魏明賀 孫峰
摘要:由于目前通鋼煉軋廠開始雙線生產(chǎn),軋制節(jié)奏比較緊湊,使換輥更加頻繁和緊張。通過試驗,提高換輥缸的速度20%,每架軋機可以平均提高30秒換輥速度,提高了軋制節(jié)奏,減輕了換輥壓力。
關(guān)鍵詞:熱連軋 換輥速度 改進措施
0 引言
通鋼連軋廠軋線自雙線生產(chǎn)以來,換輥次數(shù)明顯增加,對自動換輥的快速性的要求也越來越高。由于生產(chǎn)節(jié)奏很快,在很多情況下,例如工作輥到量了導(dǎo)致板型不好或鋼帶甩尾等造成軋輥表面損傷,工作輥必須更換,所以經(jīng)常需要加熱爐導(dǎo)坯,甚至剃坯,這樣不僅降低了軋制節(jié)奏,降低了產(chǎn)量,還無形中造成生產(chǎn)成本的增加,降低了產(chǎn)品的利潤。因此,迫切需要積極尋求提高換輥速度的改進措施。
1 技術(shù)改造
1.1 改造前的技術(shù)分析 經(jīng)過對換輥步驟的分析,提出通過抵擋提高工作輥換輥缸的速度來減少換輥時間,即減少換輥過程中“抽出舊輥”和“推進新輥”這兩個步驟的時間來達(dá)到目的。在這兩個步驟中,換輥缸勾頭處于行程的不同位置時動作速度分為高速和低速,而采用高速的行程較長。考慮到換輥缸勾頭在軋機內(nèi)部時機械設(shè)備動作的精確度和穩(wěn)定性,我們只能調(diào)整換輥缸的前進和后退中的高速來減少換輥時間。
1.2 改造前的準(zhǔn)備 首先做好數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)備工作,在換輥程序中增加程序段,使在ODG中可以采集“抽出舊輥”和“推入新輥”的時間。
1.3 數(shù)據(jù)采集分析 試驗以第5架(F5)軋機為例,以原換輥速度為標(biāo)樣,分別以提高抽輥和裝輥速度的15%、20%、25%為試驗數(shù)據(jù),試驗后對換輥時間進行采集和對比分析,可以得出:
在原換輥速度的情況下,平均抽輥時間為118秒,裝輥時間為138秒。
提高速度15%后,平均抽輥時間為110秒。平均裝輥時間為126秒;
提高速度20%后,平均抽輥時間為106秒。平均裝輥時間為123秒;
提高速度25%后,平均抽輥時間為104秒。平均裝輥時間為120秒;
對比分析結(jié)果見表1。
從表1可以得出,提速15%可以節(jié)約時間20秒,提速20%可以節(jié)約27秒,提速25%可以節(jié)約32秒。但在試驗過程中提速25%時,換輥缸有顫動現(xiàn)象,對換輥設(shè)備有不利的影響。而其他的兩種情況換輥缸運行正常。綜合以上分析,換輥速度提速20%,節(jié)約換輥時間27秒是可行的。
2 技術(shù)改造的應(yīng)用
分別對第4架軋機到第1架軋機進行了提速試驗,每架軋機采集5組試驗數(shù)據(jù),取平均值,經(jīng)現(xiàn)場試驗確定提速20%,換輥設(shè)備運行正常,每架軋機可以有幾十秒的提速空間,有利于提高軋制節(jié)奏,提高軋制速度。比較數(shù)據(jù)見表2。
表2 第1-4架軋機換輥試驗對比數(shù)據(jù)
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3 結(jié)語
隨著生產(chǎn)任務(wù)的加重和設(shè)備的逐步老化,程序中的一些參數(shù)也越來越不適應(yīng)生產(chǎn)的現(xiàn)狀,需要做出相應(yīng)的調(diào)整,用來滿足生產(chǎn)的要求。通過對換輥缸速度的調(diào)整,每架軋機可以提高換輥速度30秒,提高了雙線軋制的效率。
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作者簡介:魏明賀(1981-),男,遼寧朝陽人,研究方向:金屬壓力加工。