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QC方法在加熱爐改造設(shè)計中的應(yīng)用

2015-04-13 17:49:56黃林常一舟
中國高新技術(shù)企業(yè) 2015年8期
關(guān)鍵詞:PDCA循環(huán)

黃林 常一舟

摘要:文章介紹的QC質(zhì)量控制方法,遵循PDCA循環(huán),通過設(shè)定目標(biāo)、目標(biāo)可行性分析、原因分析、要因確認、制定對策、效果檢查、節(jié)能效果及社會效益、結(jié)語等,在加熱爐的改造設(shè)計中得到了成功應(yīng)用,最終達到了通過設(shè)計改造提高加熱爐熱效率的目的。

關(guān)鍵詞:QC小組;加熱爐;改造設(shè)計;熱效率;PDCA循環(huán) 文獻標(biāo)識碼:A

中圖分類號:TG307 文章編號:1009-2374(2015)08- DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.

蘭州寰球工程公司加熱爐設(shè)計QC小組是攻關(guān)型小組,該小組創(chuàng)立的主要任務(wù)是圍繞設(shè)計實踐,開展QC活動,解決加熱爐改造設(shè)計項目中提高熱效率遇到的各種難題。

1 選題理由

2012年,公司設(shè)計院受蘭州石化公司煉油廠潤滑油生產(chǎn)裝置加熱爐節(jié)能改造項目委托,進行22單元圓筒形加熱爐的改造設(shè)計,要求盡可能提高該加熱爐熱效率,達到節(jié)能改造的目的。加熱爐效率是衡量加熱爐先進性的一個重要指標(biāo),加熱爐效率低會導(dǎo)致裝置能耗增加。該加熱爐2011年平均熱效率僅達到83.7%。因此,如何優(yōu)化設(shè)計,提高加熱爐熱效率遂成為一項重要攻關(guān)

課題。

2 設(shè)定目標(biāo)

22單元加熱爐熱效率當(dāng)前值83.7%,設(shè)定目標(biāo)值83.7%。

3 目標(biāo)可行性分析

2012年3月,QC小組成員到蘭州石化公司煉油廠潤滑油生產(chǎn)裝置采集22單元加熱爐數(shù)據(jù),對2011年1~12月的爐效率進行統(tǒng)計,結(jié)果顯示2011年的加熱爐效率平均值僅達到83.7%。小組成員采集同類裝置23單元圓筒形加熱爐效率進行對比,該加熱爐熱效率平均值達到88.3%。與23單元加熱爐進行對比,二者均為溶劑精制裝置加熱爐。小組成員查數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),兩臺加熱爐爐管內(nèi)介質(zhì)均為精制液,且熱負荷一樣,都是13376MJ/h。因此從設(shè)備自身情況看,22單元圓筒形加熱爐的熱效率應(yīng)當(dāng)能夠提高。另外,QC攻關(guān)小組成員均有較高文化水平,從事設(shè)計工作多年,有豐富的設(shè)計經(jīng)驗,從設(shè)計能力上考慮,提高該加熱爐熱效率可行。

4 原因分析

為了找出22單元加熱爐熱效率低的原因,小組成員采用“頭腦風(fēng)暴法”,多方面分析,歸納出l2條可能存在的原因(圖1)。

1 襯里材質(zhì)不合適 設(shè)計爐體襯里 爐體外壁溫度≤60℃ 1.小組比對各類襯里性能參數(shù),設(shè)計合適的襯里結(jié)構(gòu);

2.車間確認襯里施工時間。 加熱爐現(xiàn)場 2012.10

2 余熱利用率低 利用煙氣對入爐空氣預(yù)熱 排煙溫度降低至160℃ 1.小組對煙氣余熱回收裝置進行設(shè)計討論,確定余熱回收部分設(shè)計方案;

2.車間確認余熱回收裝置施工時間。 車間會議室 2012.10

3 燃燒器性能低 用新型燃燒器取代舊燃燒器 熱負荷達到13376MJ/h 1.設(shè)計新型燃燒器選擇方案;

2.聯(lián)系車間確定燃燒器更換時間。 加熱爐現(xiàn)場 2012.10

4 儀表有故障 更換新的煙氣氧分析儀表 排煙氧含量約3.1mol% 1.對煙氣氧分析儀表重新選型;

與車間確定儀表更換時間。 加熱爐現(xiàn)場 2012.10

6 對策實施

6.1 新設(shè)計爐體襯里

原加熱爐600×600方形普鋁纖維爐襯材料[1]不滿足爐膛溫度要求,襯里損壞嚴重,爐體外壁溫度指標(biāo)不合格,散熱損失較大,設(shè)計小組決定對爐襯結(jié)構(gòu)進行了重新設(shè)計:輻射室選用兩層25mm厚的陶瓷纖維板作為背襯,外層使用含厚150mm的鋯陶瓷纖維模塊并用錨固件固定。爐底采用200mm厚的1200kg/m3的輕質(zhì)澆注料和65mm規(guī)格的耐火磚。對流室襯里采用輕質(zhì)澆注料襯里,輔以陶瓷纖維毯作為耐火填充材料。小組成員對爐體外壁溫度分三批次進行數(shù)據(jù)采集,結(jié)果均達到了60℃控制指標(biāo)要求。

