郭江 陳卿 楊淼



摘 要:本次改進針對超高速卷煙機接收鼓輪活動爪,活動爪上設有煙條段的煙槽,增加包裹煙條的接觸面,增大了摩擦力,減少因慣性產生向前的滑動,減少煙條段錯位掉落;且在活動爪上設置更大的吸風通道與吸風孔,保證了活動爪調整運動狀態時有足夠吸力,使煙條段不易掉落,并且在活動爪端頭處增加螺紋堵頭,提高清潔吸風通道與吸風孔的工作效率。
關鍵詞:卷接機;接收鼓輪;掉煙支;改進
中圖分類號:TS43 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2020)12-0124-02
1 存在問題
HAUNI公司設計生產的PROTOS-M8超高速卷煙機,其額定生產能力為20000支/min,是當今世界最快、最先進的卷煙生產設備。杭州卷煙廠“十二五”技改期間,共引進5臺該型號設備,如今已成為卷包車間的主要生產設備。
2017年,杭州卷煙廠PROTOS-M8超高速卷煙機取得平均生產效率88.1%的優異成績,2018年,車間計劃通過設備改造、制度創新等手段,將PROTOS-M8超高速卷煙機的年平均生產效率提升至90%以上,為爭取設備效率行業第一而努力。為了達到設備生產效率提升的目的,車間提出PROTOS-M8超高速卷煙機生產速度提升計劃,要求設備正常運轉速度不得低于19000支/min。而當時設備平均生產速度為18280支/min,部分機臺速度長期低于18000支/min。PROTOS-M8超高速卷煙機生產速度提高,帶來PROTOS-M8卷接機MAX接收鼓輪掉煙支故障頻次明顯增加,MAX接收鼓輪掉煙支故障主要表現為:輕度故障會導致卷煙紙褶皺質量缺陷率大幅升高;嚴重故障會導致煙支掉落,引發設備停機或嚴重質量問題。所以,PROTOS-M8卷接機MAX接收鼓輪掉煙支故障頻次偏高,造成設備穩定性下降與卷煙紙外觀質量缺陷升高,已經成為車間影響生產效率的重要因素,該問題亟待解決。
2 原因分析
接收鼓輪:主要功能是同步接收由SE蜘蛛爪傳遞的兩道雙倍長煙條段,以線性方式傳遞給輸入鼓輪。接收鼓輪主要由活動爪與固定爪組成。
(1)接收過程中,活動爪與固定爪呈水平狀態,活動爪接收SE后道煙條,固定爪接收SE前道煙條,接收從SE轉交呈水平狀態的兩道煙條。(2)輸出過程中,活動爪呈線性分布于固定爪的圓面上,將兩支煙條整理呈先后兩次傳遞的煙條,為后期煙條及煙支的線性傳遞的實現提供基礎。(3)接收鼓輪為MAX后續線性傳遞提供基礎的特性,必須使用較為復雜的運動形式,存在較多的運動形式轉換,相對運動復雜,精度要求較高。(4)MAX接收鼓輪掉煙支故障:是指SE刀盤切割后形成的煙條段,從SE蜘蛛抓轉交給輸入鼓輪開始,到接收鼓輪將煙條傳遞到輸入鼓輪的過程中,相鄰兩鼓輪間煙支(煙條段)無法精確、穩定的傳遞,輕微錯誤會導致卷煙表面有明顯褶皺缺陷,嚴重錯誤會導致煙支(煙條段)掉落、碾軋、停機現象,嚴重影響產品質量與設備效率。
我們以煙條形成流程為研究基礎,根據現場調研以及操作工反饋信息為形式,使用煙條生產流程圖為研究方向,應用頭腦風暴法從“人、機、料、法、環、測”六個方面出發,對造成煙條段掉落進行原因分析。列出一系列可能產生缺陷的因子,如圖1所示。經過小組討論以及研究調查,我們列出了極可能會造成煙支掉落的12個因子。
經過分析,結合日常生產統計結果,接收鼓傳遞故障主要發生在活動爪傳遞失誤上,煙條段掉落原因為接收鼓輪與煙條摩擦力小,因慣性產生向前的滑動,使煙條段錯位掉落;且接收鼓輪缺少足夠吸力,使得煙條段掉落。
3 改進措施
為了解決上述技術問題,本次改進目的是提供一種能夠減少煙條段掉落的頻次,減少鼓輪堵塞,且便于清理的超高速卷煙機接收鼓輪。為了實現上述目標,對接收鼓輪的活動爪采用以下技術方案改進:
