劉剛 賈貴青



摘 要:通過對湖北丹江口古城隧道濕噴機泵送系統故障案例進行分析,找出濕噴機泵送系統故障產生的原因,并提出解決措施和預防方法,為其他用戶提供參考和借鑒。
關鍵詞:混凝土濕噴機;泵送系統;故障分析;解決措施
1 故障案例
湖北丹江口古城隧道濕噴機械手混凝土泵送系統出現故障,無法正常噴漿,經現場工作人員初步排查,混凝土泵送無動作,泵送主油缸沒有壓力。經進一步測量發現,泵送控制閥組均正常,主液壓泵出口沒有壓力,初步判斷主液壓泵故障導致泵送油缸沒有壓力,無法實現泵送動作。
2 故障處理
經進一步檢測確定主液壓泵損壞,需要更換新的主泵。次日,新泵抵達湖北工地現場,工作人員連夜更換。更換新泵后測試主泵出口壓力正常,泵送主油缸開始工作,整個泵送系統動作正常。但測試發現,泵送速度達不到正常狀態,速度偏慢。繼續排查泵送控制閥組,檢測控制器輸出到電磁閥電流符合設計值,拆下遠程控制閥組閥芯,發現遠程控制閥的閥芯存在卡止現象,判斷應該是液壓油內進入雜質導致閥芯卡滯,造成閥芯不能完全打開,泵送主油缸的液壓油流量達不到正常流量,從而導致泵送速度變慢。將閥芯清洗后重新安裝,再次測試泵送功能正常。
3 故障分析
泵送功能恢復正常后,初步判斷,主液壓泵也可能是由于液壓油內的雜質,進入了主泵,導致主泵損壞。進一步查找液壓系統雜質進入原因,拆開液壓油濾芯后,發現濾芯上有雜質。放掉液壓油,打開液壓油箱蓋,在液壓油箱底部發現有深褐色粉末狀雜質。見圖1。
經與設備業主了解,該設備前不久剛進行了設備維護保養,期間更換了液壓油,維護保養之前,設備工作正常,更換液壓油后,設備偶爾會出現卡滯,但并沒有在意,直到這次泵送系統出現故障,設備無法正常工作。因此可以判斷,是業主在更換液壓油的時候引入了雜質。經詢問得知,加油時使用了濾油小車,加油后使用濾油小車進行打循環。操作過程沒有問題,問題可能出在濾油小車上。拆開濾油小車后發現,問題確實出現在這里,小車濾芯內存在大量深色粉末狀雜質,而且小車內部存在大量鐵銹和焊渣。見圖2,圖3所示。
因此可以判斷此次故障的主要原因是,業主在更換液壓油的時候使用了質量不合格的濾油小車,導致液壓系統內進入了大量雜質,從而造成液壓閥芯卡滯,并造成主泵損壞。見圖4,圖5所示。
液壓系統中液壓油液的污染,是造成液壓系統發生故障和工作壽命降低的主要原因。液壓油的污染,會造成設備在運行過程中產生異常和磨損,因而引起整個設備的故障,造成嚴重的經濟損失和安全隱患。
4 解決方案
根據上述情況分析,已經找到故障的根本原因,現場設備故障主要是由于液壓系統受到污染所導致。結合現場條件,解決方案如下:
(1)對現場設備液壓系統進行清洗,并更換液壓油。
(2)更換現場設備全車液壓濾芯。
(3)現場濾油小車不能再使用,需使用滿足要求的濾油小車進行上述的清洗及更換液壓油。
5 結語
經上述解決方案進行處理后,該設備恢復正常工作狀態,至發稿日未出現泵送系統故障。損壞液壓泵后經過維修檢測發現,是因異物進入泵體柱塞,導致滑靴損壞造成故障。液壓系統廣泛的應用于工程機械領域,液壓油相對于機械設備就如同人類的血液一樣。據統計液壓系統故障率約有80%是由于液壓系統受到污染造成的。因此必須認識到液壓油污染控制的重要性,為液壓系統的安全運行提供切實保證。
參考文獻:
[1]趙翔.混凝土濕噴機組控制系統設計與開發[D].2017.
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