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抽油機(jī)井井口偏磨問題分析與解決辦法

2019-07-05 18:43:32李明段同立魏凡亮張清理
智富時代 2019年5期
關(guān)鍵詞:解決辦法問題分析

李明 段同立 魏凡亮 張清理

【摘 要】春光油田抽油機(jī)井存在井口偏磨現(xiàn)象的比較多,特別是有一部分長期井口偏磨油井,井口盤根刺漏、光桿磨損,頻繁更換盤根、光桿等,通過反復(fù)調(diào)整抽油機(jī)又解決不了問題,這部分井耗費(fèi)了大量的人力、物力,油井管理難度很大。本文分析了抽油機(jī)井井口偏磨問題,闡述了解決抽油機(jī)井井口偏磨的辦法及效果。

【關(guān)鍵詞】抽油機(jī)井;井口偏磨;;問題分析;解決辦法

1.問題的提出

抽油機(jī)井生產(chǎn)過程中,光桿與井口不對中,光桿偏磨盤根盒,對油井生產(chǎn)造成以下影響:(1)盤根使用壽命短,更換盤根頻繁,增加更換盤根工作量。(2)井口容易發(fā)生油氣刺漏、造成環(huán)境污染,影響油井標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),增加污染治理工作量。(3)偏磨后光桿與盤根盒壓帽摩擦,造成光桿磨損起皮,光桿表面產(chǎn)生毛刺,凹凸不平,密封性能及強(qiáng)度降低。(4)為防止井口刺漏,偏磨油井的盤根盒壓帽上的較緊,盤根(一般用皮帶代替)與光桿之間摩擦力增大,光桿容易磨損縮徑,密封性變差,縮短光桿使用壽命。

井口偏磨,常規(guī)處理方法是調(diào)整抽油機(jī),使光桿與井口對中,這種處理方法,對抽油機(jī)安裝不正的井效果明顯,還有一部分井通過反復(fù)調(diào)整抽油機(jī),偏磨問題始終得不到解決,對油井生產(chǎn)造成很大影響。

2.現(xiàn)狀調(diào)查

春光采油管理區(qū)共有抽油機(jī)井332口,為了掌握油井偏磨情況,對2017年抽油機(jī)調(diào)整對中情況進(jìn)行統(tǒng)計,共調(diào)整抽油機(jī)井口對中26口井,62井次,其中12口井調(diào)偏效果較好,一次性解決問題。另外有14口井通過多次抽油機(jī)調(diào)偏,偏磨問題始終得不到解決。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),14口井平均更換盤根周期只有3.6天,正常井更換盤根周期一般在30天以上,2017年14口井,共更換光桿21根,抽油機(jī)調(diào)整對中50井次,14口井占到調(diào)偏總井次的80.6%。

3.抽油機(jī)井井口偏磨問題分析

長期以來,處理光桿偏磨盤根盒的方法主要是通過調(diào)整抽油機(jī)來解決,這種方法只能解決一部分井的偏磨問題,2017年抽油機(jī)調(diào)偏26口井,其中12口井通過調(diào)整抽油機(jī)一次解決問題。這些井偏磨的原因主要是抽油機(jī)不正,主要包括:(1)抽油機(jī)本身安裝不正,導(dǎo)致光桿與井口不對中。(2)春光油田所在地區(qū),地表土層比較松軟,春季翻漿等原因,抽油機(jī)基礎(chǔ)容易下沉,造成抽油機(jī)基礎(chǔ)不水平、抽油機(jī)出現(xiàn)歪斜,導(dǎo)致光桿與井口不對中。(3)北疆地區(qū)冬季氣候寒冷,夏季氣候炎熱,金屬設(shè)備的熱脹冷縮也會對井口對中造成一定影響。