超高速卷煙機接收鼓輪,包括輪體、限位套、連接件和活動爪,限位套設固定在輪體上,且限位套的外壁設有多個支撐爪,多個活動爪分別通過連接件設置在輪體上,活動爪與支撐爪形成用來夾持煙條段的夾持腔,活動爪包括固定部和煙條包裹段,煙條包裹段內設有吸風通道,且煙條包裹段的端部還螺紋連接有堵頭,煙條包裹段的一側為弧形工作面,弧形工作面上設有多個與吸風通道連通的吸風孔。
(1)增大活動爪的煙槽接觸面。活動爪的煙槽接觸面成弧面狀,與蜘蛛爪的弧面交接時,能夠包裹煙條表面,煙條傳遞時起到固定作用,實現煙條在相對穩定的狀態下交接。煙條段在交接時,連接件帶動活動爪轉動,將活動爪與支撐爪之間的煙條段撥出傳遞至下個工序。為了增大了摩擦力,減少因慣性產生向前的滑動,保持傳遞時的穩定性,增大活動爪的槽接觸面,使煙條在有效包裹的情況下交接,具體改進設計圖與實物圖如圖2~圖3所示。
(2)改進吸風孔的直徑。吸風孔為4個間隔分布,孔徑為3mm。通過擴大接收鼓活動爪吸風孔孔徑的改進,產生更大的吸力。將吸風孔的孔徑由原值3mm擴大至5mm,保證活動爪調整運動狀態時有足夠吸力。同時,孔徑增大后,由于煙絲、煙沫造成堵塞的頻率也會減少,能夠更為穩定的產生吸力,改進設計圖4~圖5所示。
(3)設計活動爪的端頭部位,使用螺紋堵頭方式提高吸風通道堵塞故障的維護效率。接收鼓與煙條段切割鼓相鄰,切割過程中產生的煙灰、煙沫較多,在負壓的吸力作用下,吸風孔與吸風通道堵塞的故障時有發生,導致活動爪的吸風壓力減小,煙條出現跳動或掉落,引發傳遞故障,很大程度上降低了接收鼓的穩定性。將原來工藝孔的堵頭設計成螺紋堵頭方式,在活動爪堵塞時,擰開螺紋堵頭對吸風通道進行清潔,改進設計圖與實物圖6~圖8所示。
4 改進效果
通過活動爪與支撐爪的配合實現煙條段的傳遞,活動爪上設有煙條包裹段,增大了摩擦力,減少因慣性產生向前的滑動,減少煙條段錯位掉落;且在活動爪上設置吸風通道與吸風孔,保證了活動爪調整運動狀態時有足夠吸力,進一步使得煙條段不易掉落,改進的活動爪端部的堵頭采用螺紋配合連接,當吸風通道堵塞時,可將堵頭擰開,進行清潔,使用方便。
綜上所述,本次改進能增強接收鼓輪工作的穩定性,減少因接收鼓傳遞造成煙條段掉落的故障,減少設備維護維修時間,增加設備生產效率,本實用新型在卷包車間A4機臺試用一年期間,接收鼓傳遞造成煙條段掉落的故障發生1次,比改進前平均5.3次/年有大幅減少,且維修時間成本從1h/次減少致15min/次,全年減少設備停機5.05h/年。將節約的5.05h,按該年91%生產效率轉化成煙支生產,每年可為企業多生產(50000支/箱)利群新版成品煙,銷售價值高達358.45萬元人民幣,除去煙草稅、生產成本等因素,能為企業帶來20多萬元收益。
經過該項目的改進后,我們對其進行檢查,以PROTOS-M8停機記錄與操作工交班記錄本為統計依據,分別統計出2018年9月1日至2018年9月15日,這段時間PROTOS-M8卷接機MAX接收鼓輪掉煙支故障頻次。
由圖9所示可知,改進后,統計PROTOS-M8卷接機MAX接收鼓輪掉煙支故障頻次為0,小于目標值1。本次QC活動,取得預期效果,圓滿完成設定的目標。
5 結語
經過不懈努力,設計更為穩定的接收鼓,通過增大活動爪的煙槽接觸面,改進吸風孔的直徑,設計活動爪的端頭部位的方法,成功降低PROTOS-M8卷接機MAX接收鼓輪掉煙支故障頻次,將卷接機MAX接收鼓輪掉煙支故障次數有效降低,提高進口超高速PROTOS-M8卷接機的生產速度,提升車間運行效率,為實現廠部提出的M8運行效率力爭達到90%以上的目標,為公司要求的利群“四百萬箱工程”的發展戰略服務,得到了一致好評。