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某礬礦酸性廢水處理的工程設計

2020-09-16 09:49:46張小慶
凈水技術 2020年9期
關鍵詞:設計

張小慶

(安徽中環環保科技股份有限公司,安徽合肥 230051)

礦山開采過程中會產生大量的酸性礦山廢水,據統有關資料統計,我國每年的酸性礦山廢水排放量為36億t,其比例占全國工業廢水總排放量的10%左右,而酸性礦山廢水的處理率卻僅為4.28%,因此,酸性礦山廢水的處理已經成為亟需解決的問題[1]。某礬礦山主要開采產品為鉀明礬等,曾是省內大中型骨干企業,隨著經濟的轉型,以及明礬替代品的出現,礦廠最終停產。雖然礦廠主體已經停產,但開采造成的礦坑廢水污染一直延續,礦坑排水主要是圍巖地下水,在硫的參與下形成含有害元素的酸性廢水[2],廢水中重金屬含量嚴重超標。此酸性廢水從巷道涌出,且無廢水處理設施,直接流入河流,最終匯入湖泊,對河流兩岸農業灌溉、流經河流水質產生較大影響,在雨水較少時對周邊村鎮居民的生活有一定危害。

因此,需要對巷道涌出的廢水進行收集處理,新建一座廢水處理站,使廢水經處理后達標排放。針對礦山酸性廢水,朱樂輝等[3]采用“石灰石沉淀+過濾+石灰沉淀+混凝沉淀”工藝分段沉淀,使出水錳≤1.2 mg/L。鄭雅杰等[4]采用石灰與氫氧化鈉二段中和法處理礦山酸性廢水,取得了很好的效果。結合本項目廢水特性,本工程采用堿液中和、曝氣氧化、兩級混凝沉淀和一體化鐵錳濾池的處理工藝,確保廢水得到有效處理,達到出水標準后外排。

1 工程概況

本工程礬礦酸性廢水來源主要為礦坑涌水,廢水水量隨季節性變化較大,根據監測數據,夏季雨后廢水量約為2 880 m3/d,故確定設計規模為3 000 m3/d。廢水呈強酸性,鐵、銅含量較高,同時還含有一定的錳,其他常規指標均較低,因此,特征污染物為pH和鐵、錳、銅重金屬。按照環評要求,出水總鐵參考上海市《污水綜合排放標準》(DB 31/199—2018)中表2一級標準執行;銅及其他污染物執行《污水綜合排放標準》(GB 8979—1996)表4中一級標準。具體設計進、出水水質指標如表1所示。

表1 設計進、出水水質Tab.1 Design Influent and Effluent Water Quality

2 工藝流程

水中銅離子能夠對空氣氧化二價錳起催化作用,因此,考慮先在中性條件下將鐵、錳氧化成高價易水解沉淀的鐵、錳離子;由于鐵、錳在水中存在條件相似,故一級混凝反應池中先將pH值調節到8,以去除鐵、錳離子以及部分銅離子;二級混凝反應池中再將pH值調節到10,以去除廢水中銅離子并進一步去除鐵、錳離子。廢水中鐵離子含量較高,需增設鐵錳濾池強化鐵、錳的去除效果,以保證出水的穩定性。二級沉淀池出水進入中提泵站,投加稀酸對廢水pH進行調節,使其達到排放要求。

因此,本工程污水處理工藝為預調節池(pH值調節到7,曝氣)+一級混凝反應池(pH值調節到8)+一級沉淀池+二級混凝反應池(pH值調節到10)+二級沉淀池+中提泵站(pH值調節到6~9)+一體化鐵錳濾池+清水池。工藝流程如圖1所示。

