2月20日,在(以下:簡稱和田石油)同心加油站內,站長帶領一名加油員僅用30分鐘便完成了油罐呼吸閥清潔保養全流程。這項曾需要辦理作業票、租賃登高車、配備專職安全員的常規作業,如今通過技術革新實現了質的突破。
油罐通氣管頂端的機械呼吸閥作為安全關鍵設備,長期面臨著雙重困境。一方面,和田地區風沙肆虐,按規范每季度一次的保養頻次遠不能滿足實際需求,春季沙塵頻發期甚至需要每月維護。每次的保養費包含人工費、登高車租賃費,成本高;另一方面,加油站現有的呼吸閥通氣管為DN50無縫鋼管材質的通氣管高懸于4米高空,傳統保養方式需要動用登高車并配備專業操作人員,單次作業成本高,操作風險大。
為破解上述難題,和田石油攻關小組深入一線調研,創造性提出了模塊化改造方案:拆除原有剛性通氣管,在PV閥門上方加裝 50cm 防爆金屬軟接連管,配套可活動式硬支撐結構。經實地驗證,新型折疊式通氣管實現了三大突破。一是保養效率顯著提升,單人即可完成拆卸清洗;二是徹底消除了高空作業風險,站內員工經簡單培訓即可自主操作;三是維護頻次可隨沙塵情況靈活調整,確保設備始終處于最佳狀態。
這一改進措施帶來的經濟效益十分顯著。按照行業規范要求,呼吸閥每季度需要進行一次清潔保養。傳統保養模式涉及專業持證登高人員(600元/人·次)普通工人(400元/人·次)及登高車租賃(2000元/臺班),單次作業成本高達3000元。以和田石油23座在營加油站為例,技術革新后各站點可自主完成呼吸閥維護,實現了零成本運營。經測算,每季度可節約維護費用6.9萬元,全年累計節約成本達27.6萬元。這項創新舉措,不僅顯著提升了加油站的運營安全性,有效降低了高空作業風險,而且通過技術迭代為企業創造了可觀的經濟效益,實現了安全管理與成本控制的雙贏。
目前,該創新設計已在和田石油全轄區推廣,實現了呼吸閥保養作業的“兩降一升”:單站年維護成本歸零,登高作業風險清零,設備可用率提升至99% 。這項源自基層的微創新,既筑牢了安全生產防線,又開創了降本增效新路徑。
責任編輯:齊鐵健
