韓先友
摘 要:進入21世紀以來,在經濟需求、節能環保、治理霧霾大背景下,隨著新能源LNG在汽車行業的快速應用,作為充裝LNG場所的加氣站也得到了蓬勃發展,在站的運行過程中,會產生不需要的BOG氣體,針對產生的BOG會降低經濟效益,對大氣造成污染,該文對LNG加氣站中產生的BOG進行了闡述,重點闡述了BOG的產生原因、BOG的產生量和不同的回收方法。對每種不同的回收方法進行了比較,每種回收方法需要的設備、投資額度、不同的適用條件、需要克服的不利條件等。
關鍵詞:LNG加氣站 BOG 回收 功能
中圖分類號:U473.8 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2015)08(c)-0128-02
進入21世紀以來,在經濟需求、節能環保、治理霧霾大背景下,天然氣及其相關行業得到了快速蓬勃發展。數據顯示,我國天然氣消費量預計2020年需求將達3000億m3。特別是近幾年來,隨著柴油、汽油的價格高位運行,液化天然氣(簡稱LNG)作為優勢燃料,在長距離運輸行業得到了快速發展,2013年底,中國LNG動力車總保有量大約為130,000輛,預計到2020年中國LNG動力車總保有量大約為800,000輛,屆時中國LNG動力車對天然氣燃料的總需求量也將增長至目前的10倍,從18億m3提高到180億m3。針對此需求,LNG加氣站如雨后春筍般冒出來,據卓創資訊數據統計,目前截至2014年底中國在運營LNG加氣站共有1962座,預計到2015年底將會增長至2600座以上。
1 BOG的產生原因
LNG加氣站不同于CNG加氣站,供應的產品為低溫天然氣。由于吸熱或壓力變化造成LNG的一部分蒸發為氣體BOG(boil off gas)。
LNG加氣站中,通常將LNG低溫絕熱地儲存在儲罐中,運行時經低溫絕熱的管道轉移至潛液泵、加氣機等設備中。雖然LNG儲罐和運輸設備都采用低溫絕熱結構,但存運設備與外界環境仍不可避免地存在熱量交換,加上LNG具有低溫性、易蒸發氣等特點,在儲存運輸設備中難免會產生蒸發氣體。此外在加氣站的運行工藝流程中,特別是LNG卸車和加氣過程,系統結構也跟環境存在接觸,這也會導致BOG的產生。一般在LNG加氣站中,BOG產生的原因可以歸結為以下幾點:第一,儲存運輸設備漏熱;第二,卸車和加氣過程中的空間置換;第三,LNG潛液泵運行時產生熱量;第四,其他一些原因,包括環境大氣壓變化以及卸車時壓力閃蒸等。
2 BOG的產生量
由于實際中每個LNG加氣站的儲罐容積大小和管道長度不同,BOG產生的氣體量也不同,為便于比較和計算,我們以常見的加氣站為例進行計算,假設以二級LNG加氣站為例,站內設置2座60 m3儲罐和敷設150 mDN40低溫管道,進行BOG蒸發量計算。
2.1 LNG儲罐日蒸發量計算
該工程選用2臺LNG儲罐,單罐容積為60 m3,儲罐額定日蒸發率為0.30%,每罐用完的周期為2天,為簡化計算,按照均勻用氣計算,即儲罐日蒸發量為145 Nm3。
2.2 管道日蒸發量計算
該項目站內低溫管道長度為150 m(D45×3.5),考慮低溫閥門以及其它設備,站內管道當量長度為260 m(D45×3.5),每平方米管道吸收熱量按25W/m2考慮,即日總吸收熱量為79354 kJ。
液化天然氣氣化包括顯熱和潛熱兩部分,在飽和狀態下,計算主要以潛熱為主:
Q總= Q潛=rm
式中:Q總為液化天然氣氣化吸收總熱量(kJ),即79354 kJ
m為天然氣質量(kg);
r為液化天然氣氣化潛熱(kJ/kg),取515.4 kJ/kg
經計算,站內管道系統吸收79354 J熱量后,氣化216 Nm3/d。
2.3 LNG槽車釋放量
