段自強+田鴻志+丁力強+王愛雷
(1.河北鋼鐵集團邯鋼一煉鋼廠,河北邯鄲056000;2.河北鋼鐵集團 邯鋼自動化部,河北 邯鄲056015)
摘 要:煉鋼鐵水預處理的變頻控制系統,含提升電機、提升鏈條、噴槍小車架及噴槍和噴槍小車等,槍位由一臺KUEBLE絕對值編碼器反饋,有上下兩個極限,基于編碼器提供的信號,PLC通過VFD對噴槍的運行速度、位置進行自動控制,驅動鏈條帶動噴槍小車及粉劑管道等按工藝要求完成下降和提升。在成產過程中出現:離開噴吹點升降操作時報故障停機,此時噴槍無法提出,直接影響生產。向DANIELI CORUS外方工程師咨詢,認為是變頻器自身問題不屬于其服務范圍,未能給予解決。經過我廠技術人員跟蹤、統計,并對變頻器、控制回路、外方圖紙、程序研讀后綜合分析,找出了癥結并提出解決方案:改進外方原有控制程序,在編碼器位置參數反饋至PLC到PLC向變頻器發出動作啟動信號直至變頻器驅動動作開始之間,預設延時并根據實驗調整時長,優化變頻控制斜坡、抱閘等參數,調試和使用后圓滿解決,動作平順,位置準確。平穩運行至今已1年。
關鍵詞:變頻;編碼器;控制;參數;改進
中圖分類號:TP273 文獻標識碼:B 1問題的產生
由于煉鋼廠鐵水預處理噴槍在使用中經常發生不確定性停機故障,到生產造成重大影響,為了減少停機事故,提高產品質量和產量,因此來解決此問題
2問題概述
鐵水預處理噴吹流程如下所示:
(1)2級HMI輸入工藝參數,運行模型得到所需的劑量;(2)目標值轉入一級PLC,點擊開始,噴槍下降至鐵水液面上方500mm時開始用170Nm3/hr的氮氣對噴槍嘴進行數秒吹掃;(3) 吹掃后,噴吹石灰開始,同時噴槍下降到最低位(距鐵水罐底300mm);(4)噴槍到達最低位后,鎂—石灰復合噴吹開始并持續進行;(5)鎂粉噴吹完畢,依據模型設計繼續噴吹額外的石灰;(6)噴吹一定數量的石灰后,噴槍嘴提升到鐵水液面上方500mm;(7) 氮氣清掃開始,清掃時的氮氣流量約170Nm3/hr,進行3次開/關;(8)然后氮氣閥門關閉,噴槍提升到停槍位;(9) 操作人員對噴槍嘴進行檢查判斷能否進行下一次噴吹;(10)正常情況下噴槍壽命約為500分鐘。
通過對工藝流程的了解,經多爐次觀察和統計,問題集中表現為:噴槍離開吹掃位向噴吹點下降時開始噴吹粉劑時,槍體稍有下降報故障停車;噴吹結束,升至吹掃位完成吹掃后提出平臺時,槍體稍有上升報故障停車。綜合統計情況,以上情況非爐爐發生,出現概率約為25%,并且維護模式手動控制下,并不出現。故障情況下,因連鎖信號噴槍無法提出、鐵水車無法開出,若強制開車,將報廢噴槍,直接威脅生產連續。
3 問題的分析和方案的確定
根據統計現象經過討論后分析,可以結合維護模式下的多次升降停止等試驗,初步判斷單體設備運行正常;針對故障發生點集中于吹掃點附近,檢查噴槍位置編碼器及其反饋信號也未發現異常,用全新編碼器進行更換后再次試車,仍然會不定次發生這類故障。此時,向外方設計和工程技術人員進行求助,得到的回復是已經調試完成,試用期間運行正常,可能是變頻器本身的毛病,不屬于其服務范圍。
三座工位都出現相同的故障,并不能直接斷定是變頻器本身的問題,我們再次對圖紙、接線、信號、變頻器參數細致的排查未發現問題后,決定對尚未質疑的程序進行檢查。程序上,噴吹點只是一個位置信號,由編碼器提供,噴吹點反饋信號到達后輸出變頻器停止信號,然后變頻器停車,程序上并沒有問題,測試I/O信號正常。大家再次分析,覺得不經常發生,故障點集中在一個位置,動一下就停,會不會是位置信號和傳動之間配合上存在不足,再次查看程序,果然發現如果PLC輸出了變頻器啟動信號后,如果槍位沒有發生變化或變化太小,將超時并提示變頻器外部故障,現象就是故障停車,所以可以在程序上加入一個小的延時,調整變頻器斜坡、抱閘開啟等參數,避免變頻器啟動時間差造成編碼器位置信號變化慢或變化小,從而避免此故障的發生。對編碼器反饋噴槍位置,增加延時程序,其中計算和確定延時程序進行修改如圖1所示。
