唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院自動(dòng)化工程系 董瑞佳
某港口是渤海灣重要的煤炭下水碼頭,位于“西煤東運(yùn)、北煤南運(yùn)”的核心位置,承擔(dān)著國(guó)家電煤鐵路轉(zhuǎn)水運(yùn)的中轉(zhuǎn)任務(wù),該港口分為起步、續(xù)建兩個(gè)單元,共有8臺(tái)移動(dòng)伸縮式裝船機(jī)、10個(gè)泊位,設(shè)計(jì)吞吐量達(dá)到1億噸/年,該港口生產(chǎn)任務(wù)重,其中續(xù)建單元203#泊位在一次船舶靠泊過(guò)程中,因船方操作不當(dāng),發(fā)生船舶撞上續(xù)建碼頭BM帶式輸送機(jī)棧橋事故,導(dǎo)致BM5、BM6、BM7、BM8帶式輸送機(jī)棧橋4組8根立柱變形傾斜,橫擔(dān)、工字梁等主要鋼結(jié)構(gòu)歪曲變形,續(xù)建單元4臺(tái)裝船機(jī)無(wú)法進(jìn)行正常裝船作業(yè)。
事故發(fā)生后,緊急召開(kāi)了維修方案制定會(huì)議,在制定被撞區(qū)域修復(fù)方案時(shí),考慮到9月份正值電煤搶運(yùn)的生產(chǎn)高峰期,如果采用傳統(tǒng)的“等待備件(緊急加工新備件也至少需要6~7天)、拆除變形部位、依次更換”的工藝進(jìn)行維修,再加上整體更換共需要四臺(tái)裝船機(jī)停機(jī)10天以上,該公司的直接經(jīng)濟(jì)損失約為2600萬(wàn)元(按每月裝船量在500萬(wàn)噸估算)。為了減少維修停機(jī)對(duì)生產(chǎn)的影響,經(jīng)過(guò)充分研究與現(xiàn)場(chǎng)論證,決定采用受損支柱臨時(shí)加固,緊急調(diào)正變形帶式輸送機(jī)中心線的搶修工藝,實(shí)現(xiàn)了在撞后12個(gè)小時(shí)即恢復(fù)生產(chǎn)。后續(xù)又采用制作大型工裝支頂帶式輸送機(jī)棧橋更換工藝,實(shí)現(xiàn)了在不停機(jī)的情況下完成了對(duì)全部受損構(gòu)件的更換及BM帶式輸送機(jī)橋架的永久修復(fù),為企業(yè)減少了因停機(jī)維修而造成的的經(jīng)濟(jì)效益損失。
為減少等待備件期間的停產(chǎn)對(duì)碼頭正常生產(chǎn)造成的影響,在事故發(fā)生后立即組織相關(guān)維修人員對(duì)BM棧橋所撞部位進(jìn)行了緊急搶修,臨時(shí)將變形的帶式輸送機(jī)架調(diào)直,僅停機(jī)12小時(shí)就完成了緊急搶修,使裝船作業(yè)能夠順利恢復(fù)正常。
2.2.1 工裝安裝
(1)按照工裝圖紙進(jìn)行工裝加工,并運(yùn)輸至現(xiàn)場(chǎng)。
(2)BM帶式輸送機(jī)無(wú)須停機(jī),參考工裝圖紙安裝單側(cè)。35噸吊車將工裝立柱擺放到指定位置,然后將單片棧橋置于工裝立柱上方懸空,待千斤頂放好位置落下,頂起檁條40mm,頂起后用支墩撐起(圖1)。

圖1 BM帶式輸送機(jī)棧橋工裝支頂示意圖
(3)工裝安裝完畢后,運(yùn)行24小時(shí)并有專人進(jìn)行監(jiān)護(hù),在確認(rèn)沒(méi)有發(fā)生變形的情況下,進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)更換(圖2)。

圖2 采用工裝支架支頂BM棧橋并進(jìn)行損壞部位的更換
(1)首先拆除棧橋走道鋼板、擋風(fēng)板,將電纜橋架恢復(fù)到原來(lái)位置,更換變形的接料板;用氣焊切割掉彎曲變形的檁條,選擇與原檁條平行位置等長(zhǎng)度的檁條進(jìn)行局部修補(bǔ)焊接;安裝走道鋼板以及擋風(fēng)板立柱。以上維修均可在帶式輸送機(jī)不停機(jī)的情況下進(jìn)行維修作業(yè)或者在帶式輸送機(jī)工作間隙進(jìn)行。
(2)更換立柱需要從底板上表面用氣焊切割掉原有立柱,拆除、安裝新立柱。
(3)更換橫擔(dān)梁、花架,更換完成后拆除工裝,監(jiān)護(hù)運(yùn)行一周。
施工工藝流程如圖3所示。

圖3 完全修復(fù)施工工藝流程圖
制定施工方案,技術(shù)人員進(jìn)行放線測(cè)量,維修人員、技術(shù)人員、機(jī)械設(shè)備等進(jìn)場(chǎng),需要更換的鋼結(jié)構(gòu)零部件運(yùn)輸,在車間制作工裝并運(yùn)輸至維修現(xiàn)場(chǎng)并進(jìn)行組裝、搭建,更換鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件及高強(qiáng)螺栓,測(cè)量單片直線度,吊裝相關(guān)構(gòu)件,整體檢驗(yàn)調(diào)整,附屬件安裝,試車交付。
(1)打破了傳統(tǒng)的全流程停機(jī)的維修方式,采用工裝支頂?shù)姆绞竭M(jìn)行維修。通過(guò)使用頂升工裝,將變形的帶式輸送機(jī)托輥架及鋼結(jié)構(gòu)臨時(shí)矯正,調(diào)整了變形部分的帶式輸送機(jī)中心線,使帶式輸送機(jī)在停機(jī)12小時(shí)就恢復(fù)了生產(chǎn),將事故對(duì)生產(chǎn)的影響降到了最低。
(2)完全修復(fù)采用的是不停機(jī)維修的策略,修復(fù)過(guò)程不影響生產(chǎn),在保證安全的前提下,實(shí)現(xiàn)了“生產(chǎn)維修兩不誤”,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的影響較小。整個(gè)調(diào)整施工期間生產(chǎn)仍能順利進(jìn)行,大大減少了因停機(jī)對(duì)公司生產(chǎn)效益的影響(圖4)。

圖4 BM棧橋永久修復(fù)后效果圖
(3)局部修補(bǔ)損壞鋼結(jié)構(gòu),而不是全部更換,降低了維修成本和工人的勞動(dòng)量,而且支頂?shù)墓ぱb可作為備件應(yīng)用于其他處帶式輸送機(jī)的維修。
(4)及時(shí)恢復(fù)了生產(chǎn)作業(yè),將客戶的損失降到最低,得到了客戶的好評(píng),為該企業(yè)在港口企業(yè)中樹(shù)立了良好的口碑,公司的品牌和聲譽(yù)得到了進(jìn)一步提升。
(5)修復(fù)工作結(jié)束后,對(duì)采用的工藝進(jìn)行了及時(shí)總結(jié),編制了工藝文件,形成了標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)模式,在帶式輸送機(jī)鋼結(jié)構(gòu)維修中可進(jìn)一步推廣,為帶式輸送機(jī)鋼結(jié)構(gòu)的維修積累相關(guān)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。
該工藝創(chuàng)新性和實(shí)用性都很強(qiáng),能極大地提高維修效率,降低維修成本,最重要的是對(duì)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)影響相對(duì)較小,可在帶式輸送機(jī)的同類維修中進(jìn)行推廣。