【摘 要】以PLC應用于空壓站電氣控制系統的技術改造實例,對PLC與變頻器的通信及系統人機界面進行設計。
【關鍵詞】PLC控制系統 空壓站 變頻調速 控制系統
【中圖分類號】 G 【文獻標識碼】 A
【文章編號】0450-9889(2015)06C-0179-03
工業企業空氣壓縮站(簡稱空壓站)或空氣壓縮機房(簡稱空壓機房),使用壓縮空氣作為重要生產動力源。目前越來越多的自動化設備應用于工業控制現場,如正業控制汁算機、PLC、觸摸屏和變頻器等,利用這些設備可以大大地提高設備的自動化水平、生產效率和控制精度,實現系統的節能降耗和經濟運行。
一、控制系統的控制要求和原理
(一)系統的主要控制要求。采用PLC控制變頻器進行空壓站技術改造后,系統的主要控制要求如下:
1.控制系統有手動和自動兩種方式。在自動運行時(手動預先設定變頻器控制的機組,1號或2號機組)。根據壓力傳感器輸出的模擬電壓或電流信號(0~10V或4—20mA)由PLC進行PID調節運算,控制變頻器在15~50Hz之間節能地運行。其中,3~5號備用機組的控制要求為:當管道壓力低于工作壓力下限值(預先設定)并且變頻器輸出頻率在上限值(預先設定)時,經過延時(延時時間可設置)由PLC控制啟動3、4號其中一臺機組,直至3~5號機組全部啟動;當管道壓力大于工作壓力上限值(預先設定),并且變頻器輸出在下限(可設定),經延時(延時時間可設置)由PLC停止3、4號其中一臺機組。同樣上述兩條件不變可再停一臺,直到停完。
2.壓力信號取自壓力傳感器或變送器,系統工作壓力上、下限可由PLC設定。
3.手動工作時只有3、4、5號機組的啟、停通過手動按鈕操作,其他工作情形與自動工作方式時一樣。
4.變頻器在PID調節故障時可使用電位器人工進行調速。
5.人機界面要求。變頻器的運行監視參數可通過RS—485串行接口,經PLC由觸摸屏進行遠程顯示。機組的啟、停延時時間可通過觸摸屏修改(20~6005)。
(二)控制系統的控制原理。控制系統的控制原理主要是:由PLC基本單元擴展出模擬量輸入/輸出模塊,通過壓力傳感器實時檢測壓力值送人模擬量模塊進行PLC內部的調節運算,然后由模擬量輸出模塊輸出直流0~10V的電壓信號至變頻器,變頻器的輸出頻率信號通過模擬量輸出端子回送到PLC,構成模擬量閉環控制回路。由壓力傳感器測量實際壓力后與壓力設定值進行比較,經PLC內部PID調節運算實時控制變頻器的輸出頻率,從而調節空壓機(三相異步電動機)的轉速,使供氣系統空氣壓力穩定在設定壓力值上。通過變頻器PU接口的RS—485串行通信可以讀人變頻器除頻率外的其他主要運行參數,如電流、功率和電壓等。
這樣由PLC、變頻器、三相交流異步電動機、壓力傳感器(變送器)等組成的壓力反饋閉環控制系統,能夠自動地調節三相交流異步電動機的轉速,使供氣系統空氣壓力穩定在設定范圍內,進行恒壓控制。
二、控制系統的硬件選型
根據控制要求和控制規模的大小,這里選用三菱公司的FX系列小型PLC作為系統的主控制器,模擬量輸入輸出模塊選用FXlN。—485BD,變頻器選用三菱的FR—A700系列,觸摸屏選用上海步科電氣的eView系列MT510,壓力傳感器則選擇TPTS03型壓力傳感器。
(一)系統的主控制器——FXlN—40MR。FXlN系列屬于FX系列PLC中普及型的子系列,經過擴展適當的模擬量模塊并使用PID指令,完全可以滿足對中等規模空壓站控制系統閉環模擬量的控制要求。根據系統的控制規模和對I/O點數的要求,系統的控制器選擇FXlN—40MR,為繼電器輸出型,有24點開關量輸入,16點開關量輸出。
