陳建偉


摘 要 本公司現有兩套燃氣機組,對進氣螺桿增壓機的控制系統進行升級改造,拆除原有PLC控制系統,采用與主機一致的DCS控制系統,并重新調節增壓機排氣壓力控制,優化控制策略,實現控制系統冗余控制,增加機組運行的安全可靠性。
關鍵詞 螺桿增壓機;分散式控制系統;一體化
1工程概述
1.1 系統介紹
我公司目前投產的兩臺燃機為GE LM6000航改型燃氣輪機,對進氣壓力要求為4.6Mpa±0.05Mpa.而天然氣調壓系統供氣只有3.0Mpa,目前采用螺桿壓縮機增加機組進氣壓力。螺桿壓縮機是一種旋轉容積式壓縮機,連續的氣體容積被限定于兩個轉子及殼體組成的封閉空間內,隨著轉子的轉動封閉的氣體容積減小,氣體壓力升高。
在建設初期,控制系統采用廠家配套的PLC控制系統,控制程序封閉,隨之設備長期運行,技術人員無法對自動控制進行優化,并且通過通信方式接入主機系統,也無法實現全部功能,數據傳輸實時性不足[1]。
針對以上情況,需要對控制系統進行優化改造,重新調節優化自動控制,減小機組進氣壓力波動,減少壓縮機設備不穩定運行造成的設備機械損耗。
1.2 改造內容
將原有的PLC控制器和卡件拆除,更換為與主機相同的南自維美德MAX DNA 控制器DPUMR,以及配套I/O卡件。
解讀原有控制程序,根據現有發電廠控制要求,對控制邏輯進行優化。使用主機DCS工程師站進行新控制系統的下位和上位組態,使用模塊與主機保持一致。
2實施和優化
2.1 故障保護和控制優化
原有控制系統聯鎖停機信號中的油氣壓差保護使用單點信號,控制優化后實現信號三取二保護;原有系統供油溫度PID控制中使用簡單的油溫三取中信號,新系統使用復雜取中,當其中一路信號丟失后,自動計算合格的兩個信號的平均值,即增加了信號質量的判斷;增加電機定子和軸承溫度的速率保護功能。增加了增壓機啟動允許條件和首出的顯示。
增加了啟機和停機的順控程序,做好上下步的聯鎖控制,不再出現之前的設備粗放式運行。
排氣壓力控制回流閥的PID控制中,使用了更加穩定可靠地控制回路,實現無擾切換,防止出現控制模式切換時的擾動,增加了回流閥輸出和反饋誤差大報警和設定值和目標值偏差大報警。
通過對回流閥開度的調節,控制增壓機排氣壓力,回流閥的開度去控制滑閥裝置,對進氣流量進行持續調節和無級調節。
2.2 冗余設置
新控制系統采用A/B兩路冗余網絡;電源采用一路廠用電220VAC,一路保安電源220VAC,同樣實現了冗余電源設計;使用主輔兩個DPU控制器,當一個控制器出現故障,另一個自動投入使用,不會影響設備正常運行[2]。
2.3 實施安全及調試措施
兩臺機組增壓機的控制柜相鄰,一臺機組控制柜改造時另一臺機組正在運行,需做好工作范圍警示,做好設備停電工作,電子間禁止明火和金屬粉塵。
解讀邏輯需要和設備廠家確認,防止遺漏必要的故障保護信號;項目專人管理,做好單個工程和整個機組檢修任務的協調工作,確保順利實施;組態程序提前進行靜態試驗,防止錯誤程序 導致設備誤動。
DCS系統接地(屏蔽地、電源地、機柜地)獨立接到總接地樁。
模擬量信號測試合格,閥門單體測試(含滑閥、回流閥、油溫控制閥)測試合格。
軟件邏輯按照原PLC系統邏輯組態,信號測試正常,整體控制邏輯測試合格。
3改造成果
在主機集控室,可以對增壓機系統全面操作。當機組啟停及運行后,增壓機排氣壓力穩定,回流閥和滑閥開度波動達到運行理想狀態。
參考文獻
[1] 燃氣-蒸汽聯合循環電廠設計規定:DLT 5174-2016[S].北京:中國標準出版社,2016.
[2] 董建朋,崔猛,王宏偉,等.火力發電廠全廠DCS一體化實施方案的探討[J].河南電力,2009(3):55-57.