卸車完畢后,一般LNG槽車內氣體壓力為0.4MPa,如果將氣體進行放空處理,將造成能源浪費以及環境污染,考慮將其回收,當槽車壓力降至為0.1 MPa時。每輛LNG槽車可回收天然氣162 Nm3。二級站日加氣規模為2.5×104 Nm3,每天需1輛LNG槽車到站,即平均每天需回收243 Nm3天然氣。
合計每日本站BOG的排放量大約為604 Nm3。
3 BOG的回收方法
為安全運行,此部分BOG氣體若不經過措施處理,只能通過放散管放散掉,對于LNG加氣站的運行成本無形中就增加很多。針對此問題,我們是否可用以下幾種方法把BOG氣體進行回收。
3.1 進入城市管網
LNG加氣站產生的BOG氣體通過站內設置氣化調壓計量裝置換熱調壓后進入城市管網。流程為:LNG加氣站產生的BOG氣體均回到LNG儲罐,通過空溫式氣化器和電復熱器換熱成為常溫氣體后,根據城市管網的壓力機制經過調壓器調壓后進入城市管網。此方法的回收優點是設備投資少,只投資氣化調壓計量裝置,投資額約為4萬元。以每日BOG的排放量大約為604 Nm計,每標準立方米的回收價格約是2.0元/Nm3,與直接排放比較,回收收入是1208元。不利條件是此方法要求站外附近有城市管網,站外沒有城市管網就沒法回收。(見圖1)
3.2 設置CNG加氣功能
在站內設置小型CNG壓縮機,將產生的BOG氣體氣化后加壓為CNG,設置CNG加氣機或者將CNG外銷至CNG加氣站。流程為:LNG加氣站產生的BOG氣體均回到LNG儲罐,通過空溫式氣化器和電復熱器換熱成為常溫氣體后,為減少壓縮機的頻繁啟動,設置緩沖罐儲存和緩沖,氣體經過壓縮機壓縮后進入CNG加氣機或停在站內的CNG拖車。此方法需要設置設備為小型CNG壓縮機,投資約為60萬元,壓縮過程中的運行成本為0.4元/Nm3,外銷回收價格約是3.0元/Nm3,以每日BOG的排放量大約為604 Nm計,回收收入是1812元,一年內可回收投資成本。不利條件是當站內設置加氣機時,由于CNG車輛行駛路途較短,主要是在城市及周邊運輸,加氣站若距離城市較遠,較少的CNG車輛來加氣,滿足不了BOG放散量的回收。當站內設置的是外銷時,需增加CNG拖車提車位,根據《汽車加油加氣站設計與施工規范》GB50156-2012(2014年版)規定,LNG加氣站的建站等級發生了變化,增加了建站投資。(見圖2)。
3.3 BOG再液化
原理:液氮的液化溫度為-196 ℃,LNG的液化溫度為-162 ℃,在LNG加氣站中,采用低溫液氮作為載冷介質循環供冷使BOG再液化。
方式:液氮管道在LNG儲罐的氣相空間內形成液氮盤管,構成液氮冷凝裝置。將裝載有LNG的槽車和LNG儲罐通過進出液管連接,開啟LNG儲罐內的液氮冷凝裝置,液氮儲罐中的液氮流經LNG儲罐的氣相空間,使LNG儲罐中的BOG冷凝轉化成LNG,直接降落在LNG儲罐液相空間,此種方式需要LNG出廠前增加液氮盤管,站內需要設置小型液氮儲罐。投資約為30萬元左右。成本是消耗液氮成本,回收價格還是LNG價格。缺點是:加氣站周邊不能夠容易買到液氮的,此法處理比較不方便。(見圖3)
3.4 BOG發電
LNG加氣站產生的BOG可經過在站內設置的小型天然氣發電機并網發電,這樣既可以滿足站內用電需要,也能輸出電量。需要設置小型發電機,投資約為30萬元左右。以上述產生的氣量為例,每日可發電1800度左右,站內自用400度電,每度電的回收價格0.3元,可回收收入為420元,2年內可回收投資成本。(見圖4)
4 結語
綜上所述,不同的BOG回收方式均能降低加氣站的運行成本,帶來巨大的經濟效益,還能減少大氣污染,起到節能減排作用。不同的BOG回收方式要因地制宜的選擇。隨著LNG產業的發展及國家對節能減排的重視,相信各種新技術將會在BOG回收上大有可為。
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