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氫氣輸送生產技術改造總結

2016-06-29 07:05:14廖壽生福建省龍巖龍化化工有限公司福建龍巖364000
中國氯堿 2016年1期
關鍵詞:安全生產

廖壽生(福建省龍巖龍化化工有限公司,福建龍巖364000)

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氫氣輸送生產技術改造總結

廖壽生
(福建省龍巖龍化化工有限公司,福建龍巖364000)

摘要:介紹了氯堿廠氫氣輸送的生產工藝和工藝改進。通過改進,節省了雙氧水生產廠家普遍使用的氫柜,減少了危險源裝置。同時,很好地調節了鹽酸及雙氧水的氫氣生產平衡,確保了電解槽的生產安全。

關鍵詞:氫氣輸送;無氫柜;H2的平衡;安全生產

1 概述

福建省龍巖龍化化工有限公司(以下簡稱龍化公司)異地擴改一期工程,有8萬t/a離子膜燒堿、6萬t/a鹽酸、4萬t/a 27.5%雙氧水、1.5萬t/a ADC發泡劑等生產裝置。項目于2010年10月開工建設,2013年7月氯堿、鹽酸及ADC發泡劑裝置投產運行。因技術力量和資金不足等因素,雙氧水項目于2015年3月才投入試生產。由于氯堿系統(含鹽酸)與雙氧水項目不同于設計單位,在沒有氫柜貯氫的情況下,確保雙氧水生產,同時不影響鹽酸和氯堿離子膜電解槽的安全生產,對氫氣輸送工藝進行技術改造。

2 8萬t/a燒堿的氫氣處理裝置及鹽酸、雙氧水供氫裝置

龍化公司電解裝置采用3套1拖1(2臺串聯)6臺上海氯工程的離子膜電解槽,氫氣總管與氯氣總管壓力串級控制壓差后,溫度85℃,壓力300 mm H2O左右的氫氣進入洗滌塔,在洗滌塔采用無離子水(冷卻循環使用),噴淋降溫至45℃以下,經過水環真空泵壓縮后,進入水霧除霧器,再經氫氣分配臺到用戶,見圖1。

來自氫處理分配臺的氫氣以自動閥調節壓力后進入緩沖罐,使緩沖罐的壓力達到75 kPa,經氫氣阻火器后與來自氯處理分配臺經過自動調節壓力達到115 kPa進入氯氣緩沖罐的氯氣,按比值調節控制氫氣與氯氣的流量比為1.25∶1~1.30∶1進入合成爐底部燈頭進行燃燒,燃燒后產生的氯化氫氣體經冷卻至35℃左右氯化氫經后工序三級吸收,生產31.2% ~31.5%的鹽酸,見圖2。

從氫處理氫氣分配臺來的氫氣經除霧器后進入氫氣緩沖罐,再經成套設備氫氣壓縮機加壓至0.3~0.4 MPa,經過止回閥后,進入緩沖罐,再去雙氧水氫化塔見圖3。

當雙氧水項目未生產時,分配臺壓力控制在85 kPa左右,鹽酸一般情況下,都開2套生產,一旦哪個用氯崗位出現故障時,鹽酸可在3~10 min內,把負荷調到最高,電解槽不降負荷氯氣能平衡生產,氫氣仍有余量,氫氣分配臺的小自動排空閥一直有排空,保證了整個電解槽系統,氫氣出口總管的壓力,穩定了電解槽安全運行。

圖1 氫氣處理流程圖

圖2 鹽酸供氫系統流程圖

3 雙氧水試車時遇到的問題

(1)氫處理氫氣分配臺采用手動截止閥送H2至雙氧水氫氣系統中,為了使雙氧水氫壓機進口壓力低一些,把氫處理的分配臺壓力降至45 kPa運行,鹽酸緩沖罐的壓力調至35 kPa,同時,氯氣緩沖罐的壓力調至75 kPa,能滿足鹽酸生產??墒菤鋲簷C運行幾分鐘后,氫壓機一級出口壓力達到0.225 MPa極限值也跳機。