4方案的實施和效果
對以上分析和方案進行實施,經過對程序修改增加延時模塊、優化變頻器斜坡時間等參數,然后進行試用,多爐次生產統計顯示,此故障再次發生次數為0,故障圓滿排除,經1年的試用,至今未再發生。問題得到解決。
結語
通過改進外方原有控制程序,在編碼器位置參數反饋至PLC到PLC向變頻器發出動作啟動信號直至變頻器驅動動作開始之間,預設延時并根據實驗調整時長;同時優化變頻控制參數,調試和使用后圓滿解決,動作平順,位置準確。該問題的解決要點:對編碼器位置反饋信號進行合理延時,適配變頻器斜坡等參數。
參考文獻
[1]段剛?.PLC與變頻器應用技術項目教程[M] .北京:機械工業出版社,2010.
[2]達涅利鐵水預處理功能書[Z].
endprint
(1.河北鋼鐵集團邯鋼一煉鋼廠,河北邯鄲056000;2.河北鋼鐵集團 邯鋼自動化部,河北 邯鄲056015)
摘 要:煉鋼鐵水預處理的變頻控制系統,含提升電機、提升鏈條、噴槍小車架及噴槍和噴槍小車等,槍位由一臺KUEBLE絕對值編碼器反饋,有上下兩個極限,基于編碼器提供的信號,PLC通過VFD對噴槍的運行速度、位置進行自動控制,驅動鏈條帶動噴槍小車及粉劑管道等按工藝要求完成下降和提升。在成產過程中出現:離開噴吹點升降操作時報故障停機,此時噴槍無法提出,直接影響生產。向DANIELI CORUS外方工程師咨詢,認為是變頻器自身問題不屬于其服務范圍,未能給予解決。經過我廠技術人員跟蹤、統計,并對變頻器、控制回路、外方圖紙、程序研讀后綜合分析,找出了癥結并提出解決方案:改進外方原有控制程序,在編碼器位置參數反饋至PLC到PLC向變頻器發出動作啟動信號直至變頻器驅動動作開始之間,預設延時并根據實驗調整時長,優化變頻控制斜坡、抱閘等參數,調試和使用后圓滿解決,動作平順,位置準確。平穩運行至今已1年。
關鍵詞:變頻;編碼器;控制;參數;改進
中圖分類號:TP273 文獻標識碼:B 1問題的產生
由于煉鋼廠鐵水預處理噴槍在使用中經常發生不確定性停機故障,到生產造成重大影響,為了減少停機事故,提高產品質量和產量,因此來解決此問題
2問題概述
鐵水預處理噴吹流程如下所示:
(1)2級HMI輸入工藝參數,運行模型得到所需的劑量;(2)目標值轉入一級PLC,點擊開始,噴槍下降至鐵水液面上方500mm時開始用170Nm3/hr的氮氣對噴槍嘴進行數秒吹掃;(3) 吹掃后,噴吹石灰開始,同時噴槍下降到最低位(距鐵水罐底300mm);(4)噴槍到達最低位后,鎂—石灰復合噴吹開始并持續進行;(5)鎂粉噴吹完畢,依據模型設計繼續噴吹額外的石灰;(6)噴吹一定數量的石灰后,噴槍嘴提升到鐵水液面上方500mm;(7) 氮氣清掃開始,清掃時的氮氣流量約170Nm3/hr,進行3次開/關;(8)然后氮氣閥門關閉,噴槍提升到停槍位;(9) 操作人員對噴槍嘴進行檢查判斷能否進行下一次噴吹;(10)正常情況下噴槍壽命約為500分鐘。
通過對工藝流程的了解,經多爐次觀察和統計,問題集中表現為:噴槍離開吹掃位向噴吹點下降時開始噴吹粉劑時,槍體稍有下降報故障停車;噴吹結束,升至吹掃位完成吹掃后提出平臺時,槍體稍有上升報故障停車。綜合統計情況,以上情況非爐爐發生,出現概率約為25%,并且維護模式手動控制下,并不出現。故障情況下,因連鎖信號噴槍無法提出、鐵水車無法開出,若強制開車,將報廢噴槍,直接威脅生產連續。