這些情況通過調(diào)整抽油機(jī),或把抽油機(jī)底盤墊斜鐵找平,重新調(diào)整好抽油機(jī)井口對中,問題就能得到解決。因此,抽油機(jī)安裝不正、抽油機(jī)基礎(chǔ)下沉、金屬設(shè)備熱脹冷縮等原因使造成井口偏磨的主要原因之一。

為了弄清這些井偏磨的原因,對這些井的情況進(jìn)行了討論分析,總結(jié)出主要原因是采油樹安裝不正。針對以上兩條原因,逐一進(jìn)行了現(xiàn)場驗(yàn)證。

(1)操作人員技術(shù)水平差:到長期偏磨,抽油機(jī)調(diào)偏效果不好的井上一起進(jìn)行調(diào)偏施工,共實(shí)施3口井,包括春90、春99-1、排206,發(fā)現(xiàn)這些井在抽油機(jī)可移動范圍內(nèi),無論如何調(diào)整,都無法把光桿調(diào)整到盤根盒中心位置。判斷:抽油機(jī)對中無法調(diào)整與施工人員技術(shù)水平關(guān)系不大。

(2)采油樹安裝不正:對采油樹水平度進(jìn)行測量,發(fā)現(xiàn)通過調(diào)整抽油機(jī)無法把光桿調(diào)整對中的井,采油樹都存在不同程度的傾斜現(xiàn)象,水平度偏差都在千分之十幾。由此判斷:通過調(diào)整抽油機(jī)無法對中的主要原因是采油樹傾斜所造成。

采油樹的組成主要有大小四通、左右套管閘門、左右油管閘門、盤根盒及連接卡箍組成,組成采油樹的部件都是原裝標(biāo)準(zhǔn)件,規(guī)格、尺寸、大小完全一致,安裝過程不可能造成采油樹傾斜。是什么原因造成采油樹傾斜呢?通過分析采油樹水平度數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),大部分井的采油樹都是向生產(chǎn)翼一側(cè)傾斜,生產(chǎn)翼一側(cè)連接埋地生產(chǎn)管線,管線埋深一般在1.6-1.7米,油田所在地區(qū),地表土層比較松軟,管線埋地生產(chǎn)后,管線內(nèi)充滿液體,在重力作用下,對下部土層造成較大壓力,埋地管線下沉對采油樹產(chǎn)生較大拉力,在管線拉力作用下,導(dǎo)致采油樹向生產(chǎn)翼一側(cè)傾斜。

由此判斷:生產(chǎn)管線下沉產(chǎn)生的拉力,使造成采油樹向生產(chǎn)翼一側(cè)傾斜的主要原因。

再次分析水平度數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),投產(chǎn)時間長的井,采油樹大部分向生產(chǎn)翼一側(cè)傾斜,投產(chǎn)時間短的新井傾斜方向前后左右都有。針對這種情況,把投產(chǎn)時間短的井,套管頭水平度進(jìn)行測量,并與采油樹的水平度及傾斜方向進(jìn)行對比,通過測量發(fā)現(xiàn)投產(chǎn)時間短的井,套管頭水平度誤差與采油樹水平度誤差基本一致,套管頭傾斜方向與采油樹傾斜方向完全一致。

因此判斷:新投井采油樹傾斜的原因主要是因?yàn)殂@進(jìn)施工中,套管頭安裝不水平,造成采油樹安裝后傾斜。

4.制定整改措施

4.1針對抽油機(jī)安裝不正、抽油機(jī)基礎(chǔ)下沉、金屬設(shè)備熱脹冷縮等原因

井口不對中的井首先對采油樹的水平度進(jìn)行測量,判斷非采油樹傾斜原因后再對抽油機(jī)進(jìn)行調(diào)整。抽油機(jī)基礎(chǔ)不水平的井通過在抽油機(jī)底盤下面墊斜鐵對抽油機(jī)水平度進(jìn)行校正,井口偏差大的井用千斤頂調(diào)整抽油機(jī)位置進(jìn)行對中,偏差小的井通過調(diào)整油梁中軸承前后頂絲對井口對中進(jìn)行微調(diào)。

