上2種優(yōu)化方案思路,對比原有的工藝方案(舊工藝:拉延筋高5.00 mm,寬10.00 mm,管理面寬度8.00 mm,拉延筋R 小于1.50 mm),新增以下3 種工藝對比方案。
方案一:通過增加拉延筋高度和寬度增加其的阻力系數(shù),同時拉延筋整體向外移動增加內管理面的寬度,拉延槽R 角與原有R 角保持一致,以便后續(xù)調試可以適當調整拉延槽R 角而不影響零件成型。拉延筋高7.00 mm,寬14.00 mm,拉延筋R 小于1.50 mm,管理寬度增加3.00 mm。
方案二:通過增加一條拉延筋,增加其整體阻力系數(shù)。原有的拉延筋高度位置保持不變,新增一條相同的拉延筋,放大拉延槽R 角,減少R 角局受力載荷。因為新增拉延筋,需要增加相應的材料尺寸,保證外側拉延筋有效。增加拉延筋和板料狀態(tài):外筋高5.00 mm,寬10.00 mm,R2.00 mm ;內筋高5.00 mm,寬10.00 mm,R2.50 mm。
方案三:通過改變拉延筋的造型,增加其總體阻力系數(shù),蛇形筋可以大幅度的增加拉延筋有效長度,使得拉延筋本身阻力得到大幅度增加。可適當放大拉延槽R 角,減少R 角局部受力載荷。同時因為拉延造型改變,管理面的有效面積也增加了。因為蛇形筋造型的變化,需要適當增加相應的材料尺寸,保證材料成型過程中拉延筋有效。將拉延筋改為蛇形筋,筋高5.00 mm,寬10.00 mm,R2.00 mm。
根據(jù)調整拉延筋的參數(shù)[4] 和形狀,通過Autoform 分析得出優(yōu)化調整后的3 種方案材料流入量與原方案基本一致。通過Autoform 分析得出,優(yōu)化調整后的3 種方案,拉延筋部位失效數(shù)據(jù)均在0.08 左右,與原方案基本一致。
綜合3 種調整方案實施難度以及材料成本,對比如表3 所示。根據(jù)3 個方案的調整量、調試難度和變更成本,最終選定方案一進行加工實施。
3 調試生產驗證
按照方案一拉延筋加工完成后,首次上機調試液壓墊設定壓力600 kN,零件正常出件沒有問題,水切邊無開裂;調整液壓墊壓力到上限750 kN,零件出件狀態(tài)沒有問題;調整液壓墊壓力到下限400 kN,零件出件后水切邊中部仍有開裂。
以液壓墊壓力600 kN 批量生產到80 ~ 100 沖次后,零件發(fā)生開裂。對零件管理面拉延筋做間隙測量,實測間隙數(shù)據(jù)在0.80 ~ 0.85 mm ;管理面間隙0.67 mm(圖4a),符合拉延筋以及管理設計要求[5]。管理面實測有效寬度3.00 ~ 5.00 mm,未達到設計要求的5.00 ~ 8.00 mm(圖4b)。根據(jù)上述拉延槽R角受力分析,壓料面寬度不足會使得摩擦力提供的Ff 變小,導致F1變大,板件在拉延槽R 角受力載荷導致失效開裂。
調試對策是將上模管理面不足5.00 mm 的區(qū)域進行補焊,重新研合后使內管理面整體寬度達到5.00 ~ 8.00 mm。重新上線生產驗證,液壓墊壓力為600 kN,批量生產零件狀態(tài)沒有問題;液壓墊壓力調整到上限750 kN 以及下限400 kN,零件狀態(tài)也都沒有問題。
4 結束語
本案列門外板水切邊一側大范圍開裂問題,工藝設計分析過程中的結果無法有效地體現(xiàn)調試可能出現(xiàn)的開裂狀態(tài),從補充面工藝設計和現(xiàn)場調試[6] 兩方面進行對比分析。由于本零件采用的是單筋鎖死的設計方案,水切邊一側的拉延筋R 角小(R < 1.5mm),拉延筋R 角部位因為內管理面的寬度和研和有效壓料面不足,導致成型過程中R 角部位受力過載,超過材料本身的屈服強度而開裂。通過增大拉延筋的寬度以及壓料面內管理面的寬度,通過調試手段保證有效壓料面。減少制件在成型過程中拉延槽R角部位受力,最終解決了制件水切邊開裂的問題,保證了制件及生產穩(wěn)定性。
作者簡介:
王仕洪,本科,工程師,研究方向為汽車制造。