FXlN系列PLC在加裝了通信擴展板FXlN—485—BD后,通過網線與變頻器的PU接口相連后,可與之進行由PU接口引出的RS—485串行通信,讀取變頻器的監控參數,如實際頻率、電流、功率和電壓等。
(二)模擬量輸入輸出模塊——FXON—3A。FXON—3A模擬量輸入輸出混合模塊有兩個輸入通道(0~10V電壓或4—20mA電流)和一個輸出通道。輸人通道接收模擬信號并將模擬信號轉換成數字值,輸出通道采用數字值并輸出成對應比例的模擬信號。輸入/輸出通道選擇的電壓或電流形式由用戶的接線方式決定。FXON—3A可以連接到FX2N\FX2NC、FXl1N、FXIN等系列的可編程序控制器上。FXON—3A的最大分辨率為8位。FXON—3A在PLC擴展母線上占用8個I/O點。這8個I/O點可以分配給輸入或輸出。所有數據傳輸和參數設置都是使用PLC中的FROM/TO指令,通過FXON—3A的軟件控制調節。PLC與FXON—3A之間的通信由光電耦合器進行保護。
FXON—3A的端子和外部接線如圖1所示。
(三)變頻器——FR—A700。變頻器的基本原理和應用技術在第四章中已有介紹,讀者可以參見前面的相關內容。根據空壓站系統的壓力負荷,選擇的變頻器是三菱FR—A700系列的A740,功率為110kW。
(四)觸摸屏——MT510。在本控制系統中,采用MT510作為人機交互的界面,它具有界面美觀、組態編程靈活、交互功能強等特點,便于與系統其他部分集成。
三、控制系統的硬件設計
(一)控制系統的硬件總體組成。空壓站PLC控制系統的硬件總體組成框圖如圖2所示。FXON—3A模擬量模塊的輸入通道可讀取壓力、溫度傳感器的測量值,其輸出通道輸出0~10V電壓信號作為變頻器FR—A740的頻率給定。變頻器FR—A740的PU接口與加裝了FXlN—485BD通信板的FXly4系列PLC可實現基于RS—485總線的串行通信,PLC便能夠讀人變頻器的電流、功率和電壓等運行參數。
圖2 空壓站PLC控制系統硬件總體組成框圖
(二)系統的主電路和控制電路。空壓站PLC控制系統的硬件設計主要包括主電路和控制電路的設計。
1.主電路。空壓站PLC控制系統的主電路如圖3所示。
2.控制電路??諌赫究刂葡到yPLC外部接線圖和控制電路圖(部分)分別如圖4和圖5所示。
四、PLC的程序設計
控制系統的程序主要包括空壓機組邏輯控制程序、模擬量輸入輸出模塊讀寫、PID調節運算程序和PLC與變頻器串行通信程序等。
(一)空壓機組邏輯控制程序的設計。在進行控制系統的程序設計時,除了應滿足前面“系統的主要控制要求”中各機組啟、停的邏輯控制外,在1、2號機組切換時還應滿足下述的編程聯鎖等要求:
1.KAl、KA3不能同時接通;KAl、KA2不能同時接通;KA3、KA4不能同時接通。
2.當變頻器運行時,KMl、KM2不允許動作。
3.只有當1號或2號機組啟動信號及運行信號到達后變頻器方可啟動(KAll接通)。
4.1號機組運行時,禁止KM3操作;2號機組運行時,禁止KM4操作。KAl—KA4、KMl、KM2等電器元件在電路中的作用,可參見圖3和圖5。
下面只給出了1、2號機組變頻啟動控制部分的程序,如圖6所示,其他機組的邏輯控制程序從略。
(二)模擬量輸入輸出模塊讀寫。PLC基本單元是通過特殊功能模塊讀、寫指令FROM、TO和模擬量輸入輸出模塊FXON—3A中的緩沖存儲器(BFM)交互數據的。FROM、TO指令的使用可參見第四章的介紹。FXON—3A緩沖存儲器的分配見表l。
【作者簡介】周正杰(1973- ),男,廣西人,碩士,廣西機電職業技術學院講師,工程師,研究方向:電工技術,電力系統及自動化。
(責編 黎 原)