3 問題的分析和方案的確定
根據統計現象經過討論后分析,可以結合維護模式下的多次升降停止等試驗,初步判斷單體設備運行正常;針對故障發生點集中于吹掃點附近,檢查噴槍位置編碼器及其反饋信號也未發現異常,用全新編碼器進行更換后再次試車,仍然會不定次發生這類故障。此時,向外方設計和工程技術人員進行求助,得到的回復是已經調試完成,試用期間運行正常,可能是變頻器本身的毛病,不屬于其服務范圍。
三座工位都出現相同的故障,并不能直接斷定是變頻器本身的問題,我們再次對圖紙、接線、信號、變頻器參數細致的排查未發現問題后,決定對尚未質疑的程序進行檢查。程序上,噴吹點只是一個位置信號,由編碼器提供,噴吹點反饋信號到達后輸出變頻器停止信號,然后變頻器停車,程序上并沒有問題,測試I/O信號正常。大家再次分析,覺得不經常發生,故障點集中在一個位置,動一下就停,會不會是位置信號和傳動之間配合上存在不足,再次查看程序,果然發現如果PLC輸出了變頻器啟動信號后,如果槍位沒有發生變化或變化太小,將超時并提示變頻器外部故障,現象就是故障停車,所以可以在程序上加入一個小的延時,調整變頻器斜坡、抱閘開啟等參數,避免變頻器啟動時間差造成編碼器位置信號變化慢或變化小,從而避免此故障的發生。對編碼器反饋噴槍位置,增加延時程序,其中計算和確定延時程序進行修改如圖1所示。
4方案的實施和效果
對以上分析和方案進行實施,經過對程序修改增加延時模塊、優化變頻器斜坡時間等參數,然后進行試用,多爐次生產統計顯示,此故障再次發生次數為0,故障圓滿排除,經1年的試用,至今未再發生。問題得到解決。
結語
通過改進外方原有控制程序,在編碼器位置參數反饋至PLC到PLC向變頻器發出動作啟動信號直至變頻器驅動動作開始之間,預設延時并根據實驗調整時長;同時優化變頻控制參數,調試和使用后圓滿解決,動作平順,位置準確。該問題的解決要點:對編碼器位置反饋信號進行合理延時,適配變頻器斜坡等參數。
參考文獻
[1]段剛?.PLC與變頻器應用技術項目教程[M] .北京:機械工業出版社,2010.
[2]達涅利鐵水預處理功能書[Z].
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(1.河北鋼鐵集團邯鋼一煉鋼廠,河北邯鄲056000;2.河北鋼鐵集團 邯鋼自動化部,河北 邯鄲056015)
摘 要:煉鋼鐵水預處理的變頻控制系統,含提升電機、提升鏈條、噴槍小車架及噴槍和噴槍小車等,槍位由一臺KUEBLE絕對值編碼器反饋,有上下兩個極限,基于編碼器提供的信號,PLC通過VFD對噴槍的運行速度、位置進行自動控制,驅動鏈條帶動噴槍小車及粉劑管道等按工藝要求完成下降和提升。在成產過程中出現:離開噴吹點升降操作時報故障停機,此時噴槍無法提出,直接影響生產。向DANIELI CORUS外方工程師咨詢,認為是變頻器自身問題不屬于其服務范圍,未能給予解決。經過我廠技術人員跟蹤、統計,并對變頻器、控制回路、外方圖紙、程序研讀后綜合分析,找出了癥結并提出解決方案:改進外方原有控制程序,在編碼器位置參數反饋至PLC到PLC向變頻器發出動作啟動信號直至變頻器驅動動作開始之間,預設延時并根據實驗調整時長,優化變頻控制斜坡、抱閘等參數,調試和使用后圓滿解決,動作平順,位置準確。平穩運行至今已1年。
關鍵詞:變頻;編碼器;控制;參數;改進
中圖分類號:TP273 文獻標識碼:B 1問題的產生
