劉盛旺
(國網湖南省電力有限公司城步縣供電分公司 湖南 城步 422500)
分析降低10kV配網損耗的技術舉措思考
劉盛旺
(國網湖南省電力有限公司城步縣供電分公司 湖南 城步 422500)
線損率在一定程度上反映了城市電網在規劃、設計、生產和運行中的管理水平,對供電企業的經營效益也起著決定性的作用。在這方面供電企業要想獲得更大的經濟效益,就要采取一些積極有效的措施,才能有效地降低配電網的損耗率?;?0kV配電網損耗的分析,闡述了電壓質量和10kV配電網損耗之間的關系,提出了降低配電網損耗的技術措施,為電力系統運行與維護的可靠性和經濟性提供參考。
10kV配網;電壓質量;損耗;降損
在我國的社會和經濟發展的過程中,整個電力系統也在不斷的提高,10kV配電網絡由于直接面對客戶,需求較大,因此10kV配電網絡建設規模越來越大。通過對10kV配電網運行狀況展開分析,發現其損耗是嚴重的,因而必須受到重視。10kV配電網是我國電力系統的重要組成部分,是直接與用戶相連,涉及范圍廣。相關數據統計顯示,我國的110kV、35kV、10kV配電網損耗率1.5:1.1:2.5,不難發現,10kV配電網的損失占很大的比例,因此有必要加強相關損耗的研究。
(一)導致10kV配網線損過高的技術因素
1.線路耗損
在這一方面所產生的耗損主要是包括了:(1)電源點和負荷中心的間距較大,從而導致輸電線路的距離過長而導致線路損耗增大;(2)10kV線路的導線截面不合理,處于長時間的高負荷運行、空載或是輕載狀況;(3)線路建設嚴重落后于社會發展需要,缺乏電源點支持,導致線路布局出現了迂回供電的情況,10kV供電半徑過大而導致耗損量增大。
2.配網耗損
這一方面的耗損是造成線損率過高最為關鍵的因素之一。導致此種現象發生的主要原因是由于:(1)配電變壓器容量和實際用電負荷不一致,從而導致額外耗損;(2)某些配電變壓器安裝位置和負荷中心存在較大偏差;(3)公用電壓器符合率過低,致使在用電高峰期出現過載,而在用電低估時出現輕載情況。
3.變電主設備耗損
在這一方面的耗損情況主要就包括了: (1)運行方式不科學,造成主變壓器長期超負荷亦或是輕載運行,未能夠實現最佳的運行狀態;(2)變電主設備嚴重老化,缺陷修補不及時導致介質損耗加大,泄露情況顯著加劇;(3)無功補償設備容量嚴重不足,通過線路以及變壓器的輸出導致功率因數過低,有功耗損也顯著增大。
(二)管理因素
1.計量不準確
在用電計量當中,因為對計量設備未能夠及時予以檢查、校對,設備本身所存在的質量缺陷甚至是故障問題不能夠得到及時、有效的處理,例如計量表的表計卡盤、PT斷相、計量表計等出現嚴重的故障問題而導致在電量計量時出現嚴重偏差,致使部分電量被漏記、缺記,這一方面所造成的線損情況也不容小覷。
2.抄收人員素質不高
供電企業某些抄收人員個人業務能力較差,對于日常的本職工作沒有強烈的責任心,錯抄、漏抄、估抄等情況時常出現。甚至在檢查過程中還發現了一些“人情電”,“關系電”等情況,少抄現象十分嚴重。
3.偷、竊電現象嚴重
盡管近些年來對于低壓網絡的通過改造取得了一定的成果,然而一些地區的低壓線路改造仍然不夠徹底,特別是在一些農村地區低壓線路的管理雜亂無序,接戶線不規范,各種偷、漏電情況極為常見。此外,一些,用戶自身的素質水平不高,應用各種新型竊電方式都會線損管理帶來了巨大的考驗。而稽查人員態度不認真、技術不先進、工作不徹底,對于偷、竊電行為的打擊力度不嚴也在一定程度上導致了10kV配網線損率未得到有效降低。
10kV電源損耗與電壓負相關,工作電壓升高,可有效降低10kV配
式中,ΔP為線路有功功率損耗值;P為線路有功功率值;UN為線路額定電壓值;cosφ為功率因數;R為線路電阻值。由公式可以看出,當UN增大時,ΔP減小;當UN減小時,ΔP增大。
但以上公式只說明線損,變壓器損耗是10kV配電網損耗的重要部分。變壓器損耗可分為兩類:(1)鐵損,即空載損耗;(2)銅損,即短路損耗。其中,空載損耗是一個固定的損耗,短路損耗與負載率有關,二者看似與電壓完全無關,但空載損耗是在電壓和頻率固定的前提下,劃為固定損耗,但是通過10kV配電網的實際運行,功率變化不可避免的,空載損耗與變壓器一次電壓呈正相關,比如:當變壓器在輕負載和無負載的情況下,通過降低電壓可以實現線路損耗顯著降低。當然,在10kV配電網運行中,不需要減少或增加電壓來實現變壓器的損耗,但應認識到合理的控制電壓是降低配電網損耗的重要措施。