圖1 廢水處理站工藝流程圖Fig.1 Flow Chart of Treatment Process

污泥處理工藝采用污泥濃縮池+板框壓濾脫水,使污泥含水率降到60%以下,外運至某垃圾發電廠處置。

廢水處理站進水自流到預調節池,調節pH至中性,經平流式沉淀池沉淀后曝氣,利用水中銅離子對空氣氧化二價錳起催化作用,將鐵、錳氧化成高價易水解沉淀的鐵、錳離子;隨后廢水進入一級混凝反應池中,將pH值調節到8,自流進入一級沉淀池,以去除鐵、錳離子以及部分銅離子;一級沉淀池出水進入二級混凝反應池,將pH值調節到10,自流進入二級沉淀池,以去除廢水中銅離子并進一步去除鐵、錳離子;二級沉淀池出水進入中提泵站,投加稀酸調節pH至中性,由于廢水中鐵離子含量較高,增設鐵錳濾池強化鐵、錳的去除效果,以保證出水的穩定性;通過中提泵將廢水提升進入一體化鐵錳濾池,出水進入清水池排放。

由于各工藝段主要是酸堿中和反應,運行過程中pH的控制至關重要,因此,設計了一套pH自動控制加藥系統,通過pH的反饋自動控制加藥泵的啟停,既保證了污水處理的效果又可以節省藥劑使用量。

pH自動控制加藥系統,是通過pH計控制器自動檢測被測液體的pH值,并通過設定控制范圍轉換成電流信號輸出到加藥泵,加藥泵(已設定接收信號范圍及輸出頻率范圍)通過接收到的信號,自動控制加藥泵的啟停。

3 主要構筑物及設備設計參數

3.1 預調節池

預調節池分為沉淀區和曝氣區,起到調節水量以及調節至中性環境下氧化金屬離子的作用。廢水先進入混合池,與投加的堿液攪拌混合調節pH值至7,然后經過平流式沉淀池將沉淀物去除,隨后廢水進入曝氣區,將廢水中二價鐵氧化成更易水解沉淀的三價鐵離子,同時,在銅離子的催化作用下將二價錳離子氧化為不溶性的二氧化錳,形成沉淀去除,曝氣氣水比為7∶1。

由于加入堿液調節pH,會產生大量的沉淀物,因此,在工程設計上將曝氣區設置于平流式沉淀池后端,可以大大減少酸堿中和沉淀物對曝氣管的堵塞,方便后期運營。在藥劑選擇上,由于石灰乳渣滓較多,考慮盡量減少沉淀物,預調節池選擇投加堿液。

設計預調節池1座,停留時間HRT=8 h,尺寸為:L×B×H=21.0 m×12.0 m×4.5 m(半地下鋼砼結構)。設置混合池1座,與預調節池合建,尺寸為:L×B×H=2.0 m×2.0 m×3.4 m(半地下鋼砼結構)。

主要設備:潛污泵3臺,流量Q=62.5 m3/h,揚程H=9 m,功率P=4.0 kW(2用1備,1臺變頻);中空管曝氣器1套;桁車式刮泥機1臺,跨距4.2 m,功率P=4.55 kW;立式攪拌機1臺,漿葉直徑D=1 m,功率P=1.5 kW;剩余污泥泵1臺,流量Q=15 m3/h,揚程H=13 m,功率P=1.1 kW; pH計1臺,置于混合池內。

3.2 事故池

主要作用為儲存事故水,防止因意外原因導致出水不達標而外排。設計事故池1座,停留時間HRT=5 h,尺寸為:L×B×H=21.0 m×6.3 m×4.5 m(半地下鋼砼結構)。

主要設備:潛污泵2臺,流量Q=62.5 m3/h,揚程H=5 m,功率P=4.0 kW(1用1備);潛水攪拌器1臺,功率P=4.0 kW;超聲波液位計1臺。為節省占地,事故池和預調節池合建。

3.3 一級混凝反應池

廢水從預調節池通過泵提升進入一級混凝反應池,反應池內投加石灰乳和陽離子PAM,將pH值調節到8,初步去除廢水中鐵離子和錳離子,并進行絮凝沉淀。設計一級混凝反應池1座,尺寸為:L×B×H=6.0 m×3.0 m×5.4 m(半地下鋼砼結構)。