2018年通過調(diào)整抽油機(jī)解決光桿與井口對中共計11口井,11井次,其中8口井取得了較好效果,另外三口井春90、春99、排206為長期偏磨油井,為落實(shí)偏磨原因進(jìn)行調(diào)偏,未達(dá)到預(yù)期效果。

4.2針對采油樹生產(chǎn)翼一側(cè)的生產(chǎn)管線下沉產(chǎn)生的拉力,使采油樹傾斜

(1)用千斤頂校正采油樹水平。關(guān)閉采油樹回站閘門、套管閘門,泄壓后斷開出油管線及油套聯(lián)通管線,采油樹用千斤頂找平后,在出油管線及油套聯(lián)通管線上面加短節(jié),釋放生產(chǎn)管線對采油樹產(chǎn)生的拉力,達(dá)到調(diào)整采油樹傾斜的目的。2018年采用此方法共計解決光桿與井口長期偏磨13口井,徹底解決了光桿與盤根盒長期偏磨的問題。

(2)為防止新投井管線下沉,對采油樹產(chǎn)生拉力,使采油樹傾斜,鋪設(shè)生產(chǎn)管線時在管線下部安裝支墩,防止管線下沉。2018年在設(shè)計及施工時全部要求在埋地管線下面安裝支墩。

4.3針對鉆井施工過程中,套管頭安裝不水平的問題

(1)要求河南鉆井分公司新疆鉆井項(xiàng)目部加強(qiáng)質(zhì)量管理,提高井隊(duì)施工質(zhì)量,從源頭控制套管頭傾斜問題。

(2)規(guī)范鉆井交井流程,制定交井交接書,在交井過程中加強(qiáng)質(zhì)量驗(yàn)收,對套管頭水平度誤差進(jìn)行測量,對誤差超過允許范圍的井要求鉆井隊(duì)進(jìn)行整改,整改合格后再進(jìn)行交接。2018年4口井水平度誤差超過規(guī)定范圍,鉆井隊(duì)進(jìn)行了整改。

(3)對已經(jīng)投產(chǎn),套管頭水平度誤差大造成采油樹傾斜的井,根據(jù)套管頭及采油樹傾斜方向,一般采用以下方法調(diào)偏:

(1)采油樹向前傾斜的通過緊繩器把鋼絲繩固定在抽油機(jī)基礎(chǔ)上,用緊繩器把采油樹向抽油機(jī)一側(cè)拉正。(2)向非生產(chǎn)翼一側(cè)傾斜的用千斤頂向上頂住采油樹流程對采油樹進(jìn)行校正。(3)采油樹向后傾斜的把抽油機(jī)基礎(chǔ)做為千斤頂支點(diǎn),用千斤頂把采油樹向前頂。

采油樹校正水平后工具不能立即拆除,過一段時間當(dāng)設(shè)備受力超過金屬的疲勞極限后,再把工具拆除,使采油樹不會回位,從而達(dá)到校正目的。2018年共計校正4口井,均取得非常好的糾偏及對中效果。

5.效果分析

2018年通過對抽油機(jī)井井口偏磨進(jìn)行整改,特別是對長期偏磨油井的偏磨原因進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)井口光桿偏磨盤根盒不僅是抽油機(jī)安裝不正問題,而且與采油樹傾斜有很大關(guān)系,深入分析了采油樹傾斜的原因,從源頭進(jìn)行控制,同時,根據(jù)采油樹傾斜的原因制定了相應(yīng)的對策及處理措施,結(jié)束了僅用調(diào)整抽油機(jī)解決井口偏磨的歷史。經(jīng)過詳細(xì)計算,取得直接經(jīng)濟(jì)效益16.5萬元。井口偏磨問題有效得到解決,減少了收污工作量及油氣泄露造成的環(huán)境污染,提高了現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理水平,減少了工人勞動強(qiáng)度。

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