暴國興 厚小龍

摘? ?要:新興鑄管股份有限公司焦化原配套的PFCK1618可逆反擊錘式破碎機細度達不到搗固焦工藝需求,細度偏低,對搗固焦生產操作產生很大影響,造成塌煤影響生產秩序。采取增加錘頭的線速度來提高出料細度的改造,實施后投用至今,配合煤的粉碎細度由原來的83%左右,提高到了88%左右,設備運行平穩,連續穩定,同時因細度提高而優化原料結構,使焦炭成本降低6~8元/t。
關鍵詞:破碎機? 搗固焦? 混合煤細度? 錘頭線速度? 降低成本
中圖分類號:TQ520.6? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-098X(2020)03(a)-0100-02
1? 概述
新興鑄管股份有限公司焦化部現有4.3m搗固焦爐兩座,年生產能力76萬t焦炭。原設計與其配套PFCK1618可逆反擊錘式破碎機2臺,運行方式為一開一備切換使用,用于混合煤入爐前的破碎。該機型設計每小時處理能力為300~350t/h,配套電機為YKK5601-8,功率630kW。
2? 存在的問題
PFCK1618可逆反擊錘式破碎機投用后,細度在82%~83%左右,最低時在81%以下,細度明顯偏低,對搗固焦生產操作產生很大影響,造成塌煤影響生產時間、惡化操作環境、增加工人勞動量,無法多配入價格低廉不易破碎的貧瘦煤及弱粘煤等。
經反復試驗及同行經驗總結,搗固焦用煤細度控制在88%~90%左右為最佳,所以入爐煤細度為當時困擾我廠搗固焦生產的一個瓶頸,如何提高入爐煤細度成為當時急需解決的課題。
3? 原因分析及方案論證
根據破碎機的結構及煤的性質,經反復分析,影響混合煤細度的主要因素為錘頭的線速度、錘頭的數量、原料煤的性質。
經反復論證,結合原破碎機現狀,采用提高錘頭的線速度來提高破碎出料細度的方案最為經濟可靠。
通過增大錘餅長度來提高錘頭線速度。經研究破碎機的結構,并和破碎機生產廠溝通,可采用生產廠定型的PFCK1818可逆反擊錘式破碎機回轉直徑1.8m的錘柄及錘頭,且其轉子軸承、主軸及錘盤等轉子體等相關部件無需改動(和定型的回轉直徑1.8m轉子均相同),這樣把該型破碎機轉子回轉直徑由1.6m升級到1.8m,根據需要機殼做相應的改動。
4? 改造實施
(1)拆除原有PFCK1618破碎機上機體、左右機體、反擊板、錘頭及錘餅,保留原粉碎機下機體、軸承座、主軸及錘盤等轉子體。
(2)從破碎機生產廠家重新訂購改進后的新上機體、新左右機體、新反擊板、新錘頭錘餅。經和生產廠家研究確認,以上部件可選用廠家PFCK1818型破碎機定型產品部件。
(3)改造下機體,對上述變動后,產生的左右機體與下機體聯接板錯位80mm,所以需現場對下機體底鋼板、聯接板、支耳、筋板做相應的改動,且焊接支耳時與新左右機體大支耳穿上銷軸,調整好位置后再焊接。
(4)電機、液力偶合器沿用原PFCK1618電機、液力耦合器,不做改動。經測算,原配套電機YKK5601-8,功率630kW,額定電流78.2A,而PFCK1618破碎機改造前正常運行電流為43A左右,又因我廠正常生產時,入破碎機前的混合煤總量控制在220t/h,較其破碎設計能力300~350t/h存在缺口,所以動力負荷有富余量,經測算,電機、液力耦合器不用升級。
5? 改造效果
5.1 出料細度比較
表1為改造前連續10d統計細度平均值為82.6%,上表2為改造后連續10d統計細度平均值為88.9%,從統計結果看,改造后細度明顯提高;雖改造后電機工作電流有所升高,但沒有超過電機額定電流,具備連續穩定運行條件。
5.2 成本比較
經對改造前細度在83%左右時所用主要配比結構,和改造后細度達到86%時的主要配煤結構根據同一價格測算對比,焦炭冷熱態強度相同,使配合煤成本降低約7元/t左右。
6? 結語
改造后投用至今混合煤的粉碎細度由原82%~83%左右,提高到88%~89%左右,即使加大不易破碎的貧瘦煤、氣煤及弱粘煤等廉價煤的配入量,入爐煤的細度也能達到86.8%以上;在優化原料結構降低成本方面,降低主焦煤的配入量,加大貧瘦煤、氣煤及弱粘煤等廉價煤配入量,每噸焦炭可降低成本6~8元/t,年創效益480~640萬元;在塌煤及生產運行方面,減少了塌煤,穩定了生產秩序,且設備運行連續穩定,達到了預期效果。
參考文獻
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