董曉松



摘 要:針對潮噴機存在的粉塵大、回彈率高、水化程度不足等問題,我礦選用(泰安市民樂機械制造有限公司)SPB7-G型礦用濕式混凝土噴射機。該濕式混凝土噴射機工作原理是利用壓縮空氣將混凝土推進料腔,噴料沿輸料管道輸送,最后經(jīng)噴頭噴射到施工面上。該濕式混凝土噴射機具有噴漿體強度高,粉塵濃度小,噴漿效率高等特點,是一種噴射混凝土新工藝。
關(guān)鍵詞:濕噴;結(jié)論;存在問題;改進
針對潮噴機存在的粉塵大、回彈率高、水化程度不足等問題,我礦選用(泰安市民樂機械制造有限公司)SPB7-G型礦用濕式混凝土噴射機。該濕式混凝土噴射機工作原理是利用壓縮空氣將混凝土推進料腔,噴料沿輸料管道輸送,最后經(jīng)噴頭噴射到施工面上。該濕式混凝土噴射機具有噴漿體強度高,粉塵濃度小,噴漿效率高等特點,是一種噴射混凝土新工藝。
一、試驗情況
近一年多以來,我礦分別在九軌道石門、九軌泵房進行試噴,試噴情況如下:
(一)配比
上料通過皮帶輸送到攪拌斗,在攪拌斗進行加水配合攪拌,混凝土采用標(biāo)號為42.5普通硅酸鹽水泥,砂為純凈的河砂,石子粒直徑小于20mm,配比為水泥:砂:石子=1:2:2,設(shè)計砼強度為C25。加水量由人工憑經(jīng)驗添加,理論水灰比不小于0.50,液體速凝劑摻量為10-12kg/m3,速凝劑的添加量不等,噴漿后凝固時間也不相同,噴漿后凝固速度約為4-7分鐘。
(二)操作流程
濕式噴射混凝土的明顯特點是:混凝土混合料在進入噴射機前或在噴射機中加入足夠的水?dāng)嚢杈鶆颍缓笤偻ㄟ^送料軟管送至噴嘴噴射到受噴面上,這樣可使混凝土的水灰比能夠準(zhǔn)確控制,因而粉塵較小,回彈較少,混凝土均質(zhì)性好,強度易于保證。
操作流程圖如圖1:
(三)人員配置
上料工2人,攪拌工1人,噴射手1人,配合噴射手人員1人,當(dāng)班班長1人,技術(shù)員1人。共計7人。
(四)操作主要注意事項
1)施工前,認(rèn)真檢查和處理錨噴支護作業(yè)區(qū)的危石,施工機具布置在安全地帶。
2)施工前務(wù)必檢查油箱內(nèi)液壓油情況,冷卻器內(nèi)冷卻水是否循環(huán),手動換向閥的手柄搬動到中位,經(jīng)檢查符合啟動標(biāo)準(zhǔn)后,方可按章運行攪拌機和噴漿機。
3)濕噴過程中,噴漿前先開風(fēng),后運行噴漿機;停機時先停噴漿機,然后關(guān)閉風(fēng)管。
(五)試驗結(jié)果
2014年10月份,我礦在九軌道石門進行試驗,對粉塵濃度、回彈率、噴體質(zhì)量檢測如下:
1.粉塵濃度
潮噴時粉塵濃度:攪拌時為320 mg/m3,噴漿時為180 mg/m3。通過表2可以看出,無論在攪拌上料處還是噴漿處粉塵濃度相對于潮噴都降低了將近2到4倍,這樣很大程度上改善了職工的勞動環(huán)境。
2.回彈率
潮噴工藝平均回彈率20.75%,通過表3可以看出,濕式噴漿回彈率有了大幅度減低,大大減少了材料浪費,提高了材料利用率。但試噴現(xiàn)場支護方式為U型鋼支護,漿體易墜落,較錨噴支護回彈率偏高。
(六)存在問題改進
試噴過程中,根據(jù)現(xiàn)場實際的試驗情況,在工藝原有基礎(chǔ)上,進行了一些改進:
1)濕噴機體積占用巷道面積大,移動不方便,尤其是小斷面巷道。實際應(yīng)用中采取在靠近巷道一側(cè)鋪設(shè)臨時道岔,避免濕噴機體積大帶來的移動不方便。
2)噴頭改進。原有的噴頭重,需要兩個人替換抱噴頭噴漿,勞動強度大,不易操作。通過現(xiàn)場實際試驗后,噴頭和進風(fēng)方式均加以改進,改進后噴頭重量減輕了2/3,一人即可操作,進風(fēng)方式改為直線進風(fēng),減少后座力和間歇性出料。
3)實際操作中噴漿機的噴射速度大于攪拌機的攪拌速度,容易導(dǎo)致中途暫停。在供料與供水充足的情況下,加強操作手的熟練程度可杜絕此類現(xiàn)象。
二、結(jié)論
通過長時間對SPB7-G型礦用濕式混凝土噴射機的試用,在施工過程中粉塵濃度比潮噴降低了4倍,回彈率降低了2倍,減少了物料浪費,減低了粉塵對職工的危害,同時可操作性強,混合料均勻,質(zhì)量穩(wěn)定,一定程度上提高了巷道的施工質(zhì)量和支護強度;在實際生產(chǎn)中還有一些需改進的地方:
1)液體速凝劑成本相對于干粉速凝劑要高出1倍的價格,需進一步改進速凝劑的使用方法。
2)操作人員需加強日常培訓(xùn),對新設(shè)備工藝還需進一步熟練。總之在今后的試驗過程中,繼續(xù)對其不斷的進行摸索、創(chuàng)新,使得濕式噴漿盡快得到更高的效率。