摘 要:本文通過對雙水平井區域SAGD影響因素研究,利用直井輔助雙水平SAGD技術將雙水平組合轉為直平組合開發, 解決井網條件限制、低物性夾層及調控手段單一的影響,徹底改善雙水平SAGD區域開發效果。
關鍵詞:雙水平井;SAGD;影響因素;直平組合
1概況
1.1油藏概況
杜84塊館陶油層雙水平井SAGD先導試驗區位于曙一區杜84塊館陶油層的的南部,構造比較單一,為一北西向南東傾斜的單斜構造,目前區內未發現斷層。儲層物性較好,平均孔隙度36.3%,滲透率5.539μm2,泥質含量4.2%,屬高孔、高滲、低泥質含量儲層。油層頂面埋深:564m~575m,油水界面:-705m~-708m,發育頂、底水;原油密度1.007g/cm3, 50℃原油粘度是16.38×104mPa·s,膠質+瀝青52.9%,凝固點27℃,含蠟2.44%,屬超稠油油藏。含油面積0.14 km2,地質儲量284×104t。
1.2開發現狀
杜84-館平56~館平59井組共有注汽水平井4口,井組范圍內有各類油井20口,其中直井11口全部停井,水平井生產井12口,開井12口,目前日產液1181t,日產油198.8t,綜合含水82%。日注汽量635t,瞬時油汽比0.31,瞬時采注比1.86。
2存在問題
雙水平井SAGD井組泄油井段長度和蒸汽腔的擴展高度是影響開發效果的關鍵。生產現狀分析表明,注采井網完善程度和低物性段發育程度是影響雙水平井開發效果的主控因素。
問題1:受井網條件制約,水平段動用程度低[1]
杜84-館平56~館平59區域地面位置為河心灘,無法部署直井,因此采用雙水平井網開發。轉驅前水平段動用主要集中在直井吞吐建立的溫度場、壓力場區域;而中部無直井控制區域油層基本無動用,總體動用程度只有35%。
問題2:上下水平井熱連通狀況差
蒸汽吞吐造成水平段動用不均及雙水平井井間連通均勻程度差,導致井組轉入SAGD生產后上下水平井熱連通狀況差,不能形成有效的泄油通道,達不到SAGD生產要求。
問題3:蒸汽腔不擴展
區域自2011年轉入SAGD開發,近年來觀察井顯示,蒸汽腔縱向擴展緩慢甚至不擴展、泄油通道不暢,嚴重制約了雙水平區域SAGD生產效果。
問題4:調控手段較少
雙水平井組采用上水平井注汽、下水平井采油的開發方式。上水平采用同心雙管注汽工藝,水平段分布兩個出汽口位置,調控手段少,水平段動用狀況改善難。而直平組合井組可有效利用周邊注汽井,根據低物性夾層及蒸汽腔擴展情況,適時開展注汽井段調整,效果大幅改善。
3潛力分析及治理對策
針對上述問題,在精細油藏地質研究的基礎上,明確了明確了雙水平區域低物性夾層發育特征、利用數模手段刻畫了低物性夾層條件下蒸汽腔擴展規律、首創利用大斜度井注汽增加蒸汽波及體積、重構注汽直井輔助雙水平井組注采井網,有力支撐了SAGD開發效果的大幅改善。
3.1明確了雙水平區域低物性夾層發育特征
通過精細油層對比,館陶油層縱向上主要分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三套低物性夾層,由西向東連續發育。其中西部區域平均厚度1-2m,東部區域平均厚度2-4m。其中第Ⅰ套低物性段由于埋深較淺(600-610m),處于館陶油層的頂部,還未對SAGD開發造成影響;第Ⅱ、Ⅲ套(640-660m、650-670m)低物性段埋藏較深且分布在水平井附近,是目前制約SAGD開發的主要因素[2]。
3.2認清低物性夾層條件下蒸汽腔擴展規律
第Ⅲ套低物性夾層在上、下水平井間較發育,影響了上下水平井的熱連通程度及泄油通道的形成,是目前制約雙水平井蒸汽腔縱向擴展的主要因素。
3.3重構注汽直井輔助雙水平井組注采井網
東部杜84-館H22、23井組在轉入SAGD初期采用的是上水平井注汽、下水平井采油的開發方式。由于水平井上方發育多套連續低物性夾層,注采調控難,上下水平井間熱連通程度較低,導致生產效果很難改善。
利用井間老井改造為注汽井注汽,整體部署直井注汽井12口,形成完整的直平組合開發井網,并針對低物性夾層的分布特征對注汽井段改造,注采井數比由最初1:1調整為3:1,增加有效井點3口,蒸汽腔從18m擴展至30米,井組生產效果大幅改善,其中杜84-館H22井組達到百噸規模,最高日產達到123噸。
3.4利用大斜度井注汽增加蒸汽波及體積
加強油藏平面、縱向物性夾層分布特征研究,利用大斜度井在非均質油藏中的技術優勢,提高注汽井段與物性夾層的接觸面積,促進蒸汽腔擴展,形成有效泄油通道。
4實施效果分析
(1)通過重構注采井網,蒸汽腔持續擴展
一是有效注汽井點增加:目前已轉注6口,其中4口注汽井已見效。杜84-館平56-1生產效果大幅改善,日產液由不到200噸增加到480噸,日產油由25噸增加到88噸。
二是蒸汽腔縱向高度持續增加:自2017年增加直井注汽后,蒸汽腔高度持續增加達到20m,平均每年以3-5m增長 。
(2)雙水平區域開發效果持續改善
一是單井組產量持續提高:平均單井組日產液由不足200噸增加至310噸,日產油由19噸增加至49噸。
二是年產油持續提高:自2017年實施重構井網后,年產油由3.93萬噸增加至5.97萬噸。
5結論與認識
(1)雙水平井受低物性夾層影響,動用程度低、調控手段少,導致開發效果差。
(2)直-平組合井網調控較為靈活,可以實現平面調整井網、縱向調整井段。
(3)直井輔助雙水平井網調整技術為雙水平井SAGD開發提供了治理思路。
參考文獻:
[1] 何萬軍,王延杰,王濤,等. 儲集層非均質性對蒸汽輔助重力泄油開發效果的影響[J]. 新疆石油地質,2014,35 ( 5) : 574 - 577.
[2] 唐帥,劉鵬程,潘莉莉,等. 稠油油藏井間泥巖夾層對雙水平井SAGD 開發效果的影響[J]. 現代地質,2016,30( 2) :388 - 393.
作者簡介:
劉洋,男,1986年4月4日生,2009年畢業于西南石油大學石油工程專業,現在遼河油田曙光采油廠地質研究所綜合室從事綜合管理工作,中級工程師。