主要設備:混合攪拌機1臺,漿葉直徑D=1.4 m,轉速R=40 r/min,功率P=3.0 kW;混合攪拌機1臺,漿葉直徑D=1.4 m,轉速R=25 r/min,功率P=2.2 kW;pH計1臺。

3.4 一級沉淀池

對一級混凝反應池出水進行沉淀,去除其中沉淀物。設計方形一級沉淀池1座,表面負荷q=0.74 m3/(m2·h),尺寸為:Φ×H=13.0 m×4.5 m(池邊深度,半地下鋼砼結構)。

主要設備:中心傳動刮泥機1套,功率P=0.75 kW;剩余污泥泵1臺,流量Q=10 m3/h,揚程H=10 m,功率P=1.1 kW。

3.5 二級混凝反應池

廢水從一級沉淀池自流進入二級混凝反應池,反應池內投加石灰乳和陽離子PAM,將pH值調節到10,廢水中銅轉化成氫氧化銅沉淀,進一步去除鐵和錳,并進行絮凝沉淀。設計二級混凝反應池1座,尺寸為:L×B×H=6.0 m×3.0 m×5.4 m(半地下鋼砼結構)。

主要設備:混合攪拌機1臺,漿葉直徑D=1.4 m,轉速R=40 r/min,功率P=3.0 kW;混合攪拌機1臺,漿葉直徑D=1.4 m,轉速R=25 r/min,功率P=2.2 kW;pH計1臺。

3.6 二級沉淀池

對二級混凝反應池出水進行沉淀,去除其中沉淀物。設計方形二級沉淀池1座,表面負荷q=0.74 m3/(m2·h),尺寸為:Φ×H=13.0 m×4.5 m(池邊深度,半地下鋼砼結構)。

主要設備:中心傳動刮泥機1套,功率P=0.75 kW;剩余污泥泵1臺,流量Q=10 m3/h,揚程H=10 m,功率P=1.1 kW。為節省占地,一、二級混凝反應池和沉淀池合建。

3.7 中提泵站(含反調節混合池)

二級沉淀池出水自流進入中提泵站,投加稀鹽酸調節pH值至6~9,然后通過泵提升進入一體化鐵錳濾池。設計中提泵站1座(含反調節混合池),尺寸為:L×B×H=6.0 m×6.0 m×5.0 m(半地下鋼砼結構),其中反調節混合池尺寸為:L×B×H=2.0 m×2.0 m×5.0 m。

主要設備:中間提升泵3臺,流量Q=62.5 m3/h,H=25 m,P=11 kW(2用1備,1臺變頻);混合攪拌機1臺,槳葉直徑D=1 m,轉速R=58 r/min,功率P=1.5 kW;超聲波液位計1臺;pH計1臺。

3.8 一體化鐵錳濾池

采用過濾截留水中的懸浮雜質,從而使水質得到凈化的工藝過程。采用一體化成套設備,設計參數:濾速V=7.8 m/h,反沖洗氣強度為15 L/(m2·s),反沖洗水強度為10 L/(m2·s),反沖洗形式為降水位+氣水聯合反沖洗,反沖洗周期根據實際情況而定,一般24~48 h。濾料從上往下依次為:粒徑0.6~1.2 mm 的天然海砂,粒徑2~4 mm的石英砂,粒徑4~8 mm和8~16 mm的鵝卵石。

主要設備:砂濾罐2套,單個罐體尺寸:Φ×H=3.2 m×4.5 m(碳鋼罐體);反洗風機1臺,風量Q=5.6 m3/min,風壓H=0.04 MPa,功率P=5.5 kW;反洗泵1臺,設計流量Q=289 m3/h,揚程H=20 m,功率P=37 kW。

