郭棟




【摘 要】扭王字塊作為斜坡式防波堤和防護(hù)工程的護(hù)面層,具有波浪爬高低、消波性能好、塊體結(jié)構(gòu)穩(wěn)固、不易損壞等優(yōu)點(diǎn),在水運(yùn)防護(hù)工程中廣為采用。文章主要介紹扭王字塊常見(jiàn)質(zhì)量通病,分析通病原因,提出治理措施,總結(jié)扭王字塊預(yù)制經(jīng)驗(yàn),為扭王字塊的預(yù)制形成一套切實(shí)可行施工理論及實(shí)用操作指導(dǎo),為類(lèi)似工程施工提供一定的技術(shù)指導(dǎo)。
【關(guān)鍵詞】扭王字塊;質(zhì)量通病;原因分析;治理措施
【中圖分類(lèi)號(hào)】U656 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1674-0688(2019)04-0156-02
0 引言
扭王字塊作為防護(hù)塊體,在水運(yùn)工程中占據(jù)舉足輕重的地位。同時(shí),因在物流園工程中,護(hù)面工程量大(12 t扭王字塊約13 496塊),工期緊(工期一年),扭王字塊預(yù)制質(zhì)量直接關(guān)系到整個(gè)工程的質(zhì)量。本次施工具有典型性,因此希望認(rèn)真分析預(yù)制中的質(zhì)量問(wèn)題,找到解決問(wèn)題的辦法,為后續(xù)類(lèi)似工程施工提供參考。
1 質(zhì)量通病
由于扭王字塊各個(gè)肢桿不在同一平面內(nèi),且每個(gè)肢桿形狀不規(guī)則,導(dǎo)致扭王字塊預(yù)制難度增大,容易出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。在江蘇鹽城濱海物流園工程的扭王字塊預(yù)制初期,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,預(yù)制成品存在的主要外觀缺陷有氣泡、松頂、邊楞掉角、黏皮、爛腳。具體情況見(jiàn)表1及圖1、圖2、圖3、圖4、圖5。
2 原因分析
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際調(diào)查情況,從“人、機(jī)、料、法、環(huán)”5個(gè)環(huán)節(jié)著手分析,找出造成構(gòu)件表面存在缺陷的主要影響因素,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)近一個(gè)月的實(shí)際預(yù)制效果進(jìn)行分析,找出影響扭王字塊質(zhì)量的主要原因?yàn)槟0濉⒒炷翝仓|(zhì)量。
2.1 模板
扭王字塊模板體系由兩片對(duì)稱(chēng)的立式側(cè)模和鋼底胎組成(預(yù)制時(shí)采用立式澆筑),兩片側(cè)模之間用螺栓對(duì)接組裝固定。在兩片側(cè)模對(duì)接縫處、側(cè)模底面處設(shè)置止?jié){條,側(cè)模底面緊壓在底胎模上,止?jié){條采用耐油、耐堿及抗老化膠條,以保證膠條的使用壽命。模板構(gòu)造如圖6所示。
拆模時(shí),先拆除側(cè)模鋼板堵頭,將千斤頂水平置于該孔洞混凝土與外伸鋼架之間,調(diào)節(jié)千斤頂,以外伸鋼架為支撐,帶動(dòng)整片側(cè)模與混凝土塊體相互頂推,將側(cè)模均勻水平推出。模板脫離塊體5 cm左右時(shí),用萬(wàn)向輪將模板頂起,離地2 cm,將模板慢慢推出,然后人工將模板移動(dòng)到對(duì)應(yīng)的底胎上。
扭王字塊預(yù)制前期,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際查看,預(yù)制效果不理想。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),模板剛度低、拼接不嚴(yán)密、模板表面不光滑,由此造成的扭王字塊缺陷有拆模破損、底部爛腳、表面黏皮。