由于煉鋼廠鐵水預處理噴槍在使用中經常發生不確定性停機故障,到生產造成重大影響,為了減少停機事故,提高產品質量和產量,因此來解決此問題
2問題概述
鐵水預處理噴吹流程如下所示:
(1)2級HMI輸入工藝參數,運行模型得到所需的劑量;(2)目標值轉入一級PLC,點擊開始,噴槍下降至鐵水液面上方500mm時開始用170Nm3/hr的氮氣對噴槍嘴進行數秒吹掃;(3) 吹掃后,噴吹石灰開始,同時噴槍下降到最低位(距鐵水罐底300mm);(4)噴槍到達最低位后,鎂—石灰復合噴吹開始并持續進行;(5)鎂粉噴吹完畢,依據模型設計繼續噴吹額外的石灰;(6)噴吹一定數量的石灰后,噴槍嘴提升到鐵水液面上方500mm;(7) 氮氣清掃開始,清掃時的氮氣流量約170Nm3/hr,進行3次開/關;(8)然后氮氣閥門關閉,噴槍提升到停槍位;(9) 操作人員對噴槍嘴進行檢查判斷能否進行下一次噴吹;(10)正常情況下噴槍壽命約為500分鐘。
通過對工藝流程的了解,經多爐次觀察和統計,問題集中表現為:噴槍離開吹掃位向噴吹點下降時開始噴吹粉劑時,槍體稍有下降報故障停車;噴吹結束,升至吹掃位完成吹掃后提出平臺時,槍體稍有上升報故障停車。綜合統計情況,以上情況非爐爐發生,出現概率約為25%,并且維護模式手動控制下,并不出現。故障情況下,因連鎖信號噴槍無法提出、鐵水車無法開出,若強制開車,將報廢噴槍,直接威脅生產連續。
3 問題的分析和方案的確定
根據統計現象經過討論后分析,可以結合維護模式下的多次升降停止等試驗,初步判斷單體設備運行正常;針對故障發生點集中于吹掃點附近,檢查噴槍位置編碼器及其反饋信號也未發現異常,用全新編碼器進行更換后再次試車,仍然會不定次發生這類故障。此時,向外方設計和工程技術人員進行求助,得到的回復是已經調試完成,試用期間運行正常,可能是變頻器本身的毛病,不屬于其服務范圍。
三座工位都出現相同的故障,并不能直接斷定是變頻器本身的問題,我們再次對圖紙、接線、信號、變頻器參數細致的排查未發現問題后,決定對尚未質疑的程序進行檢查。程序上,噴吹點只是一個位置信號,由編碼器提供,噴吹點反饋信號到達后輸出變頻器停止信號,然后變頻器停車,程序上并沒有問題,測試I/O信號正常。大家再次分析,覺得不經常發生,故障點集中在一個位置,動一下就停,會不會是位置信號和傳動之間配合上存在不足,再次查看程序,果然發現如果PLC輸出了變頻器啟動信號后,如果槍位沒有發生變化或變化太小,將超時并提示變頻器外部故障,現象就是故障停車,所以可以在程序上加入一個小的延時,調整變頻器斜坡、抱閘開啟等參數,避免變頻器啟動時間差造成編碼器位置信號變化慢或變化小,從而避免此故障的發生。對編碼器反饋噴槍位置,增加延時程序,其中計算和確定延時程序進行修改如圖1所示。
4方案的實施和效果
對以上分析和方案進行實施,經過對程序修改增加延時模塊、優化變頻器斜坡時間等參數,然后進行試用,多爐次生產統計顯示,此故障再次發生次數為0,故障圓滿排除,經1年的試用,至今未再發生。問題得到解決。
結語
通過改進外方原有控制程序,在編碼器位置參數反饋至PLC到PLC向變頻器發出動作啟動信號直至變頻器驅動動作開始之間,預設延時并根據實驗調整時長;同時優化變頻控制參數,調試和使用后圓滿解決,動作平順,位置準確。該問題的解決要點:對編碼器位置反饋信號進行合理延時,適配變頻器斜坡等參數。
參考文獻
[1]段剛?.PLC與變頻器應用技術項目教程[M] .北京:機械工業出版社,2010.
[2]達涅利鐵水預處理功能書[Z].
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