3.9 清水池

為鐵錳濾池提供反沖洗用水,出水可直接排放。根據砂濾罐的反沖洗水泵流量、反沖洗時間等參數確定清水池尺寸,并從運行角度考慮和砂濾罐設備的距離。停留時間HRT=1.2 h。設計清水池1座,與中提泵站合建。尺寸為:L×B×H=6.0 m×6.0 m×5.0 m(半地下鋼砼結構)。

3.10 污泥濃縮池

將預調節池和一、二級沉淀池內的剩余污泥進行濃縮,然后送入板框壓濾機進行脫水。絕干污泥量為0.25 t/d。設計污泥濃縮池1座,尺寸為:Φ×H=5.0 m×4.5 m(池邊深度,地上鋼砼結構)。

主要設備:柵條式污泥濃縮機1臺,功率P=0.75 kW。

4 運行情況分析及工程經濟指標

根據廢水處理站運行結果表明,該廢水站進、出水水質達到設計要求,出水指標均能滿足排放標準。運行監測數據(2020年3月)如表2所示。

表2 運行進、出水水質Tab.2 Results of Influent and Effluent Water Quality

本工程總投資為1 599.13萬元,其中工程費用為1 261.81萬元,工程建設其他費用為281.04萬元,預備費為46.29萬元,鋪底流動資金為10.00萬元(包含了1 km管網費用)。

本工程設計運行費用為2.830元/t,其中電費為0.365元/t,藥劑費為1.819元/t,人工費為0.091元/t,污泥處置費為0.084元/t,其他費用為0.471元/t。

5 設計特點

(1)設計了預調節池和事故池,預調節池兼顧調節水量和調節pH、曝氣氧化的雙重作用[5],設計時考慮到酸堿中和生成的沉淀物對曝氣管的堵塞,影響曝氣氧化的效果,故在曝氣區前端設計了平流式沉淀池,并采用產生沉淀物較少的堿液藥劑。進水在混合池內與堿液充分攪拌反應,隨后進入平流式沉淀池,去除固體沉淀物后廢水再進入曝氣區進行曝氣氧化反應,大大減少了曝氣管的堵塞,提高了曝氣氧化的效果。

(2)考慮構筑物相互間協調和節省占地,將預調節池的沉淀池設計為平流式,將一、二級沉淀池設計為方形,有利于同其他構筑物合建,也有利于廠區整體布局美觀。

(3)清水池設計時兼顧砂濾罐反沖洗用水的需求,構筑物具有雙重作用,避免了單獨建設反沖洗水池,節省了占地。

(4)由于廢水中鐵離子含量較高,為保證出水的穩定達標,設計時在兩級混凝沉淀后考慮鐵錳濾池,強化鐵、錳的去除效果。同時,由于水量較小,從經濟上比較后,設計選用一體化鐵錳濾池,簡單方便。對其他小規模酸性礦山廢水的處理工程,具有一定的參考性。

(5)由于主要是酸堿中和反應,如何精確有效地投加藥劑是運行的關鍵,既關系到處理效果又關系到生產成本。故工程設計了一套pH自動控制加藥系統,通過該系統,可以監測到預調節池、一級混凝池、二級混凝池、中提泵站內實時pH,并通過pH自動系統控制加藥泵的頻率或者啟停,大大提高了加藥的精度和工作效率,保障了生產工藝的穩定以及降低了生產成本。

6 結論

根據現場實際運行數據,廢水處理站出水pH值為6~9,鐵為0.22~1.68 mg/L,錳為0.17~1.71 mg/L,銅為0.06~0.42 mg/L。故工程設計采用“預調節池+一級混凝反應池+一級沉淀池+二級混凝反應池+二級沉淀池+中提泵站+一體化鐵錳濾池+清水池”的工藝切實可行,能夠滿足出水pH值為6~9,鐵≤2.0 mg/L,錳≤2.0 mg/L,銅≤0.5 mg/L的要求。廢水經處理后達標排放,能夠有效地減少廢水對周邊水體環境和居民生活的影響,保護了環境。工程設計中的一些思路對其他類似項目提供了參考作用。

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