2.2 混凝土澆筑
扭王字塊混凝土澆筑采用罐車(chē)直接澆筑的方法。混凝土分層澆筑到頂,每層厚度不大于50 cm。振搗采用Φ50 mm振搗棒,振搗棒與模板的距離控制在10 cm左右,移動(dòng)間距為30~40 cm,每點(diǎn)振搗時(shí)間控制在15~20 s。澆筑到頂時(shí)采用二次振搗,二次抹面,上部浮漿予以清除。
扭王字塊各肢桿皆為斜面,氣泡難以排除,造成扭王字塊表面蜂窩、麻面現(xiàn)象嚴(yán)重;由于本工程大部分是12 t扭王字塊,塊體高度達(dá)到了2.51 m,導(dǎo)致振搗扭王字塊頂部時(shí),混凝土中碎石出現(xiàn)下沉,造成扭王字塊頂部松頂。
3 治理措施
3.1 模板
針對(duì)模板出現(xiàn)的弊端,采取對(duì)每套模板增加2×4道斜力撐,提高模板剛度;對(duì)每套模板進(jìn)行打磨除銹,提高模板光潔度;更換模板止?jié){條,保證澆筑不漏漿。改造后模板如圖7所示。
拆模程序不變,但加強(qiáng)拆模時(shí)的人工配合。拆模時(shí),兩側(cè)保持均衡,避免對(duì)扭王字塊形成扭矩,造成棱角破損。同時(shí),注意拆模時(shí)間,拆模過(guò)早,扭王字塊強(qiáng)度太低易破損;拆模過(guò)晚,拆模困難,易造成黏皮。經(jīng)實(shí)際對(duì)比分析發(fā)現(xiàn),時(shí)間控制在澆筑完畢16~20 h后拆模,效果較好。
3.2 混凝土
由于扭王字塊肢桿處斜面多,振搗操作困難,氣泡不宜排除。按50 cm分層澆筑,不能達(dá)到理想的效果,因此從過(guò)去的分5層澆筑,修改為分7層澆筑,分層示意如圖8所示。
由于扭王字塊主要集中在中間肢桿的兩個(gè)上斜面,因此在澆筑到第3層時(shí),肢桿位置一定不得漏振,在第4層和第5層加強(qiáng)斜面混凝土振搗,4~6層每層銜接處,間隔3~5 min,待中間肢桿氣泡排除后,再進(jìn)行后續(xù)澆筑。
為防止松頂,澆筑到第7層前,將頂部產(chǎn)生的混凝土浮漿清除干凈,然后再澆筑到頂。第二次振搗要輕輕點(diǎn)振,振搗時(shí)間控制在5~10 s。最后在頂部均勻補(bǔ)加2~4 cm厚碎石,人工第一次收面時(shí)在頂面進(jìn)行拍打后再收面。在二次收面后進(jìn)行薄膜覆蓋。
4 質(zhì)量比較
措施前后分別對(duì)300塊扭王字塊進(jìn)行試驗(yàn)記錄,對(duì)比質(zhì)量,結(jié)果如圖9所示。
通過(guò)對(duì)比發(fā)現(xiàn),扭王字塊預(yù)制表觀質(zhì)量得到明顯改善,氣泡、松頂、邊楞掉腳、黏皮、爛腳問(wèn)題明顯減少。措施后預(yù)制質(zhì)量如圖10所示。
5 結(jié)語(yǔ)
雖然在本工程中扭王字塊的表觀質(zhì)量得到了極大的改善,但影響扭王字塊的因素還有很多,例如冬季施工時(shí),低溫對(duì)扭王字塊預(yù)制質(zhì)量的影響。因此,此文為扭王字塊預(yù)制解決質(zhì)量通病提供參考,為類(lèi)似工程扭王字塊的預(yù)制提供借鑒。總之,希望通過(guò)此文,對(duì)解決扭王字塊質(zhì)量通病有所幫助。
參 考 文 獻(xiàn)
[1]JTS 202-2011,水運(yùn)工程混凝土施工規(guī)范[S].
[2]JTS 202-2-2011,水運(yùn)工程混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)[S].
[3]JTS 257-2008,水運(yùn)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)[S].
[責(zé)任編輯:陳澤琦]