(2)一旦氫壓機跳機,由于電動閥關閥有個滯后時間,造成雙氧水氫系統除霧器、緩沖罐壓力上升,從而影響氫處理分配臺的壓力,威脅鹽酸及氫壓機運行的安全。

4 解決措施

(1)南京空縮機股份有限公司生產的LW-31.5/5型的氫壓機,對一級壓縮出口壓力設定為(220±14)kPa,當氫壓機進口壓力高達20 kPa時,一級出口壓力很快就達到220 kPa,造成跳機。為此,連夜趕制1個氫氣水封,見圖3虛柜線部分。即使水封破掉,雙氧水系統V901、V902壓力仍能達到11kPa,剛啟動氫壓機時,通過氫壓機自身的回流閥逐漸關小,直至關死后,然后通過系統中回流與放空閥調節,即可正常生產。

(2)改造氫處理分配臺、利用氫氣分配臺原來預留Dg80的口安裝了1臺自動調節閥Dg80(圖1虛柜線內的部分)。為保證鹽酸的穩定生產,氫處理分配臺壓力保持在45 kPa。則去雙氧水手動閥開1/3圈后,依靠新增的自動閥壓力設限為45 kPa來調節去雙氧水氫氣量。當壓力高于45 kPa時,自動閥逐漸開大,此時,分配臺小排空自動閥設限為46 kPa時,大排空自動閥設限為48 kPa。這樣,確保了氫氣不排空,又保證了去雙氧水氫氣的壓力平穩和鹽酸緩沖罐內氫氣的壓力,從而保證了氯堿系統的生產。

圖3 雙氧水供氫系流程圖

5 氫崗位突發事故引起崗位的安全生產情況

(1)鹽酸更換吸收水B泵出口止回閥,因操作不當,引起合成爐瞬間斷水,造成爐內HCl氣體倒壓出,2套合成爐底部冷凝酸管暴裂,鹽酸崗位緊急停車。造成氫處理分配臺大、小2個自動排空閥自動開起,不會影響電解槽的氫壓和雙氧水的正常生產。

(2)雙氧水車間因開濃縮切換循環水泵時,造成氫壓機冷卻水壓低,保護裝置作用,氫壓機跳閘,造成雙氧水氫系統的水封破壞,氫氣排空。氫處理分配臺的壓力沒有波動,絲毫未影響鹽酸和電解槽的氫壓。

(3)A套透平機因振動值偏高,切換至B套透平機過程中,因未調節好氯氣負壓度引起電解工段整變跳閘,電解、氯、氫處理崗位及鹽酸崗位操作人員在同一主控樓內,知道情況后,按緊急停車程序進行停車處理。而雙氧水崗位的因氫壓機進口壓力低于3 kPa,聯鎖引起氫壓機跳閘,氫壓機不會繼續抽負管道,不存在對電解系統產生安全隱患。

(4)該公司每天實行調荷避峰工作,每臺電解槽的電流相差3 kA,鹽酸的操作工根據氫處理分配臺的氫壓,進行鹽酸產量的調整,也從未造成雙氧水氫系統壓力的波動。

(5)近期雙氧水產品銷售較好,為了充分利用好氫氣,鹽酸崗位定期分析氯化氫中的純度及含氫量,從而調節進合成爐的氯氫比,節省氫氣,讓多余的氫氣送至雙氧水崗位。兩三個月來,氫處理及雙氧水的自動排空閥均未啟動排空,電解槽產出的氫氣利用率高達99.5%,保證了該公司的經濟效益。

6 結語

離子膜電解產生的氫氣經氫處理后,由分配臺直接輸送至各用氫崗位,不需建立氫柜,避免了氫柜危險源,節約了廠區的用地,同時節約投資成本,只要鹽酸、雙氧水等崗位的氫系統改造設計合理,就可確保電解槽的安全生產。

參考文獻:

[1]謝保陽.離子膜燒堿配套蒽醌法雙氧水生產的連鎖設計與應用,中國氯堿,2014,(8);35-36.

Summary of production technique innovation in hydrogen transportation

LIAO Shou-sheng
(Fujian Longyan Longhua Chemical Co. Ltd.,Longyan 364000,China)

Abstract:The article introduces the production process and the technique innovation of hydrogen transportation in the chlor-alkali plant. The new technique can save the hydrogen tank which is common use in the hydrogen peroxide plant,reduce a risk device. Meanwhile,it can also adjust the equilibrium of hydrogen using in the production of hydrochloric acid and hydrogen peroxide,ensure the safety of electrolytic tank in production.

Key words:transportation of hydrogen;non -hydrogen tank;production equilibrium of hydrogen;safety production

中圖分類號:TQ086.3

文獻標識碼:B

文章編號:1009-1785(2016)01-0030-03

收稿日期:2015-12-16

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