6.2 利用煙氣熱量對入爐空氣進行預(yù)熱

通過對加熱爐進行熱工測試,依據(jù)SY/T6381-2008《加熱爐熱工測定》,對煙氣成分進行分析,計算出加熱爐排煙的露點為125℃。根據(jù)該加熱爐的實際運行記錄,加熱爐排煙溫度在218℃~230℃,為了充分保證加熱爐不產(chǎn)生露點腐蝕,選擇空氣預(yù)熱器出口煙氣溫度在140℃。經(jīng)分析研究,選擇了目前國際上比較先進的高效熱管換熱器,安裝在加熱爐對流室上方與煙囪底座之間。增加余熱回收裝置以后,加熱爐余熱得到了充分利用,最終排煙溫度平均值達到了155℃,達到了工藝要求小于160℃的指標(biāo)。

6.3 用新型燃燒器取代舊燃燒器

舊燃燒器噴頭孔道堵塞嚴重,不能滿足生產(chǎn)要求。核算加熱爐熱負荷13376MJ/h的工藝指標(biāo),選用高效低氮氧化物氣體燃燒器,采用煙氣再循環(huán)技術(shù)[3]將溫度已降低的煙氣再循環(huán)與燃燒空氣混合,通過降低氧濃度和火焰溫度來降低NO2的生成。燃燒器設(shè)計更換后,計算加熱爐熱負荷數(shù)據(jù),燃燒器的燃料量為0.1373kg/s,燃料氣低熱值為29598kJ/kg,燃燒器可提供的最大熱負荷為14629MJ/h,大于加熱爐熱負荷指標(biāo)值13376MJ/h。

6.4 更換新的煙氣氧分析儀表

煙氣氧分析儀表數(shù)據(jù)是反映燃燒是否完全的重要判斷依據(jù),通過對煙氣氧分析儀表進行重新選型,更換后可對整個運行周期排煙氧氣含量在線檢測,方便隨時了解加熱爐的燃燒狀況、熱效率和環(huán)保指標(biāo)。煙氣氧分析儀更換后,截至目前未出現(xiàn)過故障,兩次儀表校驗均合格。對加熱爐排煙氧含量檢查,六次測量平均值約為3.1mol%,符合控制要求,達到了預(yù)期效果。

7 效果檢查

經(jīng)過小組成員的共同努力,各項措施全面完成??疾鞂Σ邔嵤┣昂蠹訜釥t熱效率的變化,小組統(tǒng)計改造后的加熱爐熱效率,2013年熱效率年均值達到了88.2%,超過了目標(biāo)值,比改造前平均提高了4.5%。

8 節(jié)能效果及社會效益

潤滑油生產(chǎn)裝置22單元加熱爐原運行指標(biāo):有效熱負荷13376MJ/h;排煙溫度218℃~230℃;排煙氧含量4.6mol%;熱效率83.7%;瓦斯氣年耗量4700噸。改造設(shè)計后的指標(biāo):有效熱負荷13376MJ/h;排煙溫度≤160℃;排煙氧含量3.1mol%;熱效率88.2%;瓦斯氣年耗量4500噸,每年可節(jié)省燃料量4700-4500=200噸瓦斯氣/年。燃料節(jié)約率:(4700-4500)÷4700×100%=4.26%,節(jié)能效果顯著。采取活動措施后,加熱爐熱效率得以提高,加熱爐煙氣排放減少,減少了大氣污染,確保了裝置安全平穩(wěn)運行,改造設(shè)計得到用戶的充分肯定。

9 結(jié)語

經(jīng)過小組成員的共同努力,QC活動已經(jīng)結(jié)束,整個過程成功實現(xiàn)了四項改進,最終加熱爐熱效率得到提高,但并不表示達到了最高,小組成員將認真總結(jié)本次活動經(jīng)驗,搞好數(shù)據(jù)分析,為以后的攻關(guān)打好基礎(chǔ),進行下個PDCA循環(huán),以求取得新的突破。

參考文獻

[1] 錢家麟,于遵宏,尹朝曦,李文輝,王蘭田,等.管式加熱爐(第二版)[M].北京:中國石化出版社,2003.

[2] 加熱爐熱工測定(SY/T6381-2008).

[3] 譚寧,李根先,周紅梅,郭曉群.加熱爐熱效率的影響因素及對策[J].河南石油,2003,17(z1).

[4] 趙增強,陳寶宏,司艷霞,徐洪濤.常壓裝置加熱爐節(jié)能改造[J].河南化工,2011,(28).

作者簡介:黃林(1989-),男,四川南充人,蘭州寰球工程公司助理工程師,研究方向:化工壓力容器及加熱爐等設(shè)備設(shè)計。

(責(zé)任編輯:秦遜玉)

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