張躍民



摘 要:卷煙生產企業 GPT25A貯絲柜長期使用過程,由于行車軌道磨損、變形造成分配行車啟動時滾輪打滑、步進不到位,導致堵料停車現象頻繁發生,嚴重影響產品質量。在分配行車主動滾輪旁邊加裝一套滾輪,主動滾輪和新加滾輪采用鏈輪、鏈條傳動,使新加滾輪和主動滾輪同步運動,滾輪由單驅動變為雙驅動。實施后,分配行車打滑造成故障為0。減少了流量波動,從而保證了成品煙絲的質量穩定。
關鍵詞:分配行車;滾輪;打滑;雙驅動
在制絲生產流水線設置了大量的貯柜,貯柜具有摻配、并進一步使葉、絲梗水分、溫度或料液趨于均勻,讓植物纖維組織充分吸收,調節生產能力,利于均衡生產,以滿足制絲工藝要求,保證制絲質量。卷煙生產企業制絲車間使用秦皇島煙機廠生產的GPT25A型號貯絲柜。在長時間運行,由于軌道變形,造成分配行車啟動時滾輪打滑步進不到位,導致堵料停車現象頻繁發生,嚴重影響產品質量。在充分分析了其故障情況后,擬對其進行有效的修理改造。
1 存在問題
2019年3月-5月份貯絲柜故障停機10次,嚴重影響了生產和成品煙絲質量,對故障原因進行調查,由計量管堵料、電器故障、減速機故障的造成故障停機比例較小,行車打滑故障嚴重影響產品質量。進一步對分配行車打滑情況進行調查統計,分配行車滾輪打滑頻繁發生,單批次最高達到10次,平均每批次為6次。因此解決分配行車啟動打滑是首先考慮的問題。
2 故障分析
2.1 貯絲柜鋪料行車和分配行車工作原理
卷煙生產企業制絲車間貯絲柜是秦皇島煙機廠生產的型號為GPT25A,共有貯絲柜20臺。貯絲柜有效長度34000mm、寬2000mm,最上層安裝有分配行車,它的下面是布料行車和貯料底帶。如圖1所示:
2.2 分配行車滾輪打滑的故障原因
1)分配行車組成。分配行車長度25250mm、寬度為1100mm,重量為3630kg,由機架、輸送帶及驅動機構、清掃輥等組成。機架由八組鑄鐵滾輪支撐。輸送帶驅動機構帶動輸送帶作連續性運動,將物料輸送到貯絲柜上的布料行車上。由圖2可見,貯絲柜分配行車驅動機構由減速器4,傳動軸3、軸承2、滾輪1組成。減速機4和傳動軸3直連,將動力傳遞分配行車主動滾輪1,驅動分配行車在工字鋼軌道上作間歇往返運動,軌道材料10號工字鋼型,軌道長50000mm。
2)打滑原因。(1)分配行車運行的軌道在水平方向不平,局部有凹陷或波浪形。這使小車運行到凹陷或波浪形時,滾輪便有一個懸空或輪壓很小,造成打滑。(2)小車軌道接頭的上下、左右有偏差,造成打滑?,F場測量軌道接頭處高低偏差≤1mm,軌道接頭處左右錯位誤差≤1mm,屬于正常。(3)同一截面內兩軌道的標高差過大滾輪打滑。由于兩根軌道凹陷的部位不在同一截面,通過水平儀測量,兩導軌相對標高平均偏差為5mm,雖然小于標準10mm。在現場通過觀察,分配行車和軌道在運行時都產生彈性變形,達到極限值時,兩個主動滾輪輪壓差距過大,造成主動滾輪打滑。
3 改造方案及實施
1)加裝雙驅動裝置。通過越野汽車在惡劣的道路上行駛,為防止打滑車輪采用四驅驅動的原理受到啟發。設計在行車主動滾輪旁邊加裝一套滾輪,通過一套加裝的傳動機構,使主動滾輪的動力傳動新加的滾輪上,使主傳動由單驅動改為雙驅動。當分配行車主傳動滾輪產生打滑現象時,安裝于主傳動滾輪上的傳動機構,通過傳動,帶動新加的一套滾輪轉動,從而帶動分配行車繼續正常運動。
2)雙驅動裝置的設計。在行車主動滾輪旁邊新加裝一套滾輪和傳動機構,使主動滾輪的動力傳動新加的滾輪上,使主傳動由單驅動改為雙驅動。當分配行車主傳動滾輪產生打滑現象時,通過傳動機構,帶動新加的一套滾輪轉動,從而帶動分配行車繼續正常運動。根據設備安裝位置、尺寸和傳動特點,傳動機構采用鏈輪鏈條傳動。
如圖3所示,在電機6的驅動下,分配行車向前運動,當行車主傳動軸5上面的滾輪2打滑時,主傳動滾輪2上的鏈輪3隨之繼續轉動,繼而通過鏈條1傳動,帶動新加的一套從動軸上面的滾輪繼續步進,從而保證分配行車繼續正常運動。
3)雙驅動裝置實驗。利用停產期間進行了安裝調試,投入生產后運行情況良好。
4 效果驗證
實施完成后,分配行車打滑次數由平均每批次不足1次,故障停機80%降為0。達到了預期的目的。改造后的貯絲柜傳動裝置運行平穩、可靠性好。已推廣到混絲柜、梗絲柜分配行車。
參考文獻
[1]GPT25貯柜使用說明書.秦皇島煙草機械有限責任公司
[2]寸動輸送機使用說明書.秦皇島煙草機械有限責任公司
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