(一)調整運行方式
加強對10kV負荷分布運行的實時監測和預測,結合配電網的發展趨勢、經濟運行理論的數值計算,合理調整10kV電網運行平衡的趨勢,最終降低線損效果。如:在夏季和冬季高峰時段,10kV電網負荷較大,設備過載非常普遍,相應的損耗增大,良好的負荷預測依據調整電網運行方案對配電網降損起到重要作用。目前,我國應繼續增加投資比例在有載調壓變壓器中,充分利用有載調壓主變壓器的遙控功能,有關人員可根據電壓波動及時調整變壓器的合理調整檔位,有效減少損耗。
(二)增設無功補償設備
目前,我國的變電站建設,改造和擴建工程層出不窮,對各變電站配置無功補償設備也趁機看展。電壓無供綜合裝置實現了,主變分接頭和電容器組的自動調整,自動切換,以實現10kV配電網電壓調整和無功功率電容器及時切換,減少損失。同時,嚴格按照相關規范,為10KV配電網配備相應的無功補償設備,實現無功就地補償,確保線路功率因數和電壓質量,合理降低損耗。
(三)調整配網布局
在確保供電臺區受到全面控制的情況下,科學合理的調整配網布局,保證臺區位于負荷中心,可有效減小供電半徑,避免近電遠送或迂回送電等情況,確保運行電壓質量。同時,在10kV配電網運行中,當負荷相同時,線路斷面越大,線損越小?;诖?,在新的10kV電網中必須合理確定線路斷面,保證經濟運行;對現有10kV網絡,應在日常運行和管理中,注意更新老線、小斷面線路,及時減少損失。
(一)10kV配網分析
某地區以農村供電為主,少數涉及城區,負荷密度小的特點。其10kV配網運行現狀如下:
1.變電站配置:(1)110kV:3座;(2)35kV:7座。
2.10kV線路配置: (1)10-15km:23條 (2) >15km:16條。共計39條,此處均是指主干長度,10kV線路供電半徑普遍過長。
(二)潮流計算
選取區內的一座35kV變電站進行10kV饋線潮流分析,此變電站中10kV饋線共計6條,現以CEES供電網計算分析及輔助決策軟件開展潮流計算,得到6條饋線損耗情況,如表1、表2所示。
電網的損耗。具體線損計算公式如下:

表1 電壓損耗情況

表2 饋線系統損耗情況
分析表中數據可知,線路Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ電壓損失十分嚴重,均超過了10%,線路Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ有功損耗率也均超過10%,必須引起重視。
(三)損耗原因分析
1.無功補償不足。結果表明,該區域采用集中補償方式,配電線路功率因數滿足要求。然而,10kV線路的功率因數始終很低。
2.供電半徑大、橫截面小,造成配電網的高功率損耗和整體運行可靠性低。
(四)降損技術措施
1.無功補償。在這方面,該地區應加強低壓無功補償,特別是對大容量配電變壓器進行無功補償,以提高電壓質量,降低損耗。在該區域加裝無功補償裝置后,電路的端電壓得到明顯改善,電壓損失率不超過10%。
2.更換導線和變壓器。目前,該地區導線截面過小的問題比較嚴重,需要進行改造和線路改造,有效減少線路損耗。無功補償后,電路的端電壓提高,但電壓損失率仍在10%以上。在這方面,主線應該是由鋼芯鋁槽截面95mm2替換,這將進一步減少損失
3.改造不合理臺區。通過改造不合理的站區,解決了供電半徑過大和配電變壓器負荷過載的問題,同時通過在變電站附近增設電源點,也可實現供電半徑的縮短,有效降損。
總的來說,長期以來10kV配電網的損耗很大,包括固定損耗、可變損耗、其他損耗等。功率損耗是不可能完全避免的,但減少損耗是必要的,也是可行的。通過工程實例分析,通過綜合運用上述降損技術措施,顯著改善了區內線路電壓質量,大大降低了配電網損耗。
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劉盛旺 (1976-),男,大專,助理工程師,從事電力生產及